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塔式机立窑的扩径改造
塔式机立窑的扩径改造
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塔式机立窑的扩径改造
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1前言
我厂原来是2,5×10m塔式机立窑,现已
扩径改造成02.8×10m的盘塔式机窑,增设了
中心风和腰风装置.经过一年多的生产实践证
明,改造后取得了明显效果台时产量由改造前
的7.86t提高到现在的9.76t,较好时可达
1o,3t.熟料的平均标号由原来的56.4MPa提
高到61.3MPa}熟料电耗由原来29.16kwh下
降到21,20kWh
2窑体综合节能的技术改造
2.1改造成盘塔式机窑的优点
(1)克服了.中心风弱,边风过剩的通病
原塔式卸料篦子无中心通风孔,且塔顶出
风孔角度与水平成45.角,煅烧时上风慢,中心
风弱,边风过剩,增加了熟料烧成热耗又减慢
中部物料的煅烧速度而盘塔式子在塔顶升高
部位开设一个O120/O150mm中心风孔,起升
高中心风管作用.其破碎齿改为棱状,增加了破
碎能力塔尖顶部设计成与水平成一个倾角的
歪斜偏头,兼有两瓣破碎肋齿.当盘塔篦子转动
时,熟料块被搅松破裂.从而减少了窑体中部的
流体阻力,增加了熟料卸料能力,有利于中部通
风,其通风面积达到4o以上提高了烧成带
风压,使罗茨风机电流下降3oA左右.即在不
增加风机性能前提下,取得了稳定窑的热工操
作制度,提高了质量和产量;降低了电耗的效
果
(2)改进盘塔式篦子直径,使熟料质量得到
改善.
改造后盘塔式卸料篦子外径为~2750mm,
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较原塔式篦子直径扩大了550ram;通风面积增
加18左右.同时,出风孔角度由45.改成为
90.,可使熟料堆积松散度得到改善,增加空隙
率,使熟料得到快烧急冷,加速了熟料的冷却和
热量交换,即减少了口一cs转变成7--Cs的
几率.从而增加了C.S的含量,熟料强度得到提
高.
(3)盘塔式篦子传动重量减轻,减少扭矩.
改造后的盘塔式篦子取消了托板,颚板,刮
料器等部件,这就减轻了卸料篦子的重量又减
少了运动阻力,即降低了篦子的传动功率.同
时,篦子由圆弧状改为棱柱状形式,增加了对熟
料的破碎能力,加强了卸料,从而提高了窑的产
量.
2.2扩径增产的根据
机主窑的煅烧能力与其有效直径成正比,
即:G=0.785DPMW
式中,G——立窑的台时产量(t/h)
D——立窑的有效直径(m)
P——窑内物料平均堆积容积
(t/m)
W——窑内物料下落运动的平均速
度(m/h)
一
般为1~1,2m/h
根据上述公式,窑内径由02.5m扩大到烧
成带的02.8m,单位截面积通风量确定为
40.6m./分?m,完全满足设计手册要求(一
般为38~45标m/分?m,因此直径扩大可取
得效果.
2.3采取外保温措施降低热耗
.
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掏.
机立窑保温好坏,直接影响立窑产量和质
量.因此立窑扩径后,热损失必须重视.这次改
造没有改变窑体外径,使保温层减簿(原为
500ram厚,改后为350ram),造成热损失增大,
于是我们采取外保温措施.在原筒体外周用
3mm厚钢板包上一圈,与原简体外径间距为
350mm.内填优质膨胀珍珠岩作隔热层.改造
后高温带窑壁厚度由原来的500mm增加到
700ram.其烧成带保温部分高度为3750mm.经
测定,窑正常操作时,其高温带简体表面温度约
为120左右,较改造前下降近100,效果是
很好.
2.4增设腰风装置
为保证正常煅烧时底火稳定,下料均匀,防
止偏火所造成的漏生料和结料柱的不正常情
况,采用腰风进行调控,通过自动调节风嘴阀门
来改善气流的分布,腰风管直径为~250mm,并
装设在距塔篦子4.3m处..喷嘴数量为圆周八
个均匀分布风嘴喷出速度控制在2Om/s左
右.在使用腰风时,控制在总风量的20为佳.
用以弥补底部鼓风难巳将足够风量分布于整个
窑断面的不足.
2.5卸料盘与窑内径间隙
通过理论计算和厂生产实践,我们确定卸
料盘外径为~2750mm,冷却带砌完砖后内径为
~2900mm,其间隙为75ram(有关资料介绍其
间隙应为80~lOOmm).通过一年多的生产实
践证明,卸料粒度小于50tara左右.
2.6拆除不断要的易损件,降低电耗和车间经
费.
在这次改造中,我们取消了铁衬板,活动和
固定颚板,托板,护板,刮料器,其重量达8.4t,
这即减轻了篦子重量,又减少了原有刮料器,颚
板间的阻力,降低篦子的传动功率.改造后每年
可为烧成车间节约经费1.2万元.为保证卸料
锥漏斗不被磨损,用8mm厚钢板在其内面焊
成了120mm高的大小直径不同的四个同心环
形圈,并在锥漏斗上面打上120mm厚的混凝
土砼作为保护层.当使用一定时间保护层被磨
损时,四个环形圈可把冷却
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