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西门子S7-300 PLC在高炉水渣处理自动控制系统中应用.docVIP

西门子S7-300 PLC在高炉水渣处理自动控制系统中应用.doc

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西门子S7-300 PLC在高炉水渣处理自动控制系统中应用

西门子S7-300 PLC在高炉水渣处理自动控制系统中应用   摘要:本文介绍了西门子S7-300PLC在高炉水渣自动控制系统中的应用,主要阐述了整个自动控制系统的硬件配置和程序设计,并概述了高炉水渣处理工艺流程。该系统具有控制精度高、安全、可靠的特点,在实际生产中运行良好。   关键词:西门子PLC 高炉水渣 自动控制系统   中图分类号: TP273 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)01-0016-02      可编程控制器――PLC是以微处理器为基础,综合计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展而产生的一种新型工业控制装置,它具有结构简单、编程方便、可靠性高等优点,已广泛用于工业过程和位置的自动控制中。   重庆钢铁有限责任公司环保搬迁新建2500m3高炉的水渣处理系统采用西门子SIMATIC S7-300可编程控制器进行自动化控制,通过西门子软件STEP7与WINCC对系统所有电气设备运行及模拟信号进行实时监测和功能控制,完成数据处理、报警、显示、停机联锁保护等功能。在实际生产过程中具有稳定性高,可靠性强,操作维护简便的特点。   1、工艺简介   高炉水渣处理系统主要由水渣粒化装置、水渣过滤装置、水渣输送装置、粒化循环水系统、补充水系统、事故供水系统、清洗水系统及压缩空气系统组成。   出铁口放出的高温液态渣从渣沟经沟头进入粒化器,被高速旋转的粒化轮机械破碎,并沿切线方向抛出,同时受粒化器内高压水射流冷却和水淬作用形成颗粒水渣。随后,渣水混合物进入到脱水器中的渣水混合物经过渣水分配器分配后,均匀落入脱水器筛斗中,通过筛斗中的筛网实现渣水分离,成品粒化渣留在筛斗中,水则透过筛网流入回水槽中。随着脱水器的旋转,筛斗中的渣慢慢上升,达到顶部时翻落下来进入受料斗,通过受料斗下面出口落到胶带运输机上,经转运站及转运胶带运输机外运。热水进入一、二级沉淀池,经过滤沉淀后由粒化泵送回粒化器处循环使用。沉淀在池底的渣定期由抓斗吊捞出放置在脱水平台上滤水,再用抓斗吊转运到皮带机上进入水渣外运系统。   2、控制系统设计   由于水渣系统运行的正常与否将直接影响到整个炼铁生产过程,因此冲???控制系统必须具有快速数据处理、高运行稳定性的性能。重庆钢铁环保搬迁新建2500m3高炉水渣处理分为南、北水渣两套系统,均采用西门子S7-300系列PLC。   S7-300 PLC通过模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展。它的主要组成部分有机架、电源模块、中央处理单元模块、接口模块、信号模块、功能模块和通信处理器模块等。S7-300 PLC采用紧凑的、无槽位限制的模块化组合结构,根据应用对象的不同,可选用不同型号和不同数量的模块,并可以将这些模块安装在同一机架(导轨)或多个机架上。   2.1 硬件配置   本系统使用SIEMENS S7-300CPU模块CPU315-2DP中央处理单元,其内部定时器达到126个,扫描1000个指令需10ms,足以满足现场控制的实时要求。它自带DP接口作为DP网络的主站,数据传输速率最大可达12Mbps,集成了系统内部通讯网络功能,实现对系统各设备工作状态监控与控制。选用数字量输入模板6ES7 321-1FH00-0AA0实现粒化器,脱水器,粒化泵,皮带,电动阀等电气设备的数字量信号如运行状态,故障等信号进行采集监控。选用数字量输出模板6ES7 322-1FH00-0AA0对系统各电气设备的启停,电动阀的开关进行数字量输出控制。选用模拟量输入模板6ES7 331-7KF02-0AB0实现系统内部温度,流量,压力,转速等所有现场仪表检测信号的采集。选用模拟量输出模板6ES7 332-5HD01-0AB0对粒化器,脱水器的转速进行变频调速控制。   2.2 软件设计   本系统采用西门子编程工具STEP7和完成硬件组态、参数设置、PLC程序编制、测试、调试和文档处理。用户程序由组织块(OB)、功能块(FB/FC)和数据块(DB)构成。其中OB是系统操作程序与应用程序在各种条件下的接口界面用于控制程序的运行。FB、FC是用户子程序。DB是用户定义的用于存储取的存取区,与其相对应的DB块就可实现上位机监控软件WINCC与STEP7程序的数据接口。   监控软件WINCC完成对水渣处理过程各种工艺数据的设定、控制和画面监视,并具有进行报警提示、报表生成、数据存储归档、历史实时趋势显示等功能。   3、控制系统实现功能   (1)高炉渣处理设备粒化装置启动顺序:   粒化装置运行时,系统正常启动顺序如下:启动皮带机→启动脱水器→启动水系统设备→启动吹扫脱水器压缩空气电动阀门。   (2)粒化装置设备停车顺序:与启动顺序相反。   (3)水池液位

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