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目 录
一、编制依据 1
二、工程概况 1
三、水源选择及用水量计算 3
四、水压试验条件 3
五、水压试验要求 4
六、水压试验及冲洗步骤 5
七、水压试验注意事项 5
八、安全保证措施 6
九、试压工期安排: 7
十、水压试验组织机构: 8
附表一:施工设备表 9
附表二:抢险小组应急设备物资表 10
附表三:现场人员配置表 11
附图一:堵板做法 12
附图二:打压示意图 13
一、编制依据
1. ********锅炉房改造接入城市热网工程设计图纸。
2.《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004);
3.《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90);
4.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236);
5. 施工、甲方、设计和监理单位相关规定及要求。
二、工程概况
1.工程概况
1.1试压范围:
本次打压由水泵房回水主管路到主厂房东南角供水主管线,连带旁通管一起打压,打压用水采用消防水,整个厂房热力管线约为92吨水,由锅炉房2号锅炉进水管道进水,其中打压管道为DN700,DN500,DN300。
供回水方式:南供北回
1.2设计参数:
供水温度150℃、回水温度90℃,设计压力1.6MPa,打压压力2.4MPa。
2.试压部署:
由于厂房内管道已与外线连通,为避免外线热力管道、循环水泵、锅炉自循环泵、及锅炉本体参于打压,因此打压应做好以下管道管口盲板。(图表后附)
管道由临时消防水源注水位置注水,加好盲板。整个系统打压由锅炉出水管放气阀和水泵房水泵出水主管末端排气,打压完毕后打开1号阀门,及水泵房回水主管2号阀门进行泄水。如果排水管路与外线连通,及直接泄水到市政管线,如未连接完成,将两个排水点由水龙带接至市政排水井进行排水。
打压时,先将水泵房回水主管安全阀及补水系统供给的补水管道阀门卸掉,做好盲板,做好盲板,温度计口做好丝堵。压力读数可由1点(最高点)、2点(注水口)、3点(水泵房回水主管)压力表进行读数观察。
3.试压标准
试压标准:根据规范要求,设计压力1.6MPa,分段试压2.4MPa;系统试压2.0MPa。
确认管道内已经注满水并排净空气后,缓慢均匀升压至0.3MPa,检查管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏,支架无明显变形。如有渗漏现象,需采取措施,拧紧螺栓,确认一切正常后,将压力升至压力1.0MPa,重复上面检查工作,正常后继续升压至工作压力1.6MPa,在到2.4MPa,每升压一次都要重复检查管道、焊缝、管路附件等无渗漏,支架无明显变形,稳压10分钟,无压降后降至设计压力1.6MPa,稳压30分钟无渗漏,无压降后为合格。
4.管道冲洗
打压合格后,打开泄水阀门,将水缓慢排出,当水量排放到整体容量的三分之一时,继续对管道冲水,边冲水边排放,直到排水口水的中无杂质,水的颜色清澈,停止注水,将管道及锅炉本体的水排完,即洗完毕,冲洗合格。
三、水源选择及用水量计算
1.水源选择:水源选用临近施工消防水,管径为DN50,位置在主厂房东南侧。
2.用水量计算:
计算公式为:V=3.14*r2*l(r为管段半径,l为管段长度)
DN700长度为133m,体积为V=51.16m3;DN500长度为160m,体积为V=31.4m3;DN300长度为51m,体积为V=3.61m3。
打压用水共计87吨,供水量按25吨/小时计算,需4小时灌满。
四、水压试验条件
1.编制试压方案,经项目部相关人员讨论,由项目总工批准;试压方案报监理单位审批,审批通过后,由项目总工组织参加试压全体人员进行安全、技术交底,按照试压方案内容进行准备工作。
2.建立试压领导小组,加压位置派专人看护。组织机构及人员分配见附表。
3.物资准备:试压所需压力表、打压泵、抽水泵、上水管、排水带等物资检验合格,并安装完毕,经监理检查符合试压要求。
4.试压范围内的管道,安装质量符合设计要求及相关规范的有关规定,有关材料设备资料齐全。
5.水压试验前对管道进行清理,管道内畅通、干净整洁,无障碍及杂物。
6.热力管道、排气、泄水等均已安装完毕并经验收合格。
7.管道焊接质量外观检查合格,焊缝X光无损探伤检验合格。
8.管道滑动支架、导向支架已安装调整完毕。
9.管道总体水压前,安全阀及注水堵板选用规格为20mm厚钢板,堵肋板采用20mm厚钢板,安装肋板高度100mm、纵横向间距100mm。盲板做法见附图。
10.水压临时管线及水压设施均已安装完毕,并经监理检查合格。本工程采用2台打压泵(含1台备用泵),设在2号锅炉进水管位置(见打压系统图)。
11.试压用压力表已校验,合格表的精度为1.5级,表盘刻度为4.0MPa。本次试压用压力表4块(含1块备用表),压力表分别设在管道高点处(打压泵注水口附近)及
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