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缩短硫化机加工期及工艺攻关
五、目标可行性分析 1、小组在08年度开展过对橡胶模具中模加工,缩短工期实施攻关活动,并总结出一些生产经验,取得较好的成绩,因此,小组成员有信心完成。 2、小组将中模具加工与硫化机加进行对比如下表: 2、调整粗加工余量,内孔余量由原4mm减少至2mm,平面余量由原3mm减少至2~1.5mm,减少精加工余量及精镗铣走刀次数,缩短加工时间5~6小时; 3、将钻孔工序工作量进行调整分离,数控镗床负责通过程序取坐标打钻孔点,保证孔距精度,转由两台普通钻床按定位点钻孔,缩短数控钻孔工序时间近6小时; 十、效益计算 直接效益:通过开展缩短硫化机底座精加工周期攻关活动,单套底座生产周期由原来的288小时缩短到240小时,总共节约时间48小时,参考数控机床最低200元/小时的收费标准,创造的经济效益为:48*200=9600元/套。 活动后:8 -12月车间共计生产10套底座,共计节约成本9600×10=96000元。 间接效益: 硫化机底座的加工效率得到明显提高,车间扩大了生产规模,满足了客户的要求。 开拓小组的创新精神,提高了操作工整体加工水平。 增强QC小组分析解决问题的能力,为了进一步活动积累了宝贵的经验。 * * 现场型 小组类型 2009年7月至2009年12月 活动时间 2002年 成立时间 xx公司xx车间技术攻关QC小组 小组名称 60 组员 检验 大专 女 10 60 组员 数控操作工 大专 男 9 60 组员 总调 大专 男 8 60 组员 车间副主任 大专 男 7 90 组员 车间主任 大学 男 6 60 组员 数控操作工 大专 男 5 60 组员 技术员 大专 男 4 60 组员 数控操作工 大专 男 3 60 组员 数控操作工 大专 男 2 60 组长 数控调度 大专 男 1 TQM教育情况 组内职务及分工 工种 文化程度 性别 姓名 序号 从外形图我们可以了解到该零件为焊接件,外形尺寸为:长3900mm宽2700mm高2200mm,零件重约14吨左右。图中红色处为需要加工的部位,可以看出零件的六个面都需要加工,这也就意味着需要装夹多次才能完成;另外由于零件是焊接件且外形巨大,因此在加工或吊装时容易变形,就很难保证图纸要求的技术公差。 顾客及公司要求 车间现状 小组选择课题 产品质量符合图纸要求,10天左右要完成一件底座加工;提升公司整体技术水平和能力。 小组对8月份生产的5件底座进行分析,该套零件共分六道主要工序加工,分别是划线,粗铣、震动,精铣、钻孔、攻牙,针对各工序加工周期小组进行初步统计,按最快的加工方案实施得出如下情况: 从统计表中可看出,加工底座中,精加工用时最多,占整个加工周期的54%,因此我们找到了提高工效的主要问题是:提高底座精加工工效 《缩短硫化机底座精加工工期》 由于用户要求我们240小时(约10天)完成一套硫化机底座,从上表我们可以看出,只要我们把精加工时间再缩短两天,由144小时缩短到96小时,总的加工时间就可以由288小时(约12天)缩短到240小时(约10天),因此我们的目标是: 精加工144小时 精加工96小 时 现状 目标 小 大 加工余量 6个 4个 加工面 大 小 变形量 弱 强 刚性 多轴承座孔加工 配合面与轴承座孔 主要是配合面 精铣工艺 材质不同 焊接件 铸钢件 材质 备注 硫化机 中模 项目 根据大家分析,列出几点影响加工效率的因素。统计如下: 精铣用时过长 工序衔接不好 工件太大,装夹困难 有时候机床出故障,有时侯行车出故障 工件是薄壁焊接件 操作人员吊装困难 焊接变形 设备故障多 容易产生变形 编程方法掌握不够 场地太小,不好翻转,转运工件 操作技能水平差 加工难度大 精铣换装频繁,集中于数控设备 工艺路线不合理 通过关联图分析,得出以下5个未端因素: 1.操作人员吊装困难 2. 工艺路线不合理 3.焊接变形 4.设备故障多 5.操作技能水平差 操作人员吊装困难是主因。 结 论 该零件在加工时需要工装5次,由于零件外形巨大,重量约13吨,操作人员吊装困难,每次转序或工装都是由专业起重员指挥进行,特别是一旦夜班需要吊装,就只能停下来等到第二天进行,据统计,每件因吊装引起的停机时间合计达17小时左右。 调查验证 操作工能按安全规程吊装工件 标 准 1、操作人员吊装困难 未端因素 是主因 是主因 工艺路线不合理是主因。 结 论 精铣换装频繁,集中于数控设备,单件生产工艺模式装夹时间长,钻孔工序工作量过多集中在数控设备,精加工进度受较大影响。 调查验证 按小批量工艺路线组织生产,减少平均换装时间,提高工效。 标
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