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化工安全与环境事故案例分析..doc

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《化工安全与环境》2005年第1 5期·总第777期· 华北地区B市某化工公司爆燃事故分析 一、事故经过 2005年1月中旬某日零时1 5分,华北地区B市某化工公司外线电路(王化二路)电源进线发生电压波动,导致该公司王化二系统带电负荷失压,造成聚氯乙烯分厂8万t/a聚合装置B聚合釜搅拌停止、冷却水停供0 8万t/a聚合装置当班班长聂某、主操作工龚某、副操作工詹某、巡视工徐某4人在控制室,另1巡视工康某升温;B釜已反应2 h16 min;C釜反应结束等待出料。 龚某首先从集散控制系统( DCS)显示器上发现动力设备停电,报告聂某,并让徐某到47并变配电室值班室找人。聂某打电话通知聚氯乙烯分厂调度王某,汇报停电及装置情况。徐某到变配电室,向电修当班班长赵某申请给聚合釜搅拌及循环水泵送电,然后跑到现场B釜处等待搅拌的启动。 聂某见电仍然没有送上,再次跑到变配电室申请送电,然后和康某一起到现场,将B釜的循环水调节阀手动全开,回到控制室,聂某发现B釜压力仍在迅速上升,通知操作工往B釜加稳抗剂,因断电,稳抗系统未能启动,随后又再次去变配电室要求送电,此时王某正在要求赵某与另一名值班电工许某一起送电。由于操作不当,送电未能成功。 聂某见状随即跑回主控室,此时B釜压力已达1.3 MPa(正常反应压力1.1MPa),决定将B釜排气管线阀门打开,向出料槽排气泄压。此时聚氯乙烯分厂值班人员(8万t/a聚合车间副主任)黄某也赶到操作室,见正在排气,便到现场确认,并将步话机交与徐某,让其与控制室保持联系。 当B釜釜压达到1.4MPa,龚某提醒、聂某决定往B釜加入紧急事故终止剂,聂某通知现场巡视工打开氮气钢瓶阀门,现场人员发现钢瓶氮气压力不足,黄某、徐某、康某3人迅速卸下2个旧钢瓶,同时跑到20m远处搬回2个新钢瓶。聂某此时也赶到现场,4人一起将氮气钢瓶换好。聂某迅速跑回控制室,见此时釜压已升到1.6MPa,他立即按下了B釜紧急 事故终止剂加入按钮。同时听到了一声巨响。控制室人员迅速躲在DCS操作台下;响声过后,人员跑出控制室,聂某及龚某又返回控制台,按下了A釜、C釜的紧急事故终止剂加入按钮,然后撤离现场。现场人员也迅速撤离了现场。 事故发生后,公司当班调度主任赵某在当日零时44分向1 1 9报警,并命令新、老氧氯化装置停止单体输出,关闭相关阀门。当班调度及公司办主任孙某用电话分别通知公司领导,当日1时5分,公司领导相继到达事故现场,进行指挥。全厂所有装置陆续停车。 事故发生后,企业消防队首先到达火场扑救;接警后,B市消防总队先后派出1 8个中队、55部车辆、270余人到现场进行扑救、控制火势o B市消防车于当日1时3分到达现场。火势于当日2时14分被控制。为防止二次爆燃和意外事故发生,对残余物料控制燃烧,对现场装置进行不间断喷淋冷却,余火于次月19日6时5’分自行熄灭。 此次事故造成9人轻伤。根据现场检查情况,初步估算直接经济损失约为30万元。 一、事故原因 (一)事故首要诱发原因:外线路突发停电 事发当日零时1 5分,王化二路电源进线发生电压波动,造成王化二系统带电负荷先失压,导致该公司大面积停电,是这次事故的首要诱发原因。 (二)事故直接原因:安全防爆膜破裂后放空管倾倒 B聚合釜安全防爆膜正常破裂后,大量易燃易爆气体通过放空管向大气排放,在喷射反作用力的影响下,放空管急速向后倾倒,喷出的大量易燃易爆气体弥漫在反应釜顶上部空间,由于厂房为半封闭式,影响了气体的扩散;倒下的放空管产生火花,引起空间爆燃,是此次事故的直接原因。 (三)以下因素导致B聚合釜釜压升高,是安全防爆膜破裂的直接原因,是此次事故的重要间接原因 1.紧急事故终止剂没有及时加入 操作法规定:反应期间,集散控制系统(DCS)不断地监测反应温度和压力。 如果当电气故障时间10s或搅拌失败时,则ESS(紧急事故终止剂)系统被激活。启动开始后,操作人员必须监测ESS系统的操作和反应釜温度压力。若系统失败或温度、压力继续升高, ESS必须手动启动。 变更后工艺操作:反应期间,DCS不断地监测反应温度和压力。当DCS监测已满足搅拌转速20rpm、搅拌功率30kW,DCS打出请求加入ESS信息时,操作人员应立刻进行判断是否加入紧急事故终止剂。 实际操作中:当DCS打出请求加入ESS信息后,操作人员未及时启动ESS系统。 停电事故发生后,DCS弹出请求加入ESS信息,主操作工龚某向班长聂某请示加入ESS终止剂,班长聂某没有同意,而采取了向出料槽排气泄压、循环水阀门手动全部打开等必要的处理措施,但聚合釜温度、压力仍继续上升。聂某存在判断不准确、处理不果断

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