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401101综放工作面防灭火工作总结.doc

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401101综放工作面防灭火工作总结

防灭火概况 401101工作面是胡家河工作面,在中央一号回风大巷南侧布置。该工作面地层整体向南、南西及北、北东方向倾斜,倾角3°~5°,一般3°左右。工作面在中部发育一向斜构造,轴向南东,轴面倾向南西,地层较平缓,倾角较小,一般为2°左右。 ,CO产生速率加快,故推断煤样的临界温度60℃~70℃;当煤温超过90℃~100℃时,耗氧速度,CO的产生速率又一次产生率急剧增加,且有微量C2H4等煤分子支链裂解的气体产生,当温度超过90℃时C2H4的浓度基本成指数规律迅速增大,故推断该煤样的干裂温度为90℃~100℃; (2)实验初始阶段煤样中检测到CO、CO2气体,说明胡家河煤样在低温阶段就存在煤氧复合作用。60℃~70℃临界温度以前,CO浓度随温度的变化趋势表现不是很明显,超过临界温度后,CO浓度随着温度的升高呈指数关系上升明显,当温度达到90℃~100℃后,这种趋势比较明显。 (3)胡家河煤样和大佛寺煤样比较,胡家河煤样的临界温度和干裂温度比大佛寺煤样较低,且同等煤样粒度、质量和供氧速率及温度条件下,胡家河煤样产生的CO浓度比大佛寺煤样产生的CO浓度高。(大佛寺矿临界温度是70℃~80℃,干裂温度是110℃~120℃)。 图1 CO浓度随温度的变化趋势 图2 C2H4浓度随温度的变化趋势 名称 项目 临界温度(℃) 干裂温度(℃) 胡家河矿 60~70℃ 90~100℃ 大佛寺矿 70~80℃ 110~120℃ 图 401101高抽巷CO浓度变化 2、2013年6月份—7月份,401101工作面过地质构造带,工作面顶板压力大,推进速度慢,月推采进度70多米,煤体松散,导致工作面采空区煤体与氧气接触面积大、接触时间增加,加快煤体氧化速度,采空区CO浓度持续升高。6月份—7月份CO浓度变化如下图4。 图 401101高抽巷CO浓度变化 采取措施 面对工作面生产过程中出现的问题,胡家河矿业公司积极组织相关部门、区队,果断采取了有效多种防灭火措施,不断在摸索中找寻符合胡家河自身条件的防灭火措施。在防灭火工作中,坚定执行注氮、灌浆、灌注三项泡沫、气雾阻化等常规措施不动摇,不断探索、寻求有效解决工作面防灭火的措施。 常规性防灭火措施 统一思想,提高认识,把矿井防灭火工作放在与瓦斯治理、防治水同等重要的位置。 确保采煤工作面正常推采,加快推采进度,提高顶煤回收率,在401100采面运、回顺提前施工震动炮,使上下隅角及时垮落。 坚持黄泥灌浆、注三相泡沫、注氮气、束管监测,上下隅角施工袋子墙、悬挂风障,气雾阻化,及时封闭灌浆巷、泄水巷采空区等常规性防灭火措施。 每月进行一次采面注凝胶工作,由工作面向采空区施工长度15—18m、角度15°—25°的钻孔,终孔位置为架后采空区,使用一次性钻杆每5架左右施工一个注凝胶孔,向该孔注凝胶。凝胶进入采空区后在工作面后部形成一条隔离带,能够有效的封堵漏风,起到降温、隔氧的作用。钻孔施工示意如图5所示。 图 结合矿井实际情况,制定自身措施。 1、针对10月18日—11月30日401101工作面初采初放期间CO浓度升高的情况,根据当时巷道施工情况,高抽巷里段已封闭,由于高抽巷里段有150m的下坡,由401101回顺向高抽巷里端坡顶施工钻孔,灌注三项泡沫和黄泥浆,从而达到隔绝氧气、煤体降温的目的。 图 利用401101灌浆巷、泄水巷现有管路进行改造,对采空区防火密闭墙注氮气,保证闭墙内为正压,减少向采空区供氧。 根据401101运回顺的巷道层位,改造巷道内管路,在401101工作面上下隅角埋管,深入采面架后,进行灌注凝胶。 对401101工作面的通风系统进行调整,401101泄水巷由进风调整为回风,401101运顺流经设备列车后的空气部分进入401101泄水巷,减少401101工作面进风温度。通过调整通风系统后,401101工作面的进风温度由原来的26℃降到了现在的23℃,回风温度由原来的28℃降到了现在的26℃。 5、黄泥灌浆架后埋管三通各个出口的大小要详细设计,认真加工,确保黄泥灌浆及三相泡沫覆盖到采空区中部、前部,调高灌浆效果。见附图7。 图7 401101工作面架后埋灌浆管示意图 提前在401101灌浆巷(泄水巷)向401101回顺(运顺)施工注凝胶钻孔,每20m施工一组钻孔,每组4—6个孔(泄水巷6个,包括2个注氮气孔),滞后工作面20—25m进行灌注化学凝胶,封堵上下隅角,起到隔绝采空区的目的。取得了良好的封堵效果。 图8 401101泄水灌浆孔、注氮气孔示意图 经验总结 1、尊重科学,认真负责,结合煤矿科研院校对401101工作面发火指标性气体自燃特性和防灭火“三带”研究,掌握本煤矿自燃发火基本规律。 2、对瓦斯抽放和防灭火之间的关系要合理调配,要有利于防灭火和瓦斯抽放工作;

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