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油水井大修工艺技术-常规打捞、解卡技术与实例319.pptVIP

油水井大修工艺技术-常规打捞、解卡技术与实例319.ppt

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④随着鱼顶的增多,只能选择先套铣再打捞的办法,打捞时抓获落鱼后,活动解卡很容易脱,选择倒扣的方法比较好,倒扣3-5次每次19-22圈开。 随着鱼顶的增多,由于2442.17m处套管缩径,长套过不去,只能选择不超过2米的短套,套过后再下母锥进行打捞,打捞周期延长。 打捞情况 鱼顶:2528.5m 人工井底:3581.4m 灰面:3298.91m 桥塞:3116.17m 鱼顶:3094.77m 桥塞:3072.41m 灰面:3069.46m S3Z6-9 3543.4m 3382.0m 3065.6m 3060.8m 水泥返高:2775.0m 3179.6m S3S6.3-10.3 3074.4m S3S6.1-6.2 技术套管:2402.96m 表层套管:238.48m 采用先套后捞的办法从2526.62m打捞至2528.5m。进尺:1.88m 后期打捞: 在套管没有问题的情况下继续打捞,选择套铣循环打捞至第一根油管,后下母锥对油管和抽油杆交替打捞,直至捞出井内全部落物。 经验总结: 先采用母锥及三球打捞器打捞,效果不太好,后采用了母锥套铣筒进行打捞,提高了打捞效率和打捞成功率。 濮6-15井为多鱼顶落物,上部套管缩径,限制了打捞工具使用,使得修井周期延长 。 取套打捞技术—— 文72—105井   下通井规通井至3440m处卡钻,后上大修解卡打捞,再下Φ114mm组合母锥打捞,无显示,起钻至14.52m时,因工人操作失误掉入井内气动卡瓦牙造成卡钻,最大上提至700kN解卡无效,转动钻具解卡时钻具断入井内12.10m。由于钻杆材质为P110钢,材质硬,磨铣困难,且卡点距井口近,管柱悬重小,施加钻压困难,决定采用取套打捞技术。结果成功地倒出2根套管至19.36m,捞出卡在套管内的母锥,更换新套管对扣试压合格,顺利捞出井内剩余落物。 取套打捞技术——文10-45井   在起电泵管柱至101.97m时,脱落的电泵电缆及电缆卡子将电泵机组卡死。上大修后,倒扣捞出被卡机组以上6根油管,经活动、震击解卡无效,后套铣、磨铣20天解卡无效。决定实施取套打捞:根据管柱性能及井下落物状况,上提倒扣负荷45KN,倒出套管11根109.91m,成功捞出被卡电泵机组,后换套对扣试压合格。 取套打捞技术——文13-292井   小修套管找漏起管柱时遇卡,提至480KN未解卡,倒出部分油管,鱼顶1891.83m。分析为套变卡住找漏管柱。 处理过程: ①活动解卡无效,提至650KN,拔脱,后倒出油管20根,鱼顶2047.09m。 ②倒扣捞矛,原悬重反转30圈倒扣未开,退出。 ③下Φ114mm*10.45m套铣筒,套铣至2047.79m无进尺,回力大,分析该处为套管变形处。由于油管柱是套管变形卡,若在套管内采用磨铣,套捞等方法,施工难度大,会将变形套管套坏,且该变形段套管需修复,决定采用取套打捞。 ④下Φ140mm倒扣打捞矛倒出套管2047m,倒开处是卡点以上第一个套管接箍。该处距套管内鱼顶仅0.09m,无法下入打捞矛倒套管,倒扣打捞矛无法进入套管内,决定再打捞油管。 ⑤下Φ63.5mm公锥于2047.09m打捞住油管后倒扣60圈开,捞出井内找漏剩余油管105根,封隔器、节流器及丝堵,并将变形套管倒开带出1根,套管变形段达7.2m长,牢牢将打捞出的第一根油管卡死。 ⑥换新套管对扣试压合格,后冲砂通井完成该井大修任务。 胡12-32取换套管 该井表层套管内径较大(∮320.4mm),所套水泥碎块难以返出,采用提高排量的方法,虽然解决了“携砂”问题,但在套铣井口附近的水泥环时,套铣筒在大排量的反作用力下,基本处于悬空状态,加不上钻压,导致套铣无进尺。当时采用泥浆,套铣、大排量冲洗交替进行。这样既满足了套铣加压吨位,又保证了所套铣的水泥碎块返出地面。也可以使用反加压装置。 在套铣完成后下27/8”内平反扣钻杆带公锥进行造扣、倒扣,在倒扣时钻杆发生扭断现象。 开始怀疑27/8”内平反扣钻杆质量问题造成,换成31/2”正规反扣钻杆进行多次倒扣,自变接头处断。 钻杆接头连续拧断的原因: 1、套管扣紧。 2、表层套管空间大,细钻杆在大套管内非常柔软,扭矩传递性能差。 : 1.将∮245mm×∮216mm套管(95/8”)6根长61.45m 丢入井内至套铣底部。 2.将∮205mm反扣大母锥(长595mm),接变接头(长215mm),接31/2”正规反扣钻杆4根(长38.04m),接方钻杆(方入9.54m)探至鱼顶深度(50.77m),倒出方钻杆,其余丢入井内。 3. 下入∮139.7mm× 9.17mm套管(51/2”)3根33.75m,套入钻杆外,坐在钻台上,从套管内下入方钻杆对扣,并将下放管柱带动51/2” 套管入井。下放管柱反转造

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