青钢高炉渣中适宜镁铝比的探讨与实践7.docVIP

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青钢高炉渣中适宜镁铝比的探讨与实践 张宏星1,2,安秀伟2,王东2 (1 北京科技大学;2 青岛特殊钢铁有限公司) 摘 要:通过理论分析结合青钢新老厂区多年现场实际生产情况,对高炉渣中合理镁铝比进行了探讨,结果显示高炉适宜的镁铝比很大程度上取定于高炉的原燃料条件和操作环境。青钢原燃料条件下,老区500m3高于适宜的镁铝为0.65左右,新区1800m3高炉适宜的镁铝比为0.50左右,后期随冶炼条件的改善,可继续降低。 关键词 高炉渣 物理热 镁铝比 粘度 Exploration and investigation to Suitable for MgO-Al2O3 Ratio of Blast Furnace Slag of Qingsteel ZHANG Hongxing1,2 AN Xiuwei2 Wang Dong2 (1.University of Science and Technology Beijing;2.Qingdao Special Steel Co., Ltd) Abstract Theoretical analysis combined with the years of actual production condition in the new district and the old district of Qingsteel, showed that the suitable for MgO-Al2O3 ratio of blast furnace slag much depended on the current conditions of raw material, fuel and the blast furnace operation. At the conditions of Qingsteel, the suitable for MgO-Al2O3 ratio of blast furnace slag is about 0.65 for the blast furnace of 500 m3 in the old district, and is about 0.50 for the blast furnace of 1800 m3 in the new district, which can be continued to reduce, with the improvement of operating condition. Key words blast furnace slag physical thermal MgO-Al2O3 ratio HYPERLINK javascript:void(0); viscosity 青钢新老厂区情况简介 青钢老区原有6座500m3立方高炉,全部使用进口矿,焦炭使用二级冶金焦,高炉富氧率为2%,煤比170kg,热风温度为1090℃,块矿比例在20%左右。经多次工业实验,最终确定高炉渣中适宜的镁铝比为0.65左右,并以此为指导保持了高炉的长期稳定顺行。 青钢董家口新区一期工程于2015年实现铁-钢-轧全线贯通。一期建设有两座1800m3高炉,其中1#高炉于2015年11月2日点火开炉,2#高炉将于近期择机开炉投产。1#高炉投产以来,所用原料全部为进口外矿,所用焦炭为自产7m顶装干熄焦,目前高炉干熄焦使用比例为70-80%。经过多方面的持续不断努力,高炉渣中的镁铝比从投产初期的0.65逐步降低到了0.5左右,并保持了高炉的长期稳定顺行和低燃料比消耗。 1 MgO含量及温度对高炉渣性能影响的理论分析 1.1 MgO含量对炉渣熔点的影响 如下图1所示为Al2O3含量为15%时的SiO2-CaO-MgO- Al2O3四元渣系等温图。其中黑色粗实线为青钢高炉常用二元碱度为1.1时,不同MgO含量所对应的炉渣成分。实心黑点处为青钢生产中镁铝比为0.67时的炉渣成分,其熔点约为1440℃。可以看出,随着渣中MgO含量的降低,炉渣成分沿黑色粗实线左移,熔点逐渐降低。当MgO含量降低到0%时,其熔滴达到最低位1400℃,可见MgO含量对高炉渣的熔点影响并不大。 图1 SiO2-CaO-MgO- Al2O3四元渣系等温图(Al2O3=15%)[1] 1.2 MgO含量对炉渣粘度的影响 如图2所示为SiO2-CaO-MgO-Al2O3四元渣系等粘度图(温度=1500℃,Al2O3=15%),其中粗虚线为高炉常用碱度为1.1时,所对应的不同MgO含量时的炉渣成分。由图可以看出,随着渣中MgO含量的降低,炉渣粘度逐渐增加,且呈加速增加的趋势。图中黑色空心圆处为为青钢生产中镁铝比为0.67时的炉渣成分,其粘度约为2.9 泊。当炉渣沿

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