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大型SBR工艺启动特点与活性污泥培养驯化.docVIP

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大型SBR工艺启动特点与活性污泥培养驯化

大型SBR工艺启动特点及活性污泥培养驯化 对于传统工艺和小型污水处理工艺,由于工艺过程分段明显,可较容易实现各单体设施独立运转或重点运转,便于人工控制和重点工艺运行参数的调整,为活性污泥的培养驯化创造理想环境条件,达到快速培养驯化的目的。近年来SBR工艺在我国迅速兴起,特别已经开始在大型城市污水处理厂应用。由于生物处理过程全部在一个池中进行,并在调整工艺参数时受自控水平较高的限制,个别参数的调整会影响整个自控系统的稳定,按传统活性污泥工艺培养驯化可能会遇到困难,国内没有成熟的经验。本文仅以天津经济技术开发区污水处理厂SBRDATLAT工艺启动活性污泥培养驯化的工作体会以及工艺特点总结如下。 一 设计规范问题    天津TEDA污水处理厂处理开发区全部工业废水和生活污水。服务面积2.2万平方公里。服务人口20万,服务工厂3800多个。污水处理厂占地6.7公顷。 (一)主要设计参数:   设计平均日流量   10万吨   高峰回流量     10万吨   进水CODcr      400mg/l    BOD5       150mg/l    SS       200mg/l   出水CODcr      120mg/l     BOD5       30mg/l     SS       30mg/l   污水生物处理法采用SBR法DAT-IAT工艺。经过处理的出水,经北排明渠排入渤海。 (二)工艺流程 主要工艺构筑物与设备   1.粗格栅两台(一用一备),栅间距15mm。   2.进水泵六台(四用两备),淹没式潜水泵,水泵名牌额定流量0.29m3/S。   3.细格栅两台(一用一备),阶梯格栅。   4.钟式(Jones)沉砂池两座(一用一备),池直径6.5m。   5.巴氏计量槽一座,槽宽1.25m。经超声波流量计计量流量后,由配水井将进水均匀分配进入SBR反应池。   6.SBR反应池。污水处理厂生物处理核心工艺,共6组SBR反应池,每组有效尺寸长×宽×深=80.0×32.0×4.3m3。每组地由DAT(需氧地)和IAT(间歇曝气池)串连组成。   进水→粗格栅→进水泵→细格栅→旋流除砂池→巴氏计量槽→DAT/IAT   ↓加氯       ↓SBR反应池   →出水泵→排放出水→贮泥池→污泥脱水机→泥饼外运   每组SBR池中安装的主要设备有:    ①回流污泥泵两台,流量Q=0.55—0.60m3/时,回流率400%。    ②剩余活性污泥泵1台,流量Q=100m3/时。   ③膜片式可变孔微孔曝气器3300个。    ④虹吸式滗水器3台。    7.高速享心鼓风机。共四台(三用一备)。出风导向叶片调整供气量。供风量8000—18000m3/时。    8.加氯机两台。加氯量5.6g/s,设计按夏季高温季节三个月加氯,一般季节不加氯。    9.出水泵六台(四用两备),淹没式潜水泵,出水排入蓟运河入海口。    10.剩余污泥贮泥池两座。交替使用,每池长×宽×高=50.0×50.0×4.3m3,每个池设滗水器一台。    11.污泥脱水机三台。转鼓预脱水带式压滤一体化脱水机。 二 活性污泥培养驯化期间进水水质   天津开发区污水处理厂自3月1日启动活性污泥培养驯化工作,最初两个月进水水质汇总如下:   BOD5平均77.4mg/L(41.8—114mg/L)   CODcr平均220mg/L(107—298mg/L)   BOD与COD比值0.340(0.0170—0.486)   SS平均68.6mg/L(27.0—194mg/L)   总氮平均15.0mg/L(11.6—31.1mg/L)   磷酸盐平均1.27mg/L(0.78—2.06mg/L)   氯化物平均1825mg/L(876—2975mg/L)   全盐量3000—4000mg/L    从进水水质化验分析数据,我们得出以下初步结论:   1.BOD/COD比值低。平均BOD/COD仅为0.340,属于难生物降解城市污水水质。根据有关部门统计本地区工业废水占80%左右,生活污水占比例极小,大量工厂排出一定量不可生化降解的有机物,给现在工艺条件生物降解带来一定难度。    2.TEDA污水处理厂进水中氮、磷含量极低,平均值BOD5:总氮:磷酸盐=100:19.4:1.64,也说明TEDA污水处理厂进水生活污水所占比例极小。①这种比例勉强维持生物处理对氮磷营养的需求。②在这种条件下,目前本厂出水氮、磷含量基本已符合新制定国家综合排放标准。依据以上原因,我们没有安排对出不氮磷含量的分析与监测。    3、TEDA污水处理厂进水中以BOD5、CODcr为代表的有机的含量较低

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