汽机典型事故案例汇编补充.doc

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汽机典型事故案例汇编补充.doc

案例1:××电厂#1机闭式水箱水位突然上升 一、事件经过 #1机闭式水系统正常运行,闭式冷却器短接,在氢冷器供回水短接打循环,其他用户都没有投入,水位在525mm,水温37℃。 9:10在监视画面发现闭式水箱水位在上升,并且上升很快,派人去就地看水位,就地磁翻板水位计也在上升,下到零米没有发现泵停或门关,判断出水没有问题,水位上升到1200mm(溢流1300mm),及时关断进水手动门,用手机询问化学确认已经启动除盐水泵。 二、事故原因 没考虑到突然启泵,造成水位上升。 三、暴露问题 1. 专业联系不到位。 2. 上水调门有缺陷不能及时投运没有做好预想。 四、防范措施 1.上水调门不能及时投运时上水完成后及时关闭进水门。 2.加强监盘,做好事故预想。 3.加强各专业间设备启停联系。 案例2:××电厂#2机顶轴油泵损坏事故 事件经过 12月21日,#2机调停。20:49分,#2机打闸,#2发电机解列。21:17分,#2机转速至零,停止轴封供汽,投入盘车,顶轴油压时有时无,而运行人员没有及时查找原因,也没有通知检修及时检查。22:36分,运行人员发现B顶轴油泵冒烟,启动A顶轴油泵,通知设备部和华新检修,设备部和华新检修人员检查发现顶轴油压就地显示为零,而盘车继续在投入,设备部要求运行紧急停盘车,一边组织华新检修准备手动盘车;一边组织华新检修拆#3机两台顶轴油泵装在#2机,并且对#2机顶轴油系统进行检查,发现#2机顶轴油进油总门没有全开,立即进行处理。22:55分,B顶轴油泵已换好,启动后油压为13.0Mpa,#2机投入自动盘车,对各分压力进行调整,均正常后,手动盘车方案放弃。0:51分,A顶轴油泵更换完后,试转正常,切换为A顶轴油泵运行。 事故原因 1.22:36分,设备部人员检查发现各压力均为零,并且两台顶轴油泵泵体温度都高,后经解体检修,发现两台泵均有不同程度的损坏,其根本原因系缺油所致。把#2机两台泵未损坏部件组装成一台泵。 2.顶轴油系统缺油是由于进油总门没有全开所致,而运行人员没有及时发现,并且盘车还在继续运行,有可能把各轴瓦划伤,需对轴瓦进行检查。 暴露问题 运行人员设备投运系统检查质量差; 机组停运前顶轴油泵实验不认真; 汽轮机停机后发生问题运行人员麻痹大意。 四、防范措施 1.加强运行人员培训力度; 2.完善设备启停检查制度; 3.机组打闸前首先试验各油泵运行情况,如有问题严禁打闸,及时联系相关人员进行处理,并汇报领导; 4.顶轴油泵启动后,发现压力不稳或泵体过热,及时停止油泵并检查系统,同时通知检修人员现场检查处理; 5.顶轴油泵启动后,出口油压低于15Mpa时严禁启动盘车 ; 6.顶轴油泵启动后,出口压力正常时,巡检人员及时检查各瓦顶轴分压力正常后,方可启动盘车; 7.盘车启动后电流应小于7.5A,如大于7.5A及时查找原因并进行调整,调整后还达不到要求,应立即停止盘车运行,采取相应防护措施并汇报设备部及相关领导。 案例3:××电厂#4机组除氧器水位异常机组降负荷 事件经过 2008年11月2日20时,#4机组运行,负荷173MW,除氧器水位1992mm,凝结水泵出口压力2.4Mpa,高压给水压力13Mpa,平均床温913℃,给煤量100T机组稳定运行参数正常。 20:07:50监盘发现#4机凝结水泵A出口压力升为3.25 Mpa、除氧器水位开始下降。 20:08:00派副操到就地检查除氧器上水调节门状态,并开启手动旁路门,派副操到汽机零米检查凝结水系统。 20:09:00#4机开始减负荷,汇报值长#3机加负荷。联系华新检修。 20:10:00手动关闭三段抽汽电动门及气动门,手动解列#4、5低加汽侧,开启#6低加旁路电动门。 20:10:00副操汇报除氧器上水调节门开度为全开,并手动旁路门已全开,无过流声音。 20:10:20副操汇报,就地热井水位满水,凝结水母管压力为3.25 Mpa。 20:11:20 运行DCS发现#4机精处理旁路运行,主路退出运行,旁路调节门已全开。 20:12:00退出B凝结水泵备用,关闭出口门。 20:12:00联系热工人员检查。 20:13:35 就地检查#4机精处理调节门前后手动门全开状态,旁路调节门已全开。 20:16:30就地手动开启凝结水精处理手动旁路门,凝结水流量开始增加。 20:16:41启动B凝结水泵,开启出口电动门。 20:17:35除氧器水位降至414 mm 20:18:00低水位联跳A给水泵。此时汽包水位降至-270 mm,手动MFT。 20:18:30机组负荷最低降至28MW。 20:21:00除氧器水位升至1850 mm,给水泵具备启动条件,启动B给水泵,给锅炉上水。 20:24:00启动给煤机,开始加负荷 20:25:00停运A凝结水泵 20:48

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