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主轴变频系统常见故障和处理
主轴变频系统常见故障及处理; 主要有以下原因:
1)检查CNC系统是否有速度控制信号输出。
2)主轴驱动装置故障。
3)主轴电动机故障。
4)变频器输出端子U、V、W不能提供电源。造
成此种情况可能有以下原因:
a)报警
b)频率指定源和运行指定源的参数是否设置正确。
c)智能输入端子的输入信号是否正确。;
造成电机反转的原因主要有:
1)检查输出端子U/T1,V/T2和W/T3的连接是否正确 ?(使得电机的相序与端子连接相对应,通常来说:正转(FWD)=U-V-W,和反转(REV)=U-W-V )
3)检查控制端子(FW)和(RV)连线是否正确 ?(端子(FW)用于正转,(RV)用于反转 );主要原因可能有:
1)如果使用模拟输入,是否用电流或电压“O”或“OI”
i.检查连线
ii.检查电位器或信号发生器
2)负载太重
i.减少负载
ii.重负载激活了过载限定;
造成电机过载原因有:
1)机械负载是否有突变
2)电机配用太小
3)电机发热绝缘变差
4)电压是否波动较大
5)是否存在缺相
6)机械负载增大
7)供电电压过低
; 造成变频器过载原因有:
1)检查变频器容量是否配小,否则加大容量。
2)检查机械负载是否有卡死现象。
3)V/F曲线设定不良,重新设定。
;主要原因有:
1)负载波动是否太大。
2)电源是否不稳。
3)该现象是否出现在某一特定频率下。此现象可
以稍微改变输出频率,使用跳频设定将此有问题的
频率跳过。
4)外界干扰。
;主要原因有:
1)最大频率设定是否正确。
2) 验证V/F设定值与主轴电机规格是否相匹配。
3)确保所有比例项参数设定正确。
;
主要原因有:
当进行螺纹切削或用每转进给指令切削时,会出现停止进给、主轴仍继续运转的故障。要执行每转进给的指令,主轴必须有每转一个脉冲的反馈信号,一般情况下为主轴编码器有问题。可以用以下方法来确定:
1)CRT画面有报警显示。
2)通过PLC状态显示观察编码器的信号状态。
3)用每分钟进给指令代替每转进给指令来执行程序,
观察故障是否消失。; 1)保持变频器的清洁,不要让灰尘等其它杂质进入。
2)特别注意避免断线或连接错误。
3)牢固连接接线端和连接器。
4)确保使用具有合适容量的熔断器,漏电断路器,交流
接触器,电机连线。
5)切断电源后应等待至少5分钟,才能进行维护或检查。
6)设备应远离潮湿和油雾,灰尘,金属丝等杂质。
;例1:驱动器出现过电流报警的故障维修
故障现象:
某数控车床,在加工时主轴运行突然停止,出现打刀,驱动器显示过电流报警 。
分析与处理过程:
经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。
由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有:
??? 1)主轴驱动器控制板不良。
??? 2)电动机连续过载。
???? 3)电动机绕组存在局部短路。
; 在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性已较小。因此,故障原因可能性最大的是电动机绕组存在局部短路。
维修时仔细测量电动机绕组的各项电阻,发现U相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。
拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化;经重新连接后,对地电阻恢复正常。
再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。 ; 例2:主轴高速出现异常振动的故障维修
故障现象:配套某系统的数控车床,当主轴在高速(3000r/min以上)旋转时,机床出现异常振动。
分析与处理过程:数控机床的振动与机械系统的设计、安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固有频率等因素有关,其原因通常比较复杂。
但在本机床上,由于故障前交流主轴驱动系统工作正常,可以在高速下旋转;且主轴在超过3000r/min时,在任意转速下振动均存在,可以排除机械共振的原因。
经
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