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科学技术报告浓缩池沉淀塔串联处理煤泥水
分类号: 密级:
UDC : 编号:
四川达竹煤电(集团)有限责任公司
科学技术报告
浓缩池、沉淀塔处理煤泥水的串联工艺技术研究与应用
主研人员: 罗朝全、张新凡、龙 敏、王永胜
黄 伟、邹 勇、李 平、吴学伟
赵 强、彭祖均等
工作完成日期:2013年03月
提交报告日期:2016年03月
前 言
石板选煤发电厂(简称石板厂)隶属于四川达竹煤电(集团)有限责任公司,重介选煤生产线是在原年入洗原煤能力60万吨的跳汰选煤生产线的基础上于2007年8月改造完成并投产,改造后年入洗原煤能力150万吨,选煤工艺为:原煤预先脱泥入洗工艺,脱泥后的50-0.5mm粒级煤采用双供介无压三产品重介旋流器分选,0.5-0mm细粒煤泥采用直接浮选工艺,尾煤浓缩压滤脱水。
原跳汰选煤生产线使用一台φ24m的浓缩机(编号601)和一座φ12m的沉淀塔处理煤泥水,φ24m的事故浓缩池(编号604)作为散杂水收集池,布置在工业场区的最低点。石板厂重介选煤生产线改造完成后的投产初期,煤泥水处理的运行方式为:煤泥水分别进入601、604两台浓缩机处理,其底流分别通过压滤机回收煤泥,溢流作为再生水循环使用,沉淀塔作为备用。正常情况下601、604浓缩池均为满池煤泥水,仅靠604浓缩机的溢流池作为缓冲水池。由于604浓缩机缓冲水池容量为180m3左右,稍有不慎就造成缓冲水池满导致溢流水外排,一方面造成洗煤生产系统缺水,另一方面环保部门多次提出批评,要求整改。为此石板厂对煤泥水处理运行方式进行了改进:将煤泥水分别进入601浓缩池和沉淀塔处理,604浓缩池作为事故池收集厂内散杂水,避免煤泥水外排,影响环境,运行方式为并联。该工艺虽然能够达到沉降煤泥水的目的,但是对比浓缩池底流和沉淀塔底流的压滤机入压效果,发现入压浓缩池底流时压滤机入料缺乏稳定性,表现为压滤机入料浓度低、尾煤回收周期长,洗煤下班后要延时回收煤泥2-4小时,特别是当浓缩池中心孔积存煤泥时,尾煤回收周期更长,严重时导致“压耙”事故,严重影响洗煤生产的正常进行。
针对存在的问题,石板厂职工经多次研究、多方论证,对处理煤泥水的浓缩池和沉淀塔的运行方式进行了创新,即:将煤泥水首先进入浓缩池进行第一次沉降,其底流通过泵连续转入沉淀塔进行第二次沉降,最后对沉淀塔的底流通过压滤机回收煤泥,溢流水作为再生水循环利用。同时对压滤机的入压方式进行了创新,实现了利用沉淀塔自然高差产生的余压进行入压。
新运行方式的特点是在不增加任何硬件设施的条件下,仅对部分设备进行了技术改造,实现了尾煤回收工艺由并联向串联方式的转变,同时实现了利用沉淀塔余压入压,对浓缩池泡沫采取“拦”与“消”相结合的办法改善了循环水水质,实现了洗煤。
改造后,因压滤机入料浓度、入压方式得到改善,入压的尾煤量由7吨/个循环增加到8吨/个循环,不仅确保了煤泥水系统的运行正常,而且减少了尾矿泵、压滤机及相关配套设备的运行时间,实现了煤泥入压与洗煤生产同步上下班。与改造前相比,单个循环的尾煤重量增加了14%,尾煤循环数减少了15%,耗电量减少了66%;循环水浓度<0.5g/l,实现了清水洗煤,粗煤泥灰分降低了1.9个百分点,尾煤灰分增加了2.8个百分点; 介耗为0.91kg/t原煤,介质用量减少了25%;洗煤清水耗为0.05m3/t原煤,清水用量减少了50%;压滤机滤板用量减少了70%,滤布用量减少了39%,聚丙烯酰胺用量减少了38%,产生的直接经济效益为650余万元,间接效益为200余万元,并实现了减人增效。
本项目研究的成果实现了原煤处理能力为180万吨/年、原生和次生煤泥含量在25%左右的选煤厂用一台φ24m的浓缩机一座φ12m的沉淀塔串联处理煤泥水,对新建选煤厂或改扩建选煤厂的煤泥水系统设计有重要的参数价值,有着广阔的推广应用前景,不仅可以提高煤泥水系统运行的可靠性,而且可以降低固定资产投入,节约运行成本,提高经济效益。
摘要:石板选煤发电厂在优化尾煤回收过程中通过充分研究,进行大胆创新,通过改变煤泥水运行方式,实现浓缩池、沉淀塔由并联向串联运行的转变,尾煤回收利用沉淀塔的自然高差实现了无搅拌桶入压尾煤,杜绝了跑冒,回收效率大幅度提高,减少了设备运行台次及时间,减轻了职工劳动强度,节能降耗收到了明显效果,同时煤泥水系统管理难度大幅度下降,在投入极少的情况下取得了显著的经济效益和社会环境效益。
关键词:煤泥水;运行方式; 沉淀塔;尾煤回收
目 录
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