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AO生化工艺在焦化废水处理中的应用
A-O生化工艺在焦化废水处理中的应用
第12期李应超等:A/O生化工艺在焦化废水处理中的应用?33?
A/O生化工艺在焦化废水处理中的应用
李应超,代永前
(河南平煤天宏焦化公司,河南平顶山467001)
摘要:通过对平煤天宏焦化公司原生物好氧脱酚,脱氰废水工艺改造为A/O生化处理废水工艺后,出水水质各项
指标均达到国家《废水综合排放标准》(GB8978—1996)中规定的一级排放标准.同时对焦化废水处理工艺,设备
选型及工艺参数等方面进行了调整,改进,也为其他同行处理焦化废水的工艺设计和运行提供了借鉴.
关键词:焦化废水;生化处理;厌氧;好氧;生物脱氮
中图分类号:X784文献标识码:B文章编号:1003—3467(2008)12—0033—03
平煤天宏焦化公司废水处理工艺原为好氧生物
脱酚,脱氰,处理能力40m/h.在运行过程中,
CODc(350mg/L)和NH3一N(240mg/L)两项指标
远远高于国家规定的一级排放标准.2007年我公
司在原好氧生物脱酚,脱氰废水工艺的基础上,在好
氧前面增加了缺氧反硝化脱氮废水处理装置,处理
废水能力不变.通过开工,调试和运行,外排水质各
项指标均达到国家《废水综合排放标准》(GB8978—
1996)中规定的一级标准.
1改造后的工艺介绍
此次改造是在原生物好氧降解酚,氰等普通生
化工艺基础上,改扩建为以生物降解酚,氰及脱出氨
氮为主的A/O生物处理废水工艺,使处理后出水中
的COD降到100mg/L以下,氨氮降到15mg/L以
下,同时要求运行成本低,操作简便易控制等.
1.1工艺流程
改造后的废水处理工艺,采用A/O内循环生物
脱氮处理工艺,工艺流程如图l所示.预处理后的
废水和二沉池上清液回流进入缺氧池.在大量的反
硝化杆菌和兼性厌氧菌的作用下,废水中部分芳烃
类化合物和含碳有机物转化为可生物降解的物质,
图1改造后的废水处理工艺流程图
同时,部分有机物也得到降解.缺氧池出水和沉淀
池回流污泥进入好氧池,通过多种微生物的协同作
用,去除残留的有机物并实现NH4+的好氧硝化,并
最终转化成硝酸盐和亚硝酸盐.好氧反应后的泥水
混合液进入沉淀池,分离后的上清液大部分作为回
流水送至缺氧池,剩余部分进入后级处理系统合格
后外排.沉淀池分离出的活性污泥大部分回流到好
氧池中,剩余污泥送至污泥处理系统.
1.2设施改造及投入
在原生化处理曝气池前端新建缺氧池,缺氧池
采用生物膜处理工艺;将原有的吸附再生工艺曝气
池改造成完全混合推流式好氧池;为提高充氧效率,
还将原曝气池内双螺旋曝气器改为微孔曝气器,以
降低好氧池动力损耗,更换了鼓风机.为防止微孑L
曝气器管道发生腐蚀,堵塞,将原有碳钢空气管道改
为不锈钢管道;原预处理和后处理系统基本保持不
变
回流液水中硝酸盐和亚硝酸盐转化为N:排人大气;1.3改造前后水质对比(见表1)
表1改造前后水质对比
收稿日期:2008—10—06
作者简介:李应超(1963一),男,工程师,从事工业废水的处理,电话
?
34?
河南化工
HENANCHEMICALINDUsTRY2008年第25卷
2开工调试情况
2.1提高蒸氨效果,降低脱氮负荷
出水水质优劣的关键在于生化系统的运行效
果,生化系统的运行效果取决于能否培养驯化出焦
化废水生物脱氮工艺所需微生物以及能否控制好影
响微生物的环境因素等.为了减轻生化处理的氨氮
负荷,在开工调试过程中,在蒸氨前增加了剩余氨水
的加碱量,由原来的蒸氨废水pH值7~8调至8—
8.5,这样不但降低了蒸氨废水中的氨氮含量,而且
也为硝化反应提供了足够的碱源.
2.2生化处理微生物的培养与驯化
微生物的培养与驯化主要包括好氧池内好氧炭
化菌,亚硝化菌和硝化菌及缺氧池内专性反硝化杆
菌和兼性厌氧菌的培养及驯化.由于焦化废水生物
脱氮处理所需微生物种类较多且差异较大,环境条
件要求较高,导致焦化废水处理微生物培养驯化需
要较长时间.
好氧菌接种污泥取自原普通生化曝气池,运行
方式为间断进水,间断曝气,集中排水.当污泥浓度
升高到一定数值时,开始控制进水中对硝化菌有抑
制作用的氨氮和BOD的浓度(BOD≤100mg/L,
NH≤150mg/L),培养亚硝化菌及硝化菌.由于生
物脱氮工艺为多菌种共存系统,存在着细菌相互竞
争,相互抑制的现象,且亚硝化菌和硝化菌作为一对
共生菌,相互依存,缺一不可,因此应创造适合多菌
种生存和增长的适宜条件,才能使其快速增长.
亚硝化菌和硝化菌采用连续培养方式.经过一
个月的污泥培养,污泥沉降比(SV)达到25%以上,
好氧池中NO;逐渐增加,向好氧池加碱,调整泥水
混合液pH值(pH值为7.5—8.2).No;达到峰值
后又逐渐降低,NO;逐渐增加.经过两个月运行
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