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一起锅筒鼓包事故分析原因及预防措施.docVIP

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一起锅筒鼓包事故分析原因及预防措施

一起锅筒鼓包事故分析原因及预防措施   摘 要 分析了一起工业锅炉鼓包事故,提出了锅炉水处理及运行中对锅炉科学管理的重要性。   关键词 锅炉水处理;锅炉排污;锅炉水垢;鼓包;开裂   中图分类号TK22 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)64-0048-02   锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备,它已日益广泛地应用于现代工业、宾馆及人们生活,以满足人们生产和生活的需要。而在锅炉使用过程中,受多方面因素的影响,会产生水垢。水垢的形成不仅浪费大量的能量,还会危及锅炉的安全运行[1]。   2012年2月3日,龙岩市某家纸品厂一台DZG4-1.25-WⅡ,2006年8月制造,并于2007年6月投入使用,设计压力为1.25MPa,额定出力为4t/h,温度为193℃。当班司炉工在运行中打开炉门加煤时,发现锅筒底部冒着白烟,初步判断锅炉漏水事故,立即采取紧急停炉措施,并将事故报告相关部门。   1 停炉检验概况   1.1 宏观检查   待锅炉冷却后,炉膛煤渣清理干净,打开人手孔进行检验,发现:a锅炉水位线以下水垢1.0mm~4.0mm,锅筒及集箱底部积存较多垢渣(见图1);b锅筒底部(鼓包后边缘第一道环缝1 030mm)鼓包开裂漏水,范围330mm(纵)×350mm(环),最高鼓出高度45mm(见图2),并有一条纵向穿透性裂缝长度26mm。   1.2 硬度检测   对锅筒正常区域硬度检测,硬度值为152HB;对鼓包区域硬度检测,硬度值为125HB,由经验公式求得鼓包处抗拉强度σb =3.45×112=431.25MPa,鼓包区域比正常母材硬度下降了17.76%,明显是局部长时间高温造成的。   1.3 金相分析    浸蚀,放大400倍 浸蚀,放大400倍   分别对锅筒鼓包靠近裂纹处(图3)和锅筒其他完好处(图4)作金相组织分析,发现鼓包裂纹处金相组织为铁素体加珠光体,其中珠光体中碳化物已经析出并聚集于晶界,已经出现球化,球化级别达到4级。在锅筒其他完好处金相组织为铁素体加珠光体,珠光体形态完好。   由于珠光体中碳化物的聚集与球化过程是通过碳化物的溶解,碳原子在固溶体中的扩散以及由?一固溶体中析出碳化物的过程。试验表明,球化后钢材的室温强度、高温强度、 持久强度和硬度都会有不同程度的降低.特别是当??化物扩散分布到铁素体晶界上时。即达到完全球化程度后,还会致使冲击韧性急剧下降。如果球化后还伴有裂纹、蠕变、石墨化等缺陷时其危害性更大。   1.4 分析检验结果   通过宏观检查、硬度检测和金相分析,结合上述检验项目的分析检验结果,按照我国锅炉定期检验规则》中的相关规定,承压部件变形在合理范围内时可以进行保留监控,当超过规定范围内时必须及时进行修理,对锅炉采取复位、更换,或是挖补等修理措施。锅炉承压部件变形的规定范围为:锅炉筒体变形高度在原有直径的1.5%以内,同时应小于20mm。由于该锅炉筒体变形高度已经超过20mm(实际为45mm),因此必须立刻对锅炉采取挖补措施进行修理。   2 运行情况分析   锅炉运行期间,给水直接采用周边的河水,所采用的河水不仅水质不稳定,含有胶体物质、溶解性杂质、悬浮物等杂质杂物。在雨季还会混有大量的泥砂,因此锅炉运行中极易产生泥砂垢和混合垢,仅仅借助水池对河水进行初步的沉淀处理,而没有采取有效的锅外水处理措施,水质不能满足工业锅炉用水的要求,产生了大量的锅炉水垢。另外,司炉工在锅炉运行期间,一直向锅炉给水箱中投加一定量的碱性除垢剂,却仅仅三天排污一次,没能按照相关标准、规定排污,没有有效清垢,造成水垢不断堆积的状况。   3 原因分析   由于在锅炉运行期间,没能采取有效的水处理措施,尤其是加药措施,使得锅炉水碱度与pH值超出正常范围,锅炉内部产生大量水垢、泥砂垢、混合垢,这些水垢等杂物在锅炉运行过程中不断脱落,而操作人员不按照规定定期、有效的排污,锅炉停炉时也没有采取人工除垢的措施,最终水垢堆积到锅炉筒体底部,影响锅炉传热,使温度不断升高,超过金属耐温限度,导致金属蠕变,并在锅炉压力作用下出现鼓包、穿孔、开裂现象。   具体来讲,此起锅炉鼓包事故的原因包括以下三点:第一,由于给水采用多泥砂、杂质的河水,且仅用水池作沉淀处理,没有采用锅外水处理措施,缺少对锅炉运行状况、水质分析化验等方面的检查和记录,也没有专业安排水处理人员负责给水方面的工作,导致给水质量没能得到保证;第二,操作工排污工作做的不全面、不彻底,仅仅依靠三天一次的频率进行排污根本无法保证水质,致使锅炉炉水碱度与pH值超出正常限度,产生大量水垢;第三,管理人员错误的使用除垢剂,将除垢剂的用法与防垢剂混为一谈,由于加入除垢剂后锅炉内的水垢脱落,水垢沉积在底部,影响锅炉内部的传热(

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