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干燥机减速机事故分析
干燥机减速机事故分析会议通报
会议地点:办公楼三楼会议室
会议时间:2009年9月28日
会议主持:陈兴红
参加人员:王强 潘越 陈永强 田浩 邓超平
各科室、球团车间、综合车间:
2009年9月26日我厂干燥机2#减速机(靠山)损坏,导致停机检修的设备事故。针对该设备事故特召开事故分析会:
一、岗位人员陈述事故经过:2009年9月26日23时:40分发现干燥机靠山减速机温度高,有异响,立即汇报调度,并继续观察,发现回油量小,轴端漏油严重,减速机充满油。零点左右建安人员到达现场确认,2#减速机温度超高及异响,油箱油量过低。换油后重新循环打油,温度及异响依然存在,随即通知调度建议停机检查。0:30左右停机,建安人员开盖检查。
二、检查与处理:减速机开盖检查二轴齿磨损严重,轴承烧损发蓝,四轴齿打断。经机动科人员试转润滑站(未经过减速机),润滑站无异常。减速机于27日20时:30分左右更换完毕,后因1#、2#减速机不同步(新换2#减速机与原1#减速机制造厂家不同,初步判定减速比存在差异),于28日将1#减速机更换。
三、事故原因分析:
根据检查情况分析,判断为缺油造成减速机烧损,可能原因:①油脂脏或变质,粘度增大,回油不顺,减速机充满油,减速机跑油,同时,温度升高,油脂粘度下降,油封密封性能下降(骨架式油封装在齿轮轴轴上),油脂泄漏逐渐增大,因未及时发现,致使油箱、减速机都缺油,造成减速机烧损;②回油管球阀关闭或开口小,回油少或无回油,减速机充满油,后果同第一条;③操作时两台油泵同时使用,进油量过大,大于回油量,减速机充满油,后果同第一条;④操作失误,进油阀门关闭,回油箱管道球阀打开,油未经减速机,致使减速机缺油烧损;⑤油泵未启动,缺油烧损;⑥油箱缺油未及时补充。
综上原因分析,2#减速机事故最大可能原因是第五条、第六条和第三条(27日23时左右,减速机处理完毕试运转,机动科人员发现1#减速机漏油,经检查发现1#减速机润滑站两台油泵同时在运转)。
四、防范措施:
吸取来设备事故教训,为避免类似事故重复发生,对球团一、二车间、综合车间有如下建议与要求:
加强现场润滑管理:①现场稀油桶定点摆放,将摆放点报给
机动科。新油与废油分开摆放,并用标志牌区分,新油不得淋雨;②未用完的新油取用后必须盖好,以免进灰进水;③智能集中润滑油站小房杂物清理干净,现场润滑油站积灰及油污及时清理,保持干净;④加油时,加油工具(油桶、油枪、加油泵)必须干净,严格按《润滑五定表》规定定时、定点加入相应牌号的油脂,不得加入废油;⑤按润滑五定表要求及时补油,有漏油现象及时汇报;⑥加干油时,不得使用木棒、铁锹、铁板等挖取油,可用手或戴干净塑料袋挖取,杜绝对油脂污染;⑦智能集中润滑油泵加油时,直接加入润滑泵小桶(即润滑泵自带油桶),加完盖子盖好。
⑵细心操作,发现设备出现异常现象,及时汇报,同时采取果断措施,避免加快设备的劣势化趋势,使设备损坏部位及损坏程度加大,造成更大的设备事故。
⑶提高岗位人员素质培训,包括操作者的责任心和岗位操作技能的培训。
机动科
2009年9月29日
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