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品质 技术 创新 承认 确认 作成 坪井昭人 王王莹品质 技术 创新 广州阿斯莫2540变形調査報告 品质 技术 创新 内 容 不良現象:爪部高度不良 临时对策:客户在库选别、MPDS在库、产线确认 原因调查: 铸造、加工、5M1E变化点 5W分析: 对策:对变形检具的操作方法及操作人员、文件修改 品质 技术 创新 不良現象: 不良品番: 2540 不良数量: 3件 发现時間: 2014-03-10 发现场所: AGU生产线 联络时间: 2014-03-10 不良内容: 2540高度不良(尺寸详见下图) 良品 不良品 品质 技术 创新 临时対策: AGU在库部品返工, 运输途中无 MPDS社内在库选别 MPDS生产线上确认后OK 选别结论: 1、MPDS在庫:总数量: 1536件,不良0件 2、AGU在库: 总数量:2816件 不良:6件 铸造批次:140116062、140117061、140221062、 140221062、140208062、140221061、 品质 技术 创新 原因调查: 铸造、加工、5M1E确认 工程 P10 P20 P30 P40 P41 P50 P62 P100 P110 P120 P130 P140 P150 P160 P 1 7 0 P170 P180 P190 熔解 鋳 造 手工去浇口 设备去毛刺 手工去毛刺 喷 砂 搬运 加工 清洗 吹干 完成品检查 入库 出荷检查 包装 完成品检查 出荷 客户入库 顾客装配 不良可能判定 无法保证 无法保证 掉落品可能〇 掉落品可能〇 有可能 ○ 箱子翻倒时有可能 〇 掉落品可能〇 掉落品可能〇 掉落品可能〇 掉落品可能〇 掉落品可能 〇 掉落品可能〇 零件相互碰撞时有可能造成变形 〇 变形治具使用不熟练、缺乏监督 × 箱子翻倒时有可能 ○ 箱子翻倒时有可能 ▽ 有可能 ▽ 分析:1、压铸、加工过程中都有变形的可能。 2、员工对出货前完成品检查变形治具的使用不熟练,缺乏监督等时会造成不良品流出。 大:× 中:▽ 小:○ 品质 技术 创新 5M1E确认: 变化点状况 変化点有无 人 2014年1月变形全检1人离职。 2月3月入职7人(出货全检时因不固定新老员工,所以出货时由新员工检验,未能按标准作业,导致产品出现变形不稳定现象) 有 机 - 无 料 - 无 法 - 无 环 - 无 测 - 无 分析: 1、员工对于变形治具使用方法不正确时,则无法识别不良,不良就会流出; 2、需要加强对员工的教育培训(培训内容:培训作业标准书(发黑、褶皱、缺肉、压伤、变形等) 培训修复变形作业方法标准书)。 品质 技术 创新 原因: 为什么产品 会不良? 为什么1 操作员对产品全 检过程实施不到 位 全检时不固定新 老员工,缺乏监督,新员 工对于变形治具的使用不 熟练(方法不正确) 为什么2 为什么3 对于变形治具的操作 使用等培训不到位 为什么4 5 W分析: 品质 技术 创新 对策: 1、对变形检具的使用、操作等对员工加强培训。 — (3月15号开始) 2、固定出货全检人员,由班长以上人员进行全检确认。 —(3月17日开始) 3、控制计划中追加出货变形全检。 — (3月19日完成) 4、追加变形全检时统计数据 (统计全检总数量、整形数量、良品数、不良数量及批次)—(3月28日开始) CP追加出货 变形全检项目 品质 技术 创新 谢 谢! * 品质 技术 创新 *
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