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浮选尾煤处理工艺智能化控制的研究与应用材料.doc
浮选尾煤处理工艺智能化控制的研究与应用
鉴定材料
单位名称:河南许昌新龙矿业有限责任公司选煤厂
时 间:2008年7月3日
目 录
项目立项背景…………………………………………………3
煤泥水组成……………………………………………….3
设计工艺………………………………………………….3
设备选型.………………………………………………….3
存在问题…………………………………………………..4
改造目的………………………………………………………5
改造内容………………………………………………………6
底流泵及底流管道改造方案:…………………………..6
压滤机入料泵入料管改造方案…………………………..6
滤机反吹系统改造方案…………………………………..7
底流泵自动控制系统改造方案………………………….8
压滤机入料自动控制改造方案…………………………..9
煤泥运输系统自动控制改造方案………………………..10
效果验证………………………………………………………11
经济效益分析…………………………………………………12
总结……………………………………………………………13
参考文献………………………………………………………14
浮选尾煤处理工艺智能化控制研究与应用
项目立项背景:
1、煤泥水组成:我厂所处理的煤泥水主要来自浮选尾矿(粒度组成为:0.5mm)。
2、设计工艺:我厂对煤泥水的处理工艺是煤泥水经过浓缩、沉淀后,对浓缩池底流经底流泵抽到煤泥搅拌桶内,充分搅拌后用压滤机处理,压滤的煤泥经皮带机输送到卸煤点,然后用铲车转运到煤泥场地,其工艺流程图如图表1所示:
图表 1 浮选尾煤压滤系统工艺布置图
3、所选设备:
底流泵:型号U250M-6,流量Q=86m3/h,扬程H=31m;
压滤机入料泵:型号80LZJE-440,流量Q=120m3/h,扬程H=70.4m;
浮选尾煤刮板输送机:Q=30t/h,B=1000mm,V=0.48m/s;
压滤机:型号KZG250/1600-U/XB
浮选尾煤带式输送机: Q=80t/h,B=800mm,V=1.6m/s;
4、存在问题:
(1)、由于我厂经新增压滤机入料泵流量为:Q=120m3/h,而底流泵流量为Q=86m3/h:且一台底流泵最多时需要为四台压滤机供料,(一般情况一台底流泵只可以满足两台压滤机的使用需要),其入料流量也达不到使用要求,经常会出现搅拌桶抽空现象;生产过程中还经常出现因底流浓度过高而导致底流管堵塞现象,影响了正常的生产活动。
(2)、我厂压滤系统按照原设计方案安装后,由于入料管道过长、弯折的角度过大且入料管口由搅拌桶的底部引入,处于煤泥沉淀区域内。在生产调试过程中,发现当压滤机停止入料或搅拌机构出现故障时,往往会造成入料管道内大颗粒煤泥急剧沉降,当再次开泵时,大颗粒物料由于瞬间张力提升,而堵塞管道,疏通清理管道浪费大量的时间及精力。
(3)、新增压滤机(景津压滤机集团有限公司)比我厂原有压滤机(衡水海江压滤机集团有限公司)增加了反吹功能,其作用是将压榨后设备管道中的煤泥水排出,以降低经压榨过后煤泥饼的含水量,同时也有利于了压滤机的卸料。但是由于我厂供风系统管道过长,当风沿管道到达压滤设备时,吹气压力降低,不能够将设备管道中的煤泥水正常吹出,经常导致排料管道的堵塞,不能真正起到反吹的作用,影响了煤泥饼的质量,同时给正常生产带来极大的不变;且原设计是将设备管道中残留的煤泥水吹回至搅拌桶中,当风压正常时,搅拌桶内的煤泥水会因风压的作用到处飞溅,严重污染搅拌桶周边的环境卫生。
(4)、我厂新增的两台压滤机为景津压滤机集团有限公司研制生产的KZG250/1600压滤机,其自动化程度只局限于压榨、放气、反吹、松开、止推销上移、一次拉板、二次拉板、三次拉板、合板、止推销下移、压紧等步骤,当压滤机入料时需要人为控制入料泵的启停;且由于底流泵与入料泵的不匹配、入料浓度不稳定等因素,需要人为经常控制底流泵的启停,以免造成煤泥水桶抽空,泵因进空气而产生气蚀;同时刮板机和煤泥皮带机没有纳入自动控制系统,如果一直运转对设备及能源都是一种浪费,如果因工作需要启停,需要岗位工经常操作设备启停按钮,一但疏忽,卸料时忘记了开刮板机或皮带机,都会导致压死事故,需要花费大量人力及时间去清理,影响了生产工作的正常开展。
二、改造目的:
鉴于以上问题,我厂领导经认真研讨后,决定对我厂的浮选尾煤处理工艺系统进行技术改造,其主要目的有:
生产过程中存在的以上问题,保证正常的生产时间,以达到增产增效的目的;
提高浮选尾煤处理工艺智能化的程度,减轻岗位工人的劳动强度,降低生产成本。
其具体改造方案如下:
三、改造内容:
1、底流泵及底流管道改造方案:
将底流管从两个底流泵的扬水管并
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