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胺液发泡问题处理
公司名称信息 胺液发泡问题的处理 2010年4月 液化天然气(简称LNG)是将天然气通过“三脱”(脱水、脱烃、脱酸)净化处理后再经过低温液化处理而成的。由于N-甲基二乙醇胺(简称MEDA)对H2S具有良好选择性,经过活化后的水溶液对CO2也有良好吸收效果,而且,其再生温度低,动力消耗较小,稳定性好,蒸气压较低,溶剂损失小,对碳钢设备基本无腐蚀,因此,该溶剂在天然气脱酸(主要是CO2和H2S)净化处理中越来越受到有关企业的青眯。然而,在用MDEA或其复配溶液脱除酸性气体的过程中,普遍存在胺液发泡和拦液现象,严重时可引起雾末夹带而使胺液大量流失,净化效果大为降低,甚至使装置无法正常生产。如何避免和消除胺液发泡问题,已成为有关LNG生产装置维持高效、安全、平稳、经济运行急需解决的瓶颈问题之一。 一、前言 二、本厂MDEA脱酸装置的发泡事故分析及处理 1、事故分析 本厂LNG生产装置在调试过程中,曾出现胺液发泡事故,严重时胺液大量流失,并污染后续分子筛干燥脱水系统,生产无法进行。并发现如下现象: (1)从系统中取出部分胺液,胺液表层可见有少量油污,对胺液过滤发现过滤网上有少量黑色固体颗粒,检验确证为活性碳颗粒和FeS与Fe(OH)3腐蚀产物; (2)更换活性炭床,发现底部活性炭较脏,存在铁锈。 (3)严重发泡的几天内,环境温度较平常低很多,平均气温10℃左右,最低气温7 ℃。 (4)操作记录表明,原料气酸气负荷存在波动,发泡严重时,吸收塔进气压力一天内发生多次变动,系统操作波动较大;吸收塔进气温度和贫液时塔温度低,最低时为21℃,远低于设计值,在吸收塔形成碳氢化合物。 2、发泡原因: 气泡是由溶液中的气体分子与液体分子相互碰撞,进行能量交换,使相邻气体分子发生聚合,并克服液体的表面张力而形成的。由于气泡密度远低于液体的密度,气泡快速上浮到液面,并受液面液膜的作用而聚集于液面处,形成由液膜隔开的气泡聚集体,即泡沫。显然,泡沫的形成取决于气泡形成的难易程度和气泡的稳定性情况,即与液体表面增加(形成气泡)所消耗的功就少,即越容易起泡;气泡界面的弹性膜强度越高,泡沫的稳定性越好。从这一溶液发泡的机理和上述事故取证可确定发泡原因如下: 在LNG装置脱酸过程中,MDEA溶液吸收酸气,其本身就有很大发泡趋势;而烃类、油类和FeS与Fe(OH)3等腐蚀产物的存在,使溶液的表面张力降低;系统运行不稳定,操作温度、压力和酸气含量波动较大,则加剧胺液的起泡;环境温度低,吸收塔进气温度和贫液进塔温度远低于设计值,则增加了泡沫的高度和稳定性。正是这些因素的综合作用,导致严重的胺液发泡事故。 1.3发泡处理措施 针对发泡的成因,我们及时采取如下措施: (1)加入少量消泡剂,降低溶液的起泡和泡沫的稳定性; (2)增设进料旁路系统,使部分贫胺液不经空冷,直接经旁路进入吸收塔,以提高吸收塔内贫胺温度; (3)用去离子水清洗过滤设备,更换机械滤芯和活性炭; (4)定时检查MDEA溶液浓度,从系统中排出部分溶液时行过滤除渣除油; (5)适当提高吸收塔进气温度; (6)控制原料天然气的稳定性,降低吸收塔压差; (7)控制净化气汽化液分离器液位,防止胺液时入干燥系统。 三、结论 在LNG装置净化系统的操作运行中,应加强对MDEA溶液清洁度和浓度的监控,及时清洗、更换滤芯,做好原料气输送管道及胺系统装置了腐处理,控制去离子水氧含量在0.4mg/L以下,防止胺降解,并定期检查吸收塔中是否有碳氢化合物和油污。根据我们的运行经验,只要切实做好了这些工作,要有效避免胺液发泡事故。 3.1胺液发泡的原因: 3.1.1贫液温度过低,溶液粘度大3.1.2原料气带入污物过多,特别是各种表面活性剂及井场化学处理剂,污染溶液。3.1.3浮阀在塔盘上被卡死,有效截面积减少,阀孔气速过大,发生“拦液”。3.1.4溶液含水量过低或过高,易于发泡。3.1.5吸收塔操作压力、流量波动大,处理量过大。 3.2胺液发泡后工厂出现的现象: 3.2.1 T201液位高高报, LCV201无法控液位; 3.2.2 T201压差增大,高报; 3.2.3 T201温度梯度逆倒,正常温度梯度为从上到下,低到高变化; 3.2.4 V221液位忽高忽低,波动很大; 3.2.5 P851AB有气,开停频繁; 3.2.6 V221取胺液观察有很多气泡; 3.2.7 CO2在线分析不合格; 3.2.8 V181排液频繁; 3.2.9分子筛在线温度升高到和贫胺一样,说有胺液已进入了分子筛,比较严重了。 3.3针对以上原因,处理方法如下: 3.3.1加入适量阻泡剂,平稳操作或适当减少处理量。 3.3.2现场开LCV201旁通
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