500kV主变压器油中含气量严重超标的分析与处理.docVIP

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500kV变压器油中含气量超标的分析与处理 王平安 王迪 柴智(华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂) 摘要:变压器油是构成变压器主绝缘的材料之一 ,就绝缘而言 ,特别对于超高压大容量变压器 ,其油中含气量的高低对变压器绝缘有较大影响 ,这是由于气体可能在设备内聚集起来而形成气泡 ,特别是当温度和压力骤然下降而形成的气泡 ,聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电。本文对这一故障原因进行了阐述与分析,介绍了相应的处理措施和实施过程,达到了预期效果,具有较大推广价值。 关键词:变压器 含气量 真空脱气 分析与处理 一般溶解在变压器油中的各种气体,低场强时对变压器的影响不明显,但在大型变压器内部高场强的作用下,气体极易从油中电离出来,在一定的条件下形成气泡,气泡被拉长而极化,会导致变压器主绝缘击穿,造成设备事故。国际大电网会议(CIGRE)认为油中含气量在3%以下时,析出气体的危险性较小。《运行中变压器油质量标准》(GB/T 7595-2000)规定500kV变压器运行中绝缘油含气量不大于3%。从当前国内所采用的真空脱气装置来看,投入运行前油中含气量控制在1%以内是比较容易做到的,运行油中含气量与设备的整体密封性能有很大的关系,如胶囊式变压器对油的保护体系完善,密封程度好,运行中油的含气量可控制在规程要求的3%以内,否则油中含气量会随着时间的增加而不断增大,直到饱和状态。下面介绍功果桥电厂4号主变压器绝缘油含气量超标的分析与处理实例。 一、500kV变压器设备情况概述 2015.11.12对500kV 4号主变进行油化试验时,发现A相含气量:6.93%、B相含气量:5.62%。根据《GBT7595-2008运行中变压器油质量》规定:运行中的变压器油中含气不大于3%。本次试验中4号主变A、B相含气量远高于规程要求。一般溶解在变压器油中气体,在大型变压器内部高场强的作用下,气体极易从油中电离出来,在一定的条件下形成气泡,气泡被拉长而极化,会导致变压器主绝缘击穿,造成设备事故。 二、油中含气量超标情况及原因分析 变压器绝缘油中溶解气体应来自两个方面:一是由于变压器内部过热或火花放电故障所产生的气体,二是来自于外部的气体侵入。在对绝缘油进行色谱分析,7种特征气体:H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2等气体含量均为正常值。因此判断其含气量超标主要原因是油中混入了空气。 三、检查、处理方法 1、根据现场实际情况进行分析,导致主变箱体进入空气的部位可能有以下几处: 主变外壳漏点进入空气:主变的密封不良是造成含气量增大的主要原因,主变体积大,漏点的查找范围广,正常情况下主变充满绝缘油,内部呈正压,如果密封不良,漏点处会有油迹。我们对各部位的密封件、附件的连接管路、外壳焊接缝隙等进行全面检查并无渗漏油的痕迹,因此由主变外壳漏点进入空气而造成含气量超标的可能性排除。 检查主变油枕顶部的法兰盘、排气阀的密封是否完好、固定螺栓是否松动,检查主变胶囊与储油柜连通阀密封是否完好。 主变内各部分油流形成的负压区,容易造成空气进入,因此需要检查潜油泵法兰连接处的密封是否良好。经过现场检查该连接处密封完好,排除该可能性排除。 主变油枕胶囊破裂:主变油枕胶囊破裂,会导致油枕内油面部分暴露在空气中,视觉检查很难发现进气点,因此我们可以采取对胶囊“充氮捡漏”的方法进行试验。 2、检查处理步骤及方法(以4号主变A相为例) 按照正常情况主变本体油枕顶部应该是负压状态。因此我们缓慢打开4号主变A相油枕顶部的排气阀(如果存在负压打开时应往内吸气), 发现主变油枕顶部为正常大气压,并无负压。 缓慢打开4号主变A相油枕顶部的排气阀。 缓慢打开4号主变A相油枕顶部的排气阀。 检查主变油枕顶部的法兰盘、排气阀的密封是否完好、固定螺栓是否松动,检查主变胶囊与储油柜连通阀密封是否完好。发现主变胶囊与储油柜连通阀未按正确方向关闭(该阀为蝶阀,正确方向关闭和反向关闭的位置指示一致),因此该连通阀内部存在较大的空隙,导致外部的空气不断的进入油枕顶部并溶解于绝缘油中,从而导致4号主变A相的含气量严重超标。 对该法兰盘的密封和螺栓进行检查,未发现漏气点。 对该法兰盘的密封和螺栓进行检查,未发现漏气点。 对该法兰盘的密封和螺栓进行检查,未发现漏气点。 对该法兰盘的密封和螺栓进行检查,未发现漏气点。 该连通阀未按正确方向关闭,因此内部存在空隙。该连通阀正确关闭和错误关闭的指示一致。 该连通阀未按正确方向关闭,因此内部存在空隙。 该连通阀正确关闭和错误关闭的指示一致。 对主变油枕胶囊采用充氮法进行检查胶囊是否存在破裂。首先:拆除主变呼吸器;其次:打开油枕顶部的排气阀;最后从主变呼吸器的法兰盘向胶囊内充入10kPa压力的高纯氮气,维持30min,观察气压表是否有下降来确认

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