余热发电案例学习(李华斌供稿).ppt

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定子线圈扫膛严重 有些机组发电机至励磁盘引出线出现松动 引出线螺栓松动 应加强对大型设备联锁、DCS及现场保护参数检查、修改的管理 针对以上事故及其故障,我们要认真吸取事故教训,举一反三,认真查找发电系统及其生产线系统存在的问题,及时排除设备隐患,确保发电系统及生产线系统的安全稳定运行。 查找隐患,杜绝事故! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 余热发电系统事故案例 甲公司机组飞车事故 (直接损失在三百万元以上) 一、事故情况 2011年4月26日3:59分,甲公司2#余热发电机组汽轮机发生飞车事故,26日晚9:30分,相关专家技术人员抵达现场,了解事故经过,对事故现场进行了勘验。 经过现场检查确认,对部分损坏设备返厂维修,6月9日设备安装完毕,6月10日油循环合格,进行了启动调试,6月11日3:52分恢复并网(停机约47天)。 二、事故经过 甲公司2#余热发电机组于2008年3月31日并网发电,机组设计功率18MW。2011年4月24日11:20分左右,总降上级供电部门220kV变电站出现故障,2#余热发电机组于11:40分解列。前期2#机组在运行中,存在就地盘测速反馈、TSI保护柜其中一个测速反馈及DEH(以数字计算机为基础的数字式电气液压控制系统Digital Electric Hydraulic Control System)中控画面测速没有反馈显示问题,甲公司安排检查更换。 检查过程中发现汽轮机7个测速装置中有两个明显损坏(分别为现场就地盘测速装置、TSI(汽轮机安全监视系统Turbine Supervisory Instrumentation)保护柜三个测速装置其中一个)以及前测速盘与转子轴固定点松动。对以上故障处理结束后,其余5个测速装置进行对应检查,各测点均有反馈。 二、事故经过 4月25日23:47分,汽轮机开始冲转,期间出现了三次跳停,均为转速通道全故障,DEH报警,主汽门自动关闭。在此期间相关专业人员对故障进行了检查,但并未进行彻底的情况下,于次日3:37分,进行了第四次冲转,在3:59分,DEH控制测速装置共三个,其中2个突然无转速显示,由于系统连锁关系,汽机调门自动打开至68%,转速瞬间升至3850r/min,汽轮机安全阀动作,现场异常声响、振动,主汽门关闭停机。 检修时换的新探头 此螺栓松动,检修时紧固 用于就地转速表 三只,用于DEH 三只,用于TSI 三、检查情况 经查看DCS趋势及记录,在第四次1200r/min暖机期间,于3:52:29秒,ETS总保护被退出。3:59:38秒出现转速通道全故障停机信号、3:59:57秒TSI发出110%超速停机信号、4:00:00秒103%和110%OPC超速保护动作(因ETS总保护被解除,保护不起作用)。 3:59:48秒,DEH测速信号检测到1#、2#转速同时为0r/min,DEH程序选择优选转速为0r/min(程序设置为三取二),用于转速控制,因与1200r/min的控制目标差距大,3:59:41秒,发出调门开度指令,3:59:55秒,调门开度指令最高到70%(阀限为70%)。到4:00:00秒,汽轮机最高转速达到3850r/min,同时主汽门开始关闭停机。 四、设备损坏情况 1、汽轮机转子:第9、10级叶片全部断裂,转子大轴经南汽厂检测后弯曲度较大,更换。 汽轮机转子第9、10级叶片全部断裂 末级叶片大部分断裂 四、设备损坏情况 2、汽轮机隔板、汽封:第9、10级隔板、第8、9、10级隔板汽封环及径向汽封、后汽封损坏,更换。 第9、10级隔板部分断裂 四、设备损坏情况 3、汽轮机汽缸:后汽缸上部壳体表面发现3处裂纹裂纹,返厂检测上汽缸龟裂,更换。 1 2 3 后汽缸上缸3处裂纹 四、设备损坏情况 4、凝汽器内部支撑管被损坏的叶片砸断,内部铜管损坏188根。 凝汽器内部的汽轮机级叶片,内部支撑管打断,部分冷却铜管打坏 四、设备损坏情况 5、盘车电机负载端壳体开裂。 盘车电机负载端端盖断裂 四、设备损坏情况 6、主油泵轴的油封环磨痕及油封环座划痕。 主油泵轴的油封环及油封环座划痕 四、设备损坏情况 7、励磁机、永磁机扫膛。 励磁机转子、永磁机磁极扫膛痕迹 四、设备损坏情况 8、测速探头磨损、变形。 测速探头磨损 测速探头磨损、变形 五、原因分析

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