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轮机机损事故案例分析
一、活塞头烧裂废气外溢引起值班人员窒息
某轮主机为6RND76/155型。在机舱底层左侧,设有简易操纵室。一天航行中06.00左右,大管轮与值班机匠先后出现头晕、恶心,最后大管轮先昏倒在地,继而机匠感到全身无力,即打电话报告轮机长,待轮机长走到机舱,这时大管轮已双眼翻白,口吐唾沫,身体蜷缩在地,当即唤人抬出到主甲板上,施行人工呼吸抢救,不久苏醒过来脱离了危险。事后查找原因,根据活塞冷却水压力表指针的波动和舱底集水柜道门口(道门盖—直打开捞油)处看到水面不断泛出气泡来,判断可能活塞头已烧穿。又从各缸冷却水套管回水观察镜看到第5缸有大量气泡,因此决定到港后吊缸验证。当缸盖揭起就看到活塞头上烧损如拳头大小一块,在其中央有约10毫米一个孔洞烧穿。
该轮主机—直掺烧70%左右的渣油,因人员经常调动,机舱清洁检修管理工作一般,这就促使喷油器寿命缩短,油眼扩大后,雾化也差,喷到活塞顶上发生积油,遂产生局部过燃,经燃烧时间长久后,因渣油内含有杂质和硫份较多,必然将活塞头烧损。据该轮反映,近四个航次(约一个月时间)以来,凡在操纵室值班的人,都感到有不同程度的头晕乏力,当时各人还认为自己身体不适所致,也就没当一会事。直至这一航次烧蚀严重后,大量的有害废气压入活塞冷却水内,随回水入集水柜,再外溢到舱底,从花铁板下散发出,渐渐从缝隙间渗进操纵室,操纵室门窗经常全闭,窗式小空调虽开,而抽风机一直关闭,这样室内空气并不流通,值班人员经两小时的吸入后,大管轮体质本来不好,就首先窒息昏倒了。
1.主机测爆工作,一定要按月认真测量,积累记录,并对照研究发现有必要及时检查有关机件。2.喷油器应定时压泵检查,雾化不良的一定要及时换。 3.值班时严格注意各缸参数的变化情况,发现有波动等情况的预兆,要找原因,不能拖延。4.值班时,值班人员二人如能按时交接进行机舱内的巡回检查,可能中毒也不致于很严重。
二、活塞头与裙联结螺柱松引起敲击声
某轮主机为6ESDZ76/160型。一天航行途中,忽然第2缸发出敲击声,自此连续不断,轮机长即将车速由91转/分钟减到40转/分钟,声音仍不见消除,于是报告船长,要求抛锚检查。停车后打开该缸曲轴箱道门,进入检查第5缸各运动部件,未发现有何松动之处。然后又打开扫气箱道门,爬进检查,只见活塞与裙部联结的螺柱,其中有—个已经松动数牙,幸及时停车检查,未扩大事态。
主要原因是制造厂加工时,在活塞头上车螺母没有达至一定的深度,致使螺柱旋紧后,螺柱端头与孔底周向有2毫米接触的硬印,就使得螺柱不能深入旋紧。根据“机械零件设计手册”第136页中的规定,要求粗牙螺栓螺钉的拧入深度和螺纹孔尺寸如图25中所要求。由图中可见螺柱与孔底尚有相当长的一段距离,这就保证了螺柱的拧紧度。其次装配操作者,为了能顺利将螺柱旁的保险定位螺订(直径12毫米)易于对准螺孔旋入,故旋螺柱时就凑好这个位置而不愿再旋进一些拧紧也是有的,故这种安装运转一段时间后怎么会不松呢?
这个故障近年来已在同型机船,发生多起,有的螺柱松出将扫气箱底板敲出裂缝,有的正好落下把活塞杆料填涵法兰击碎,有的严重敲坏扫气箱底板后无法动车,用拖轮拖回航修。由此可见这个问题迫切需要彻底解决。是否上级领导在修船中重视改进呢?2.不能为了能顺利旋上定位螺钉而不把联接螺柱旋紧,这是错误的做法。正确的做法应将螺柱旋出,加装适当垫片再旋紧,直至位置正好可旋上定位螺钉。
三、活塞环断裂频繁
某轮主机为6ESDZ43/82B型。该机新造装船出厂,经二年半的运行后,发生各缸活塞环断裂频繁,其中大都发生在第1道断裂次数最多,但个别发生在第2道的也有,其它4道环从未断过。从断的地位来看,几乎都在搭口的对称位置。一断为两,也有少数是断在三哈夫处(即2/3或1/3圈地方)。断裂次数最多是第6缸。该缸半年来第1道连续断了共有4次,引起主管轮机员的重视。在吊缸时检查,缸壁光亮如镜,测量内径,磨损数据也属正常范围内,手摸缸壁,没有台阶,再看活塞环在槽中的结炭仅是微量,无咬死现象。一次吊第5缸时,发现是第2道环断,第1道未断。测量天地间隙,第1道是0.25毫米,在允许值内,第2道已是0.55毫米,超出极限值近一倍了,由此得知断裂的原因所在。后再拆吊其它各缸,发现第1道环槽,磨损都很大,槽底部皆已磨出台阶式的斜面天地间隙有的已达l毫米之多。后先把第6缸活塞头换上备用,其它缸通过厂修光车修正,并换上加厚的环,断环问题就此没再发生。
分析与处理2 H# k% u; t+ d7 z9 f f3 d新机活塞环槽出现台阶这么快,是不可思议,因此估计可能是装机时,广方怕新机热涨后,出现咬的现象,把间隙放的过大,这样经高温高压长时间的往复运动,燃气通过较大的间隙漏向环的背部
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