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煤机械化采制样技术概述.ppt

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煤机械化采制样技术概述

CMH50-B型桥架式机采装置 由桥架、采样钻头(2个)、制样设备、液压系统,电气系统及控制室组成,此外,还附有红外线定位测距和监控系统,可以按照GB475规定进行采样,采样器高有A、B两组,在电气和液压系统的联合控制下,既可单独作业,也可轮换作业,采样器可按三组方向移动,在pc机程序控制下,采样器到达子样点位置后,抓斗张开并作正向旋转,当采样器按触煤表面时仍断续下降,此时割煤板和割煤块切割采样范围内的煤块。一旦降至400mm以下时煤表面将碰到托盘带动相关的操纵机构,使抓斗合拢完成采样,在限定采样时间完毕后,采样器以500r/min作高速反转并通过相关的操纵机构移近到破碎机进料口,将采取的煤样卸下。完成每点采样时间约50s,每车厢完成采样时间约3min。煤样进入破碎机后被破碎成粒度小于6mm或13mm后,流入旋转缝隙式二级缩分器,缩分出的煤样通过多工位贮样机构,自动将不同车厢所采取的煤样送入预先选定的煤样桶中,共设有20个工位样品桶可连续供20个车厢煤的采样。 MRC-1型门架式机采装置 MRC-1型门架式机采装置 当运煤火车进入卸煤场后,将所要采的子样数目和子样点位置输入PC机,由PC机控制。采样装置开始工作,当超声波探测器控测出煤车的纵向位置(采样点纵坐标)后,再由光电编码器发生计数脉冲给PC机进行行程计算,以确定采样点横坐标,而后采样器旋转并由钢丝绳子牵引下降,达到煤层表面、限位开关接通计深,下至400mm处稍停,待螺旋中煤全部排出,喂料门关闭。采样器继续下降采得400mm下的煤。由螺旋将煤样上升送到喂料斗暂存,采样器随机上升到位,喂料门自动打开,煤样依次流入复合式破碎机,二分器和旋转缝隙式缩分器,缩分出的煤样通过集料盘机构,按不同煤品种流入所指定的样品罐中(多工位)。 QCZ型机采装置 采样时先由对射式红外探测器确定采样器的采样点位,然后采样器以快速动下降,在采样器尚未达到采样深度前,出料门一直开启,把采样器采取的表层煤直接排回车厢,当采样器在到深度时,采样器暂停进采,待表层煤排净之后出料门关闭,采样器再继续进采,直到采取不少于5kg的煤样贮存于料斗内,该采样点的煤样采取结束,采样器上升复位,螺旋输送机进料门和采样器出料门由关闭转为开启,煤样喂入制样系统中去。每节车采样时间(3个采样点)约为2min。 海西机采装置 当运煤汽车到达定位后,按响电铃,示意采样工作开始,操纵主机,迅速接通左、右、前、后的采样器反向及下降开关,采样器达到预定的采样点位置后,停止x方向(前后)和y方向(左右)调节,采样器下降,螺旋反向进入煤层,边插入煤层,边将表层煤(0.4m)迅速抛向四周,当达到0.4m以下,则采样器螺旋作正向转动,并继续下降采取煤样,当到达要求的煤层深度时,借助上升操纵机构提升采样器到一定高度后平移到接料口上,螺旋作反向转动卸下煤样于接料上,煤样经螺旋输送机进入破碎机,被破碎成粒度3mm进入缩分机,弃煤经提升机返回车厢。 圆锥台表面开设一道缝隙(可调),由电动机带动旋转; 由上下两层的扇形体组成了两级缩分器,第一级是固定的,第二级是可旋转的。当给料煤流经分配盘进入一级缩分器后,被缩分出的少量煤样又经分配盘进入二级缩分器,缩分出少量煤作为留样的一部分。 采样料斗安装在一条等间距的链子上,料斗按单方向移动,若预先设置时间周期,也可改变移动方向,料斗每通过给料煤流一次,就采到组成留样量的一部分煤样,当料斗移动到链子头端时,经翻转将煤样卸人留样槽中。 采样系统工作流程不合理,早期产品未设置给料机,这会增加破碎机甚至整机的堵煤机会;采样器设计成平板形,且采样器进料口边缘采样时与皮带距离大,故在采样时发生“犁煤”和“留底煤”现象严重,采集煤样的代表性差。 该机采装置的采样系统流程是典型的二级采样系统工作流程,设计较合理,既能使各组件承受的负荷相对较小,又能较均匀分配,这有利于增加整体防堵能力。此外,在采样器接料斗上加设100mm间距条筛,可防止超过设计的煤块或其他杂物混入装置内,增强了安全运行的可靠性。但接斗容积偏小,煤样有溢流现象。 但在流程中增设了贮煤斗,实践证明,由于煤样在贮煤斗内贮存时间较长,致使下部煤样受压变实不易排出。尤其在严冬季节,遇到煤中水分含量大时,易冻结成块状,更无法排出。 这种机采装置整机结构紧凑,低位布置,便于使用和维护,其工作流程与一般机采装置采用的工作流程略有不同。它选用了旋振筛给料机,该给料机既具有均匀给料功能,又具有筛分功能,这可减少煤样水分的损失和提高破碎机的防堵能力。实践证明,在一定程度上增加了整机的抗湿煤性能,但均匀给料能力较差,同时对缩分器也提出了更高的要求。 (1)采样头设计合理。扇形体两面敞开,其后挡板边缘加设有硬毛刷。这可有效地防止产生“犁煤”和“留底煤”现象。 (2)利用小型皮带输送机,

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