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电炉冶炼锰硅合金的生产实践
第 卷第 期 中 国 锰 业
19 3 Vo1. 19 3
年 月
2001 8 CHINAS MANGANESE INDUSTRY At 2001
生产技术
电炉冶炼锰硅合金 的生产实践
陈 洪,刘 军*
(广西八一铁合金(集团)有限责任公司,广西 来宾 546102 )
通过改善工艺条件,加强冶炼操作,对 电炉炉体进行摸索性改造,取得较好的效
摘 要: 12 500 kVA
果和经济效益。
炉体工艺参数;低渣比;二次电压
关键词:
中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( )
TF642 B 1002 - 4336 2001 03 - 0023 - 03
按照公式 2 ( 2 )该炉工艺设
1 前 言 P = 4 P有 炉膛 kW/m
计输入炉膛功率约473 kW/m2 ,当二次电压 144 V,
随着锰矿山服务年限的不断增加,矿石资源逐 电极电流约70 kA 时,输入炉膛功率约508 kW/m2 ,
渐贫化和枯竭,为适应这一形势, 年代起八一铁
80 因此,热量损失大,不仅影响设备使用寿命,而且炉
合金厂逐步加大了企业生产经营转轨的步伐,生产 口温度上升,刺火严重,造成锰、硅的损失增加。
方式从锰矿石开采———销售、转变为矿石深加工 为此,该公司利用停电的间隙对 1 2500 kVA 电
———锰系铁合金冶炼,由采矿为主变为铁合金冶炼 炉进行了技术改造。
为主。1987 年建成投产的两座 12 500 kVA 电炉,自 ()适当的扩大炉膛直径、加深炉膛深度,以降
1
开始生产锰硅合金以来,生产难度大,炉况不正常, 低炉膛功率密度,防止炉内温度过于集中。
年以前综合电耗达到 · 以
1997 4 665 ~ 5 500 kW h/t ()为合理的分布炉内的电流,减少支电流的
2
上,平均日产最好53 .45 t ,出铁困难,电极长期处于 损失,降低支电流到炉墙碳砖比电阻,这次改造中还
上限,炉底上涨,生产周期5 ~ 6 月后,被迫洗炉或停 降低炉墙碳砖高度,由原来 1 200 mm 降为800 mm。
炉打炉底中的结渣,炉口温度高,热损失大,产品质 炉眼碳砖采用异形碳砖 400 mm × 550 mm × 1 200
量波动大,单位电耗高。 mm,因而延长了炉眼的寿命。
针对该电炉存在的主要问题,该厂对电炉工艺参 2 .2 提高电炉热利用措施
数及生产工艺进行了不断的探索,取得了较好结果。 加长下料管及增加料管底板,使炉料能均匀地
下落在电极的四周和能更好的控制料层的厚度。这
2 正确的选择炉体设备改造参数
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