三厂后加工磨划伤实施结果报告(xy).ppt

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三厂后加工磨划伤实施结果报告(xy)

磨划伤实施结果报告书 课题改善推进模式(PDCA工业化思维模式) 报告目录 一、背景与目的 1.1.课题位置 1.2.专业术语 二、推进组织与计划 三、现状调查 3.1.现状品质数据 3.2.现场问题点汇总 四、分析原因 4.1.鱼骨图分析 4.2.典型问题 五、设定目标 六、对策思路及实施 6.1.对策思路 6.2.典型改善事例 6.3.水平展开实施 6.4.方法教育培训 七、实施效果 7.1.磨划伤改善幅度 7.2.改善件数与参与率 7.3.教育培训人次 八、对策标准化 九、反省及后续计划 一、背景与目的 1.课题位置 2.专业术语 二、推进组织与计划:组织结构图 三、现状调查 调查的时间( 2005年12月1日~12月31日) 现场调查方法:按工位顺序,逐个调查。依据人、机、 料、法、环,对制造过程全面把握。 调查者: 3.3 现场问题点汇总 四、分析原因:4M2E1I分析(鱼骨图) 典型问题1:检具有毛刺,划伤玻璃 典型问题2:粉笔杂质划伤玻璃 典型问题3:IKU转杆上的泥龙块脱落 典型问题4:拉链首饰类金属品在玻璃上来回刮动 典型问题5:提前抬出IKU炉内玻璃致使玻璃磨划伤 典型问题6:玻璃搬取动作不规范,造成碰划伤。 五、设定改善目标 六、对策思路及实施:具体对策方法 用标识卡标识取代粉笔在玻璃上标识 对存在毛刺的模具进行抛光处理 对铲车、检验灯架进行软保护 胶合卸片工序使用钢夹专用放置箱 对尼龙块丢失的IKU挡块进行及时更换 包装返修品现场当班抛光处理 形成各种动作标准和规范,并宣传、培训、执行 六、确定对策及实施:典型改善案例 典型改善事例1:消除检具毛刺的改善 典型改善事例2:粉笔在玻璃表面写字的改善 典型改善事例3:胶合检验灯架软保护的改善 典型改善事例4: 现场装箱胶条存放的改善 典型改善事例5:靠模动作的改善 6.1 水平展开实施 采用水平展开确认表进行管理 6.2 方法教育培训:课题小组学习场景 6.2 方法教育培训:现场培训 6.2 方法教育培训:磨划伤品质管理看板 七、对策效果:品质改善幅度 磨划伤不良月度推移图 七、对策效果:品质改善幅度 总体不良月度推移图 七、对策效果:改善事例总结 改善件数推移图 七、对策效果:改善事例总结 改善参与率推移图 七、实施效果:教育培训总结 三厂后加工培训统计表 七、实施效果:教育培训总结 方法教育培训11次,参训1744人次。 八、对策标准化 标准化--1、热弯靠模动作 标准化--2、热弯返修品的隔离 标准化--3、胶合卸片动作 标准化--4、包装取片动作 标准化--5、包装现场装箱 九、反省及后续计划 1、改善后磨划伤不良缺陷下降40%,未达到预定目标的 改善幅度下降80%。 2、由于1月份三、五厂均选定磨划伤课题,磨划伤报废 率在我们后加工所占比率很小(目标为0.02%),经过 课题小组及全员的努力,最终目标虽未达成,但通过 磨划伤品质课题的推进使我们掌握了以课题方式系统 解决现场问题的方法。 3、为进一步推进品质课题的深化,通过课题解决问题的 方式,我们在持续做磨划伤课题的基础上将“破损” 定 为下一届推进的品质课题。 结束语 产品靠模时先贴合检具,再左右推动造成磨划伤。 将玻璃与检具顶部分开3-5CM距离,对齐后再贴合检具。 改善后 改善前 六、确定对策及实施:水平展开步骤 每个改善思路先行案例 相关工序展开落实 可以落实的事例 不能落实,新的思路与案例 改善案例 形成工序的作业规范 (针对现状调查问题) (班长) (员工、班长填写) (标准化) 教育 教育 部长助理 课题推进方法培训 现场操作培训与练习 课题推进管理、问题点曝光、优秀案例展示宣传 改善幅度:↓83.3% 改善幅度:↓29.1% 目标:902人次 实际:1744人次 * 公司经营理念 公司logo * 公司经营理念 公司LOGO 部 门:夹层部三厂后加工“猎豹”小组 活动期间:2006年01月01日~2006年05月30日 报 告 人:王庆雄 指 导 者:3A顾问团队 编制 审核 批准 编制日期:2006年05月30日 “猎豹”课题小组成员风采 P 引入课题方式 D C A 7. 确定对策及实施 8. 分析对策效果 11. 反省及后续计划 10. 事后管理实施 9. 对策标准化 1. 选定改善课题 2. 制定推进计划 3. 现状问题把握 4. 分析原因 6. 决定改善思路落 实先行改善案例 5. 设定改善目标 P(Plan)

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