冲压常见问题的案例分析.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
冲压常见问题的案例分析

冲压常见问题的案例分析   摘 要:冲压工艺作为汽车四大工艺(冲压/焊装/涂装/总装)之首,冲压的品质问题不容小觑。如何深入剖析冲压问题,寻找问题的根源,已成为汽车冲压工程师亟待解决的问题。结合实际工作中解决问题的典型案例,进行分析,为冲压常见问题的解决提供了思路和方法。   关键词:冲压 隐裂 开裂   中图分类号:U472    文献标识码:A     文章编号:1007-3973(2012)007-036-02   1 前言   随着老百姓生活条件的日益提高,越来越多的汽车进入了寻常百姓的家里,汽车品质受到越来越多老百姓的关注,人们关注的不只是汽车的动力性能以及亮丽车体颜色,更注重的是汽车品质的细节。如何把握汽车品质细节,让汽车品牌深入人心,也已经变得尤为重要。本文将针对冲压常见问题的解决方法和思路进行阐述,以下面四个实际的案例分别进行讲解阐述。   2 案例一:某车型轮罩边梁下连接板隐裂、开裂问题的解决   故障现象:某轿车的轮罩边梁下连接板存在隐裂、开裂现象,不能满足品质要求。   调查过程:制件在二序冲压成型时,制件为周边整体上翻,然后在三序翻边时,翻为U型件的过程中,制件小翻边处开裂。   原因分析:初步判定造成制件开裂的原因有以下两个方面:   (1)模具工艺设计不合理,制件在二序成型时,材料翻边为上翻,在三序翻边时同一部位为下翻边造成翻边部位应力集中,导致制件翻边撕裂。   (2)三序翻边模具,有前后方向定位,没有左右方向定位,造成制件在压制过程中,左右方向状态不稳。   改进措施:   (1)对二序成型模具进行整改,保证制件在二序成型时,将制件对应的小翻边先推平,在三序翻边时直接将此部位下翻,避免此处应力集中,造成制件撕裂。   (2)将三序翻边模具增加左右方向的形状定位,保证制件在翻边过程中状态稳定。   效果验证:经试压验证,消除了开裂现象。   此问题的管理问题点:   (1)在进行模具设计时,应考虑制件工序之间的相互关联,避免制件在不同工序出现反复变形的过程;   (2)出现问题时应从整个系统考虑,不单是只针对问题出现的部分进行考虑,应寻求问题的主要矛盾,抓住问题的真因,从而准确彻底的解决问题。   3 案例二:某轿车某连接支架开裂问题的解决   故障现象:某轿车某连接支架开裂,不能满足品质要求。   调查过程:制件一序料片开口尺寸为2mm,经二序成型翻边后开口尺寸为8mm,二序成型后该部位存在明显的隐裂,在三序翻边时隐裂部位开裂。   原因分析:造成制件开裂的原因可能有以下两个方面:   (1)此制件板料的材质为DC01,料厚为1.0mm延展率(32%)偏低。   (2)开裂处存在严重的应力集中。   改进措施:   (1)将制件材料的材质更换为DC06 1.0mm(延展率为42%)的板料,通过试压制件验证,制件开裂现象可消除,但是因为DC06屈服强度为100 MPa -150MPa,抗拉强度为250MPa,低于制件原来设计的要求,不能满足制件在整车上的强度需求。   (2)通过将此制件的一序料片的对应部位的开口深度加深,以降低制件翻边的高度,从而减小此部位存在的应力集中,经试压验证制件开裂亦可消除,但是因为此部位翻边在整车结构中存在加强作用,需遵循设计要求,不能按照此方案更改。   (3)通过对制件的结构和在整车上的装配情况进行分析,最后决定将料片该部位的开口加大到5mm,从而减小应力集中,经试压验证制件开裂现象消除。经过分析,按照此方案更改不影响制件在整车上的强度,能够满足整车要求。故最终确定采用此整改方案:将制件一序落料对应的部位开口尺寸增加到5mm。   效果验证:经过批量试压验证,制件完全消除了开裂现象。   此问题的管理问题点:   (1)解决问题的前期单纯从模具本身寻找原因,问题没能很好的得到解决,拓展思路后从制件本身设计上和对整车的影响及强度要求上进行了分析,最终抓住真因将问题消除;   (2)对制件提出设计变更只针对解决开裂现象,并未对制件装车的情况进行后果分析,导致前期提出的一些方案对整车存在影响而不被采纳,这使问题的解决走了一些弯路,浪费了一些时间。通过解决此问题,深深的认识到解决问题首先要有一个开阔的思路,不能钻牛角尖,对待问题要严谨,科学运用5W分析等方法找出问题真因,彻底并迅速的解决问题。   4 案例三:某轿车加强板褶皱问题的解决   故障现象:某轿车某加强板存在严重的褶皱现象,不能满足品质要求。   调查过程:在一序拉延时,制件褶皱。   原因分析:初步判定造成制件褶皱的原因有以下两个方面:   (1)由于拉延深度不均匀且形状变化较为急剧,造成制件某一部分有多余的材料,材料在拉延过程中流动,余料部分产生褶皱。   (2)模具的研合率低。   改进措施:   (1

文档评论(0)

3471161553 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档