矿热炉大修总结.doc

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矿热炉大修总结

熔分炉系统工程大修总结 本次熔分炉系统工程大修从2011年4月17日开始至2011年月日熔分炉点火,历时天。 本次大修原计划以熔分炉为主,兼顾系统工程中的回转窑、煤气站、除尘系统等计25项分步分项工程项目,随着大修过程陆续发现的问题经研究又增加2个项目,共计27项。 一、进行本次熔分炉系统工程大修前的状况分析 1、熔分炉炉底腐蚀较为严重; 2、电极工作端长度增加到2.9m; 3、铜管绝缘老化,短网打弧现象频发; 4、回转窑主电机频繁出现; 5、除尘系统除尘效果较差; 6、自上次大修恢复生产到本次大修开始,期间熔分炉停炉两天以上共计6次,最长停炉时间12天生产4733吨镍铁。 二、检修项目 熔分炉: ①熔分炉炉内余料及耐火材料的清理;②熔分炉炉体的砌筑;③熔分炉矮烟罩的修复(耐火砖的重新砌筑、矮烟罩钢结构变形的复位溜槽和干渣池的恢复);④熔分炉循环水的全面检修更换;⑤短网的全面检修和更换(C相铜管制作、短网系统的绝缘、短网安装);⑥熔分炉整个绝缘系统的更换;⑦低压配电操作台的全面检修,更换已损坏的开关、仪表、信号灯;⑧全面整改斜桥上料系统(电气系统、机械系统);⑨熔分炉液压站移位工程(计划外)。 除尘系统: ①布袋、骨架的更换;②各仓室卸灰阀的修复;③已坏电磁阀的更换(计划外)。 回转窑: ①主电机更换;②主电机电缆的;③主电机电气控制的改造;④回转窑液压站移位;⑤回转窑大齿圈的检查;⑥回转窑窑头密封圈的更换;⑦回转窑窑头挡料堰重新浇筑。 煤气站: ①1#煤气发生炉下料仓倾斜的修复;②2#煤气发生炉上料小车钢绳的更换;③煤气发生炉炉盖隔热层由耐火砖换成铆骨钉加浇筑料;④更换探火孔蒸汽阀门、汽包阀门、循环水阀门;⑤清理煤气管道;⑥煤气站跑、冒、漏、滴的全面检;⑦便携式煤气报警器。 三、各项检修项目的完成情况及检修过程中出现的问题 1、熔分炉大修项目: 1)炉内余料及耐火材料的清理 清理工作从4月20开始,到5月4日完成。在清炉过程中发生一起火灾,时间4月23日上午10点50,其原因是为防止1#电极下滑伤人,在1#电极下方用木材做了一支架支撑电极,由于炉内温度较高使支架自燃引起。在火灾发生后处理不迅速(15分钟后才用干粉灭火器灭火),以致火焰串上炉盖。从后面几次电极下滑来看,加木支架支撑电极作用,在以后大修过程中,首先应用钢绳把电极固定。2)熔分炉炉体的砌筑 筑炉工作从5月9开始,到月日结束,历时天,其中因停电、筑炉材料未到位停工天。在筑炉过程中暴露了很多问题,特别是在购买筑炉材料中,车间未上报计划,经营部未及时与车间沟通。3)熔分炉矮烟罩的修复 熔分炉矮烟罩及炉门周边砖体拆除于4月18日完成。矮烟罩钢结构的修复在4月28日完成,但由于整个炉盖的变形矮烟罩不能复位到5.5m平台,采用螺栓把矮烟罩与5.5m平台预埋键连接的方式处理。矮烟罩及炉门周边的砖体于5月18日重新砌筑完成。 4)熔分炉循环冷却水的全面检修和更换 4月18日开始拆除水冷大套及炉盖各循环冷却水管软连接。4月20日完成所有循环水管。在循环水管拆除后,各接口未做防尘处理,在大修期间有大量的粉尘沉积在循环冷却水系统内。4月22日、4月26日安装水冷大套。5月21日更换循环冷却水6套,完成整个熔分炉循环冷却水的。但还需对整个循环水路进行检验。 5)短网的全面检修和更换 4月21日~23日完成A、C相铜管的拆除(A相进行抛光绝缘处理,C相全部更换)。4月18日开始C相16根铜管的制作,到4月25日完成C相16根铜管的下料工作。4月29日~5月3日对C相16根铜管进行焊接,与此同时对A相铜管进行抛光和绝缘处理。5月5日~9日进行C相铜管的测试和绝缘处理。于5月14日完成短网的安装。对短网系统进行了全面测试,测试结果满足送电要求。 6)熔分炉绝缘系统的更换7)8)全面整改斜桥上料系统 在大修期间,对熔分炉斜桥上料系统的整改进行了现场实测,详细情况见斜桥整改前后对比示意图。从实测数据和整改后需达到的效果来看,需要升高井架7850mm,轨道加长7320mm,如此以来带来的难题有:①两立柱间连系梁、水平梁需割开;②天沟需拆除;③屋架中间联系梁需割开;④屋面檩条是工字钢,其檩条和过梁作用,需割开;⑤剪刀架(屋顶抗风支撑)需拆除;⑥斜桥桥架起吊困难,现场找不到着力点;⑦固定桥架和调整桥架仰角所需拉力大;⑧场地狭窄,不便于施工。上所列,斜桥系统在本次大修工程中不做整改。 9)10)2、除尘系统大修项目: 1)布袋、骨架的更换 整个除尘系统从4月18日下午开始检修至5月15日完成。从该项目检修的情况来看,布袋、骨架、喷管及除尘系统的仓体都出现了不同程度的腐蚀,且回转窑除尘系统较熔分炉除尘系统更为严重,回转窑除尘系统还出现大量的布袋与骨架粘连在一起。这是除尘效果较差的主要原因。订购

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