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熟料产质量精细管理的技术措施 中国新型干法水泥生产技术培训中心 bb
熟料产质量精细管理的技术措施
文/李 涛 临沂中联水泥有限公司(277716)
近年来,在国家产业政策的引导下,我国新型干法水泥得到高速发展,新型干法水泥以其生产稳定、产品质量好、运行成本低,显示出强劲的市场竞争力,成为水泥工业现代化的标志,但由于各企业发展不平衡,有些企业的生产管理水平还比较低,整体运行与国际先进水平还有相当大的差距,使新型干法水泥生产技术优势发挥受限,严重制约企业经济效益的提高。临沂中联水泥有限公司为使5000t/d熟料生产线实现优质、高产、低消耗,结合生产实际情况,通过优化工艺参数、强化精细管理等措施,成功解决制约生产的各种难题,取得较好的经济效益。现将工作情况进行总结,供大家参考。
1 存在的问题
1.1原材料方面
由于最初采用高硅结晶砂岩作为硅质校正原料,其S iO2含量高达93%以上且硬度非常高,应用这种砂岩存在以下几方面的问题:
(1)一般砂岩在立磨内研磨10次左右就可能达到所要求的细度,而这种高硅结晶砂岩可能需要研磨12-18次以上才能达到生料细度的要求,因此导致立磨产量较低,生料磨台时产量在380t/h,系统电耗较高达25.8kWh/t.
(2)高硅结晶砂岩对金属磨损性很大,这样导致立磨内磨辊、磨盘、选粉机叶片等耐磨件使用寿命大幅度缩短,致使立磨的维修费用上升,增加生产成本。
(3)由于高硅结晶砂岩中含有大量活性非常差的结晶S iO2(石英),这种砂岩导致生料易烧性变差,尤其在采用高KH、高SM配料、窑投料量大且窑速快时,容易使出窑熟料f-CaO偏高,熟料产质量下降。
1.2 出磨生料
1.2. 1出磨生料成分波动
出磨生料成分波动大小直接影响入窑生料成分的稳定,而入窑生料成分的稳定又直接影响熟料烧成质量、窑产量和烧成热耗。一般来说出磨生料KH值合格率达到75%以上,这样可使入窑生料KH值合格率达到80%-90%,为熟料烧成达到优质、高产、低消耗创造了有利条件。造成出磨生料成分波动的主要原因有:
(1)进厂石灰石虽然采取了预均化措施,但石灰石中CaO成分的波动仍较大,同时由于石灰石布料机存在机械问题,只能采取小料堆布料,这样大幅度影响石灰石均化效果,导致入磨石灰石质量波动,影响出磨生料成分稳定。
(2)生料配料站各计量秤的计量及反馈精度是否达到控制要求,也直接影响出磨生料成分的稳定性。
(3)出磨生料成分化学分析是否准确是影响生料质量的关键,出磨生料人工分析与荧光分析对比结果来看,它们之间存在较大偏差,使出磨生料质量很难达到控制要求,对熟料烧成和系统稳定运行影响很大。
1.2.2出磨生料细度偏粗
生料粉磨的目的是保证出磨生料中物料颗粒符合生产控制要求,确保生料能够顺利完全煅烧。最初生料磨选粉机转速达到82%时,电机电流252A,已接近260A额定电流,但此时0.08mm筛余在16%-18%左右,0.2mm筛余在2.5%-2.8%左右,超出0.2mm筛余<2.0%控制要求,导致熟料煅烧不完全,出窑熟料f-CaO偏高。
1.3 熟料率值
合适的熟料率值是实现烧成系统优质、高产、低耗的关键因素之一,根据调试期间的实际生产情况,结合在生产过程中随着石灰石中MgO含量的升高,出窑熟料结粒明显增大,而且大小不均匀,窑头飞沙严重,黄块较多;大粒熟料外观颜色发黑,但破碎后多数黄心,结构疏松,熟料f-C aO含量偏高,f-C aO最高达3.5%,熟料立升重大幅下降在1050-1160g/L。同时工艺上表现窑内通风不畅,还原气氛严重,窑内长厚窑皮、结大蛋,窑况明显恶化,窑内热工制度不稳定,还原料增多,多次出现因熟料大蛋卡死熟料破碎机而停窑处理大蛋,熟料产量大幅降低,最多降低400t/d,随着熟料MgO含量的提高,熟料3d抗压强度下降2MPa左右, 28d抗压强度下降3.5MPa。因此应根据实际窑况和熟料质量情况进一步优化调整熟料三率值,提高熟料产质量。
1.4 回转窑的操作
(1)应根据窑尾烟室氧含量调整三次风阀门开度,烟室氧含量一般控制在1%-1.5%。而目前该处氧含量达到6.5%左右,可以判定该数值已无法作为三次风阀门开度的依据,起到生产控制的目的,应及时校正窑尾烟室气体分析仪。
(2)由于处于生产调试阶段,窑投料量较少,通过检测入窑生料的分解率,入窑生料分解率高达92%-95%,分解炉出口温度在890-920℃,窑尾温度在1090-1180℃波动,这样液相易提前出现,导致窑尾烟室和分解炉缩口结皮,在停窑的情况下,检查窑尾烟室和分解炉缩口结皮情况,发现两处结皮相当严重。
(3)3在调试期间,窑喂料量达340t/h时,窑速最快为3.6 r/min,这样窑速过慢,导致窑内物料填
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