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1000MW机组空预器堵塞原因及运行措施
1000MW机组空预器堵塞的原因及运行措施
摘 要:近几年,为响应环保要求,全国各地火力发电企业陆续增加了烟气脱硝系统,以降低NOx排放浓度。同时,脱硝系统系统投运后,开始出现空预器严重堵塞等一些新的问题。本文从空预器堵塞的原因分析、解决方法等方面做了详细的介绍,能够有效控制空预器的堵塞问题,对全国各地烟气脱硝系统的运行具有较好的指导意义。
关键词:脱硝;空预器;堵塞
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.031
1 SCR烟气脱硝型式简介
邹县电厂1000MW机组脱硝系统采用高灰型选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺,采用液氨为还原剂。按“2+1”模式布置催化剂及支撑,备用层在最下层。设2台SCR反应器,不设反应器旁路和省煤器旁路。初装2层催化剂时,在锅炉正常负荷范围内,SCR入口NOx浓度设计为400mg/Nm3,性能考核试验时的脱硝效率不低于80%。脱硝效率不低于75%,NOx排放浓度不超过100mg/Nm3。烟气脱硝SCR系统(指从锅炉省煤器出口至空预器入口膨胀节之间与SCR系统接口范围内的部分)的整体阻力不大于800Pa,安装备用层催化剂后的脱硝系统阻力不大于1000Pa。脱硝系统整套装置的可用率每年不小于98%。在BMCR满负荷条件下,原烟气中NOx含量为400mg/Nm3时,液氨耗量为350kg/h。
喷入反应器烟道的氨气空气混合气为稀释后氨体积浓度小于5%的混合气体。每台锅炉设两台稀释风机,一运一备。稀释风机采用离心风机,满足锅炉40~100%BMCR负荷下的正常运行,并留有一定裕度。每台稀释风机的风量裕度不低于10%,风压裕度不低于20%。稀释风机和氨/空气混合系统布置在SCR反应器本体氨注入口附近。
催化剂能满足烟气温度不高于420℃的情况下长期运行,同时催化剂应能承受运行温度450℃不少于5小时的考验,而不产生任何损坏。
2 SCR烟气脱硝投运后造成空预器堵塞的原因分析
(1)氨逃逸高,NH3和SO3结合生成硫酸氢铵。1)喷氨格栅未调平或部分催化剂堵塞,局部区域喷氨量过大,造成氨逃逸偏高;2)催化剂局部积灰或失效,造成氨逃逸高;3)脱硝入口NOx偏高,喷氨量过大;4)脱硝入口烟温过低,脱硝未退出。
(2)空预器吹灰器配置不全或吹灰效果差。1)未配置空预器蒸汽吹灰器;2)吹灰压力、温度不足,吹灰效果差,低温蒸汽不但起不到吹灰效果,反而增加了空预器堵灰的程度;3)未按规定进行吹灰或吹灰次数少,造成空预器差压升高;4)配置的声波吹灰器吹灰频次偏低。
(3)入炉煤硫份过高。入炉煤硫份过高,产生过多的硫酸氢铵,堵塞空预器。
(4)其它原因。冬季,送风温度低,空预器排烟温度低于酸露点温度,造成酸结露、积灰。
省煤器输灰系统故障,积灰进入催化剂及空预器系统,影响脱硝效率,并造成空预器堵灰。
3 防止空预器堵塞的措施
主要从降低氨逃逸、保证空预器吹灰效果等方面着手,减少硫酸氢氨的生成,及时清除空预器蓄热元件上积存的附着物,避免空预器堵塞。
(1)加强入炉煤掺配掺烧管理,严格控制脱硝机组入炉煤硫份,防止硫份过高,产生过多的硫酸氢铵,堵塞空预器。
(2)严格控制氨逃逸不超标,减少硫酸氢铵的产生,防止堵塞空预器。1)喷氨格栅调平与维护。①优化调整喷氨格栅调门开度,使各区域喷氨流量与NOx流场相匹配,减少因局部区域氨气过喷导致逃逸氨超标;②定期对喷氨格栅吹扫,防止个别管路堵塞,造成局部区域氨气过喷导致逃逸氨超标;③机组停运后,检查喷氨格栅堵塞情况,并进行清理疏通;④机组检修启动后,重新对喷氨格栅进行一次调平标定。2)加强催化剂的运行监视和维护工作。①加强脱硝声波吹灰器的检查与维护,每半月进行一次声波吹灰器逐只投运试验,发现声音异常及时处理;②停炉后,检查催化剂积灰、磨损情况,进行必要的修复和清理;检查密封片情况并调整间隙,避免出现烟气旁路;③按规定对催化剂进行寿命评估,必要时增加第三层催化剂或更换失效催化剂,提高反应效率,降低氨逃逸;④每天进行一次脱硝系统仪用气罐底部放水工作,防止仪用气带水造成声波吹灰器的堵塞。3)脱硝装置入口NOx浓度严格按照设计标准控制,避免过量喷氨,造成氨逃逸超标。4)严密监视脱硝出口氨逃逸浓度,控制氨逃逸在标准范围内。
(3)加强空预器吹灰管理,防止空预器堵塞。1)定期进行空预器吹灰,发现空预器差压有明显上升趋势时,应增加吹灰次数;2)空预器蒸汽吹灰前应充分疏水,防止吹灰蒸汽带水,并保证一定的过热度;3)空预器吹灰压力要满足设计要求。空预器吹灰压力过低,无法保证吹灰效果;吹灰压力过高容易吹损蓄热元件,一般保持吹灰器进汽阀后进汽压力在0.8MPa~1.5MPa
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