电厂凝汽器加装在线清洗机器人装置.doc

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华润电力首阳山有限公司 凝汽器加装在线清洗机器人装置项目建议书 Page Page8 精彩文档 实用标准文案 华润电力首阳山有限公司 凝汽器加装在线清洗机器人装置 可行性方案 郑州赛为机电设备有限公司 二O一六年七月 凝汽器加装在线清洗机器人装置 可行性方案 一、背景及必要性 1、背景 凝汽器是煤电机组重要的冷端设备,凝汽器真空是衡量煤电机组效率的关键指标。提高并保持机组最佳真空,是发挥660MW超超临界机组冷端设备经济性能,有效降低发电成本的有效路径之一,也是发电企业目前需要研究解决的重要课题。 影响凝汽器真空因素很多,如真空严密性、循环水量和水温、凝汽器清洁系数等,在真空严密性合格、循环谁系统相同运行工况下,清洁系数直接影响到凝汽器真空指标。以660MW机组为例,新管清洁系数为0.90,如果管内垢厚0.10mm,清洁系数就会降至0.75,真空降低约0.6kPa,影响煤耗1.6g/kwh;泥垢厚度0.20mm,清洁系数就会降至0.57,真空降低约1.8kPa,影响煤耗4.8g/kwh。对一般大型煤电机组来说,不同程度地存在泥垢或清洗方面的问题,机组运行中清洁系数一般在0.7左右,有的长期在0.6以下运行,可见清洁系数对机组经济性影响是比较明显的。 随着国家环保政策的加强和落实,新建电厂循环水大多采用城市中水等二次用水,来水的COD及离子含量普遍偏高,水质不稳定,凝汽器运行中极易沉积泥垢,长期结垢不仅会造成换热效率降低,汽轮机热耗增加,而且长时间结垢还会造成换热管内壁发生电化学腐蚀,导致换热管穿孔泄漏,使用寿命缩短。冷却水泄漏还会污染机组的汽水品质,造成锅炉结垢,燃烧效率下降,严重时导致锅炉爆管事故,影响机组安全运行。因此,提高并保持凝汽器换热管清洁度,对发电机组的安全经济运行十分重要。 现有的胶球清洗技术属于常规清洗技术,由于胶球是随机分布,受循环水质和流速影响较大,尤其是大型机组大部分时间采用单泵或低速循环泵运行,循环水流速长期低于设计流速,导致胶球堵塞管口,收球率降低,泥沙更加容易沉积,造成循环水水阻增大等问题。因此,常规胶球清洗系统不仅清洗效果差,而且一旦胶球系统故障或收球率降低,凝汽器就没有有效的清洗手段,只能等待停机处理,随着机组长期运行和热交换,泥垢容易变成硬垢,严重时须采用化学清洗,给机组带来更大的经济损失。 运行现状 1、设备基本情况 首阳山电厂建设2×600MW容量燃煤超临界发电机组、一次中间再热、单轴、三缸双排汽、凝汽式汽轮机,配套东方汽轮机厂生产的N-38000型单壳体、双流程、表面式凝汽器,采用地表水和城市中水作为循环水补充水。 循环水系统采用闭式循环方式,每台机配置2台混流式循环泵,冬季采用低速泵运行。 循环泵前池装有平板滤网,无二次滤网设备,由于冬季结冰或填料老化破碎等原因,容易产生填料碎片堵塞凝汽器管口。 循环水补水采用城市中水作为补充水,除了钙镁离子含量较高外,COD等有机物指标也比较高,容易产生生物泥垢和硬垢。 每台机组配套两套国产胶球清洗系统,大部分时间胶球收球率可达90%以上,其它季节收球率偏低,尤其是冬季低速循环泵运行时,胶球收球率更低,每月需要定期开启高速循环泵回收胶球。 机组停机没有清洗手段,只能在计划检修中安排人工清洗。每次清洗费用大约8万元左右,耗时10天左右。 以下是机组检修中检查照片,管板和管口内部均有一层0.1-0.2mm的粘泥,有的换热管已经结有硬垢。 图1 进水侧 图2 出水侧 分析原因: 一是循环水来水存在问题:由于循环水来水水质不稳,含泥量较大,循环水质控制难度较大,冷凝管容易产生较厚的泥垢;二是循环水中杂物较多,流速长期偏低运行:循环水中填料碎片和胶球易堵塞管口,不仅影响胶球通行,还会造成凝汽器水阻加大,循环泵电耗增加,再加上循环水流速长期偏低,尤其是冬季采用单台循环泵运行方式,泥沙或微生物更加容易沉积;三是胶球清洗系统问题:传统的胶球清洗系统更易出现收球率低、低流速下堵塞冷凝管并造成泥垢沉积等问题,而且一旦胶球系统故障,凝汽器就失去在线清洗手段,长期泥垢沉积会导致硬垢产生,导致凝汽器换热效率下降。因此,胶球系统不能满足大机组对凝汽器更高清洁度的要求。 以600MW机组为例,凝汽器泥垢厚度大约在0.1-0.2mm,加上结垢及胶球堵塞问题,夏季就会影响机组真空在1.0kPa左右,全年平均影响真空0.6kPa,每年多消耗煤炭4000多吨,增加CO2排放10000余吨,因此,对机组的经济性和环境影响较大。 因此,现有的清洗技术远不能满足大型机组经济运行

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