大港滩海油田水平井选择性堵水先导性研究和试验.doc

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大港滩海油田水平井选择性堵水先导性研究和试验

大港滩海油田水平井选择性堵水先导性研究和试验    【摘要】大港滩海油田馆陶组为底水构造油藏,为天然水驱开发单元,经过开采,目前该开发单元六口生产井,两口井含水超过95%,两口井超过75%,采出程度只有2.38%,油井堵水成了该开发单元中后期不可缺少的一项重要调整措施。对该单元的堵水工作有了很好的认识并得到了宝贵的资料,为后期其他井的治理提供了依据。    【关键词】大港 滩海油田 高含水 堵水    1 油藏地质特征及出水原因    1.1 油藏地质特征    庄海8Ng开发单元为底水稠油油藏,底水能量充足,为天然水驱开发单元。地质储量514×104t,投产油井6口,平均井网密度2.3口/平方公里,平均单井控制储量86×104t。而在开发生产过程中,由于油井底水单点锥进(平面上波及范围在50-70米),油井含水上升快,实际动用储量仅为30-40×104t。    1.2 底水锥进原因1.2.1 流体性质    庄海8N g开发单元的原油平均密度0.9494 g/cm3,胶质沥青质含量40.96%,平均粘度290.515mPa?s,地层水平均粘度0.5 mPa?s,油水粘度比约为581.03,在相同生产压差下,水的流动比原油速度快,致使油井含水上升较快。    1.2.2 底水活跃,能量充足    六口水平井日产液和泵入口压力对应关系表明,尽管油井日产液量有了较大幅度的提高,但泵入口压力基本仍保持在同一水平,变化不大,说明底水活跃,能量充足。    1.2.3 水平井横切河道钻探,储层非均质性可能造成底水沿高渗带突进。    受人工岛地面条件限制,庄海8Ng组水平井均横切河道方向钻探,钻井证实6口井水平段均钻遇2-3套不同的砂体,不同砂体储层物性存在差异。在生产过程中易造成底水沿高渗带突进,油井含水迅速上升。    2 堵水目的及选井条件    2.1 堵水目的    解决由于底水脊进,及水锥造成的动用储量程度低问题。2.2 选井条件    2.2.1 生产数据分析    庄海8Ng-H1K、庄海8Ng-H3K、庄海8Ng-H8井含水均低于90%,产油量大于10吨;而庄海8Ng-H4井及庄海8Ng-H5井的含水已经上升到了95%以上,产油量都低于5吨;从含水率上,庄海8Ng-H4井的含水达到99%,说明庄海8Ng-H4井及庄海8Ng-H5井底水脊进的范围已经很大,而庄海8Ng-H5井还有下一步治理的潜力。2.2.2 井身结构分析    庄海8Ng组均为水平井,最大井斜达到91.70°,完井方式都采用筛管完井,并下入分层开采管柱,筛管段长度在210-318米;从井身结构看,每口井基本相同。3 选择性堵水方案研究与评价3.1 工艺技术路线    采用高弹凝胶选择性堵水技术进行堵水作业。考虑到油层条件下的稀释,确定凝胶堵调体系的注入浓度为1.5%和2.0%。根据数值模拟优化结果,结合本井实际情况,确定本井温敏可逆凝胶堵调体系水溶液注入量为800m3,分三个段塞注入。    第一个段塞:注入浓度1.5%,注入量    350 m3;    第二个段塞:注入浓度2.0%,注入量    250 m3;    第三个段塞:注入浓度1.5%降粘剂,注入量200 m3。    注入方式为:正注;注入排量根据注入压力控制,≤200L/min    由于该井为筛管完井,注入时需要考虑筛管的承压能力≤12Mpa。    3.2 高弹凝胶选择性堵水堵剂性能室内评价3.2.1 温度影响    试验中,随着温度的升高,胶凝时间缩短,70℃ 时胶凝时间为4小时,视强度达40*104mPa?s。    3.2.2 不同矿化度油田水的影响    试验中,当水中矿化度在6*104mg/l以下,堵剂都表现出很好的性能???矿场污水矿化度均远远低于6*104mg/l,故能满足现场施工需要。    3.2.3 岩心试验不同介质对堵剂选择性进入能力的影响试验    当uo/ uW在3以下时,选择性进入能力Cw/ Co为1.08,无进入能力,在4.5以上时,选择性进入能力Cw/ Co为1.28,才有比较明显的选择性进入能力,且随着油水粘度比的增大,选择性进入能力显著增大。由此看    来,在地层条件下,油水粘度比越大对堵剂选择性封堵越有利。    4 现场施工情况    4.1 堵水施工过程    三个段塞全部注入完毕后,反挤清水10m3,正挤清水20m3,停泵,停泵压力为1.8Mpa,关井候凝48小时。    4.2 效果评价    5 结论    (1)该井目前综合含水在88.42%,取得了一定的效果,说明采用高弹凝胶

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