马钢原燃料条件下活化炉缸实践..ppt

  1. 1、本文档共39页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
马钢原燃料条件下 高炉活化炉缸实践 一、前言 马钢新区两座4000m3高炉由中冶华天设计,相继于2007年2月8日、5月24日投产。“炉缸堆积”一直是困扰、制约高炉生产的主要因素,尤其是2012年一季度,炉缸工况不好加上焦化干熄炉长时间检修,两座高炉均出现了较长时间的炉况失常。痛定思痛,我们组织技术人员成立了公关小组,重点对马钢4000m3高炉与国内同级大型高炉原、燃料条件和冶炼、操作参数进行了对比分析,摸索了一些马钢原燃料条件下改善、活化炉缸工况的措施,收到了预期的效果,两座高炉连续17个月生产总体保持稳定,尤其是2013年上半年,两座高炉产能、指标得到较大改善。 附图:高炉2012年均与2013年1~6月燃料比对比图 附表:2012年均及2013年1~6月份高炉负荷、风温对比表 二、马钢4000m3高炉原、燃料系统概况 新区配套两座7.63m焦炉(95%干熄焦+5%湿熄焦),焦炭运输方式为皮带直供。由于最初高炉设计为2座*3200m3/座,高炉筹建时变更为2座*4000m3/座,造成实际生产过程中焦炭数量上缺口较大,公司通过铁运方式从老区调拨部分5m焦炉干熄焦,剩下10%左右的缺口用外购一级焦补充。 2、原料 2台380m2烧结机,设计年产能830万吨,两座麦尔滋石灰窑,设计年产能37.8万吨的; 1座256.5m2链篦机-¢6.1×40 m回转窑,设计年产能200万吨; 2009年7月,从日本引进年处理20万吨污泥能力的转底炉生产线投产,处理高炉含锌污泥及除尘灰。 三、对活化炉缸不利的原因分析 1、原燃料条件 1.1、燃料 1.1.1、焦炭品种过多,槽位不稳定 7.63m焦炉焦炭出厂分级为干熄大/小焦、湿熄大/小焦四个品种分别入高炉焦仓;老区干熄焦经筛分后由铁运再经抓斗两次倒运上高炉焦仓;外购焦则由水运转汽运落地(露天堆场),再经堆取料机上高炉焦仓。每座高炉槽下配置8个焦炭仓,共有6个焦炭品种,料场需频繁的切换打料流程,高炉低槽位现象时有发生。另外,各品种焦炭入炉粒级及性能指标差异大,且每年都有两次时间较长的干、湿焦转换。用焦结构不稳定、焦炭槽位不稳定,是造成炉缸堆积的主要原因之一。 附表:2012年入炉各品种焦炭(大焦)主要指标 1.1.2、焦炭产能不配套,外购焦炭质量波动大 经过对历史数据的统计分析我们发现:外购焦炭质量(水份、含粉、性能指标)波动大,是导致高炉炉缸堆积的主要原因之一。尤其是雨季、冬季以及焦化干熄炉长时间检修高炉干、湿焦转换期间,更是炉缸堆积的高发时段。 1.2、原料 1.2.1、入炉综合品位的不断降低 受公司配矿降本限制,小品种非主流矿配比逐步上升,炉料品质劣化,且成份波动大,造成高炉入炉综合品位不断降低,渣系不稳定,炉缸透气、透液性变差,是造成炉缸堆积的主要诱因。 1.2.2 炉料结构变动大 附图:2011年马钢A高炉平均日产与烧结矿配比图 附图:2011年马钢B高炉平均日产与烧结矿配比图 2011年9~10月,高炉累计发生5次悬料(其中A炉2次、B炉3次)。用料结构的变动幅度偏大,尤其是在高炉产量水平相对较高、烧结产能不富裕的情况下,过份强调炉料结构降本造成烧结矿质量的大幅波动,也是导致高炉气流失常、炉缸堆积的主要原因之一。 1.2.4 有害元素带入量偏高 球团配用的自产凹磁精粉钒、钛含量高,高炉有害元素(碱金属、锌)负荷偏高。 2、操作制度 2.1送风制度 2.1.1风口中套上翘 新区两座高炉风口中套上翘现象较普遍,下部送风参数的不稳定也是造成炉缸堆积的主要原因之一。 2.1.2、风口进风面积偏小 马钢新区高炉的风口进风面积明显小于国内的同级高炉,入炉风量水平也偏低,压差水平却偏高,炉况抗干扰能力差,是造成炉缸堆积的又一主要原因。 附表:2011~2012年高炉风量对比 2.2、热制度及造渣制度 2.3、冷却壁破损 2012年6月份,高炉冷却壁相继出现破损、漏水,煤气含氢量大幅上升,导致高炉燃料比的大幅上升及波动,炉温、铁水物理热和炉腹煤气量也随之大幅波动,严重影响顺行和炉缸工况。 四、改善炉缸工况实践 1.原燃料实践 1.1 燃料实践 1.1.1 焦炭运输流程优化改造 新区焦化焦炭到高炉焦仓要经历焦化出厂的两级筛分,6个转运站,这种流程造成焦炭摔损大,经过调研,公司提出统焦入厂,即取消焦化出厂的两级筛分,新增一条皮带,绕过焦化筛分楼直接上高炉焦仓,同时对高炉槽下焦炭筛板进行扩容改造,提高筛分效率。 2012年6月底,该项目改造完成并正式投运,不仅回收了原焦化焦粉中15~25粒级 区间的焦丁,杜绝了紧缺资源的浪费,而且减少了焦炭品种(4↘2种)和转运次数,有效遏制了焦炭倒运过程中的摔损,极大的缓解了焦炭槽位,新区焦炭的利用率提升约6

文档评论(0)

586334000 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档