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化产==预案汇总
硫铵工段应急预案
一、事故名称:突然停水
(一)停一次水 事故现象: 一次水系统压力下降,水量减小。
事故原因: 一次水泵出现故障。
造成的后果: ①短时间停水离心机和干燥机做停车处理
②时间过长各岗位做停车处理。
处理措施:班长:立即汇报值班人员及调度。 泵工:①暂时停水:各泵正常运转。 ②停水时间过长:①做大循环处理并同时关闭煤气预热器蒸汽阀门;②若母液比重过高(1.26)切断小母液泵、循环泵、结晶泵电源,并关闭各泵出入口阀门,打开煤气进预热器前副线阀门,关闭煤气进预热器阀门及预热器蒸汽阀门,煤气经电捕焦油器走副线,饱和器处于煤气保压状态。 离心机工:立即停止放料,关闭洗水阀门,切断主电机电源,将离心机内残留硫铵清理干净,停油泵电源。 干燥机工:继续运转,待干燥机内残留硫铵彻底干燥完后,关闭蒸汽阀门,并依次切断螺旋输送机→振动流化床→送风机→冷风机→引风机电源。
(二)停循环水:
事故现象: 离心机油温高,离心泵机封发热。事故原因:循环水泵出现故障。造成的后果:本工段做停车处理。
处理措施:班长:立即汇报值班人员及调度. 泵工: 立即切断小母液泵、循环泵、结晶泵电源,并关闭各泵出入口阀门,打开煤气进预热器前副线阀门,关闭煤气进预热器阀门及预热器蒸汽阀门,煤气经电捕走副线,饱和器处于煤气保压状态。 离心机工:立即停止放料,关闭洗水阀门,切断主电机电源,将离心机内残留硫铵清理干净,停油泵电源。 干燥机工:继续运转,待干燥机内残留硫铵彻底干燥完后,关闭蒸汽阀门,并依次切断螺旋输送机→振动流化床→送风机→冷风机→引风机电源。
二、事故名称:突然停电 事故现象:各运转设备及电捕焦油器停车。
事故原因:供电系统出现故障。
造成的后果:本工段运转设备及电捕焦油器全部停车导致本工段停车。
处理措施: 班长:立即汇报值班人员及调度。 饱和器工:撤消电捕控制柜档位,并切断电捕焦油器电源。
泵工:①关闭各泵出口切断小母液泵、循环泵、结晶泵电源并并关闭各泵入口阀门。②关闭蒸汽总管阀门。③和电工联系,长时间停电,将各泵做放净处理. 离心机工:①立即停止放料,关闭洗水阀门。②立即切断主电机电源,将离心机内残留硫铵清理干净,切断油泵电源。 干燥机工:①关闭蒸汽阀门。②依次切断螺旋输送机→振动流化床→送风机→冷风机→引风机电源。③清理螺旋输送机及干燥机内残留硫铵。④将湿硫铵返回母液贮槽。
三、事故名称:突然停蒸汽 事故现象:①蒸汽系统压力下降很快;②煤气预热温度及电捕焦油器瓷瓶箱温度有所降低。 事故原因:供汽车间出现故障或外工段用汽量急剧增大。
造成的后果:①短期停汽电捕焦油器停车,②停汽时间过长本工段做停车处理。
处理措施:饱和器工:①立即汇报值班人员及调度,并通知各岗位。 ②停电捕焦油器。 泵工:关闭蒸汽总管阀门,各泵暂时正常运行,系统做大循环处理,比重不得大于1.265g/cm3,达到后做停车处理 离心机工:①立即停止放料,关闭洗水阀门。②立即切断主电机电源,将离心机内残留硫铵清理干净,切断油泵电源,并通知干燥机工。干燥机工:①关闭蒸汽阀门。②依次切断螺旋输送机→振动流化床→送风机→冷风机→引风机电源。③清理螺旋输送机及干燥机内残留硫铵。④将湿硫铵返回结晶槽或另外存放。
四、事故名称:突然停煤气 事故现象:①流量计无显示;②煤气预热器前温度高过预热器后温度。 事故原因:外厂鼓风工段出现故障; 造成的后果:煤气倒流,本工段停车。
处理措施:饱和器工:①立即汇报值班人员及调度,并通知泵工。②经调度同意后,关闭煤气管道阀门。③停电捕焦油器。 泵工:和饱和器工联系,若三合一水封需注水,向其注水至溢流口溢出为止。
五、事故名称:电捕焦油器爆炸
事故现象:电捕主控柜出现报警(过氧或过压);电捕防爆孔有大量煤气泄漏。 事故原因:氧含量超标引起的爆炸和煤气压力超标引起的爆炸, 造成的后果:煤气外泄,对周围工作人员安全造成威胁,焦炉气系统停车。
处理措施:班长:通知车间值班领导及调度。饱和器工:①切断电捕主控电源;②利用电动阀门打开煤气进口前的放空阀门,然后关闭煤气进口阀门。泵工:戴防毒面具(MP5)关闭饱和器进口煤气阀门,以封闭三万方气柜倒回煤气;当确定气源已关闭时,关闭已爆电捕焦油器的进出口阀门,通知分析工在三合一平台前取样分析(氧含量0.5%)时,通氮气对本工段系统进行置换(及备用电捕焦油器),置换合格(氧含量0.5%)后打开煤气进口及饱和器进口阀门,同时关闭放空阀,煤气进入备用电捕焦油器后,启动电捕焦油器转入正常开车。对已爆电捕进行隔离置换,置换合格(可燃气体分析:可燃气体含量0.5%;氧含量>20%)通知维修工修复。
预防措施:饱和器工和分析工
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