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《典型固井案例》PPT课件
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气 水泥浆试验情况: 水泥试验条件:73℃×50MPa×1.90g/cm3 水泥浆稠化时间:340/40BC 348/80BC 现场水泥浆情况: 施工时地面取样水泥浆:16h初凝(用水箱养护) 一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气 相关计算: 第一次降密度静液柱压力损失6.8MPa,当量密度1.32 g/cm3 第二次降密度压力损失11.6MPa,当量密度1.03 g/cm3 油气层当量密度1.36 g/cm3 结论: 候凝时间不足,提前转换污水,压不稳地层而窜气。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 情况描述: 某117井全井下7″套管固井,返出7m3水泥浆后碰压。检查回流不止,重新碰压、泄压至管内外静压差关水泥头,环空憋5MPa候凝。16小时后撤水泥头,环空8MPa。48小时后环空放压喷出水泥浆,关井。61小时后环空压力上涨至20.5MPa,卸压,出口点火燃,火焰高0.5~1.5m,出口间断喷出少量水泥浆。75小时测固井质量,见套管接箍信号。至今环空窜气点火燃烧 。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 水泥试验情况: 水泥试验条件:2.00g/cm3 ×80℃×65MPa 稠化时间:168min/40Bc 179min/100Bc (快干) 271min/40Bc 288min/100Bc (缓凝) 污染实验情况: 水泥浆:井浆=7:3 温度=80° 压力=65MPa 200min/16Bc (未稠) 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 现场水泥浆情况: 入井前水泥浆:快干浆 施工后5小时凝固 缓凝浆 施工后18小时凝固 返出水泥浆:缓凝浆 施工后112小时凝固(1.98g/cm3) 注:由于泥浆密度1.92g/cm3、泥浆密度2.00g/cm3,通过计算其中实际有25%的泥浆。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 复查试验: 1、缓凝水泥浆稠化复查实验: 291min/40BC 300min/100BC 与施工前大样一致。 2、缓凝水泥浆升温80℃降至常温养护: 14小时凝固,24小时抗压强度7.8MPa,与大样一致。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 复查试验: 3、缓凝水泥浆升温70℃降至常温养护: 16小时凝固24小时抗压强度5.6MPa ,与大样一致。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 复查试验: 4、缓凝水泥浆:井浆 = 95:5 400min未凝,取出常温养护19小时凝固 ,24小时强度1.3MPa 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 复查试验: 5、缓凝水泥浆:井浆 = 90:10 400min未凝,取出常温养护,45小时后凝固,72小时强度2.1MPa。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 复查试验: 6、缓凝水泥浆:井浆 = 85:15 400min未凝,取出常温养护62小时后凝固,72小时强度为1.6MPa。 复查试验: 7、缓凝水泥浆:井浆 = 80:20 400min未凝,取出常温养护,74小时后凝固,96小时强度1.4MPa。与返出水泥浆一致。 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 结论: 该井水泥浆与钻井液7:3的污染实验时间为200min/16BC未稠化,由于满足施工要求就没有将试验进行到底。水泥浆受泥浆影响,稠化时间不是缩短而是增长。由于水泥浆未按设计时间凝固,在固井施工结束候凝51小时后进行了套管环空泄压,没能压稳地层造成气窜。 注:结论不仅限于此。 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差 情况描述: 某108井全井下177.8mm套管进行固井作业,地面返出10m3水泥浆后碰压。泄压检查回流不止,浮箍回压凡尔失效.用水泥车替3.7m3清水再次碰压,套管内憋压15.0 MPa候凝,19小时后泄压拆水泥头。后电测合格率42.3%。 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差 水泥试验情况: 水泥试验条件:58℃×35MPa×1.90g/cm3 水泥浆稠化时间:246/40BC 258/80BC(缓凝) 124/40BC 136/80BC(快干) 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差 相关计算说明: 第一次碰压管内外静压差8.3 MPa 第二次碰压管内外静压差9.5 MPa 套管内憋压15.0 MPa,泄压后产生套管收缩 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差 结论: 对于有高压气层中气体而言,0.0254mm的微环间隙,将形成通道而发
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