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经典提案改善报告案例
* 提案改善报告 2015年9月 提案报告人员 小组人员: 柯刚 曹婷 李共华 郑亚 李培培 邓钱勇 祝满琴 严欢 提案:1 提案内容: 7S 测试站线材杂乱摆放不统一(TG585V8) 提案人:刘腾腾 改善前缺点: 1.F2站转换器放在治具后面,网线端口松动不易发现。造成测试时板子不良。每站每天约3PCS板子重新测试,F2 8站每天约24PCS。 2..线材杂乱,摆放不统一。影响美观。 网线松动不易发现 改善后 改善方法:所有转换器移到治具前面 改善后优点: 1. 转换器放在治具前面,作业员随时都可以检查网线是否有松动现象! 减少板子复测。复测1PCS需69秒,共24PCS节约1656秒 /日 2.方便作业,7S整洁! 提案:2 提案内容:将RC站待烧机的电源挪到屏蔽箱里面(TG585V8) 提案人:顾弯弯 1.RC站屏蔽箱里面只有一个电源在测试,外面有2个Put-Put在烧机。 中间要做转换动作! 2.转换时不但浪费时间,偶尔板子还会有断电现象! 转换动作 改善后 改善方法:取消Put-Put 挪动电源测试 改善后的优点: 1.屏蔽箱后面的一颗螺丝卸掉,把电源放在屏蔽箱里面直接烧机。 1PCS板子节约7秒,RC共12站使用Put-Put 。 共产出:7000pcs/日,节约:1.36H/日 2.减少员工操作步骤,增加效率! 改善前图片 电源插头 改善后图片 提案:3 提案内容:调动站别(TEW-436) 提案人:张瑞华/祝满琴 改善前缺点: 1.贴LABEL站别在组装段(F2前面)。F2站测到不良品时需把LABEL 纸撕掉,造成100%报废! 2.次纸非随线列印,需写联络单!F2站每天不良品达到20%! 撕掉的LABEL纸 改善后 1.改善方法:F2站测试PASS后在贴LABEL纸 改善后的优点: 1.贴LABEL站别和F2站合并(F2测试时间240秒/1PCS),不影响测试。 F2站测PASS后再贴LABEL纸。 0.26元/1PCS,20PCS/日,节约5.2元/日! 2.降低制损率! 提高效率! OK的板子 提案:4 提案内容:调动工位(pommes) 提案人:祝满琴 改善前缺点: 1.装电池盖在烧机前完成,FT7.FT8.FT9需要重复做推拿电池盖动作。 浪费时间! 2.多次推拿造成电池盖刮伤。FT7测试流程如下图: 。 拿取电池盖 测试电流 测试OK装电池盖 改善 4 改善前FT8测试图片 拿取电池盖 贴LABEL纸 贴好装电池盖 改善 4 改善前FT9作业流程如下图 拿取电池盖 贴泡棉 贴好装电池盖 改善后 改善方法:FT9测试后装电池盖 改善后的优点: 1.FT9测试OK后安装电池盖,减少FT7.FT8.FT9推拿.安装动作。 25秒/1PCS 1000PCS/日 节约6.94H/日 2.降低电池盖制损。保证品质.提高生产效率! 1.03元/1PCS 32PCS/日 32.96元/日 FT7直接测试电流 FT8贴LABEL FT9贴泡面 FT9OK后装电池盖 提案:5 提案内容:(待投板与空箱放置区调整 ) 提案人:鄧銭勇 改善前缺点: 1.人员传递板子容易造成PCB板撞件;2.人员来回走动浪费工时; 待投板 改善前圖示 空箱 人员传递板子 人员放置空箱 改善后 改善方法:增加待投板区域与调整空箱放置区。 改善后优点: 1. 减少撞件与节省工时。(一日排程12000PCS;150箱;每一个空箱节省7秒;每日可节省17.5H) 2.减少人员走动并提高产能。 改善后圖示 待投板 待投板 空箱 空箱 提案:6 提案内容:调整注意事项的悬挂位置; 提案人:鄧銭勇 改善前缺点: 1. 不在产线人员的视线范围之内(容易忽视) 注意事项 改善后 改善方法:从产线人员侧面调整到正前方; 改善后的优点: 1. 能够时刻提醒员工当站作业注意事项; 注意事项 提案内容: 节省工时,减少测试人员来回走动 提案人:张丽 改善前缺点: 1.F2-2测试站屏蔽箱遠離流水線,人员来回走动 ,浪费时间,而且容易疲劳。 提案:7 屏蔽箱放置区域 人员来回走动 改善前圖示 改善方法:测试
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