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中国质协QCC诊断师考评班案例 提高906D斗杆焊缝超声波探伤合格率
中国质协QCC诊断师考评班案例
结构能手QC小组
小组名称
结构能手QC小组
小组长
××
成立时间
2012.2.22
本次活动项目名称
提高906斗杆焊缝超声波探伤合格率
项目负责人
××
指导顾问
×××
项目类型
现场型
活动时间
2012.2-2012.5
注册时间
2012.2.22
注册编号
LG2012053
小组成员
姓名
性别
职务
学历
组内分工
组长
××
男
探伤工
中技
制定解决方案、分配具体任务、监督项目进展
组
员
×××
男
技术员
本科
工艺制定
×××
男
副工段长
中技
分析原因、措施实施
×××
男
助理工程师
本科
供方链接
×××
男
检验工
大专
物料检验、分析数据
×××
男
拼搭工
中技
措施实施
一、小组概况
二、活动计划表
1.为活动的顺利开展,制定如下计划
三、课题选择
四、现状调查
1.超声波探伤检测位置分布在斗杆的前、中、后支座与主板对接焊缝。
2、找出主要问题/症结
1月8日—3月20日超声波探伤检测了117件906斗杆,其中有10件不合格,合格率为91.5%,检查结果如下:从下表我们可以得知,缺陷主要集中在左右中支座与主板焊缝。
操作者
机型
编号
缺陷长度(mm)
缺陷类型
日期
班次
备注
×××
906
12WJ0078
整条
未熔合
1.16
夜班
左中支座焊缝
×××
906
12WJ0076
整条
未熔合
1.18
夜班
右中支座焊缝
×××
906
12WJ0105
150
未熔合
2.4
夜班
左中支座焊缝
×××
906
12WJ0150
整条
未熔合
2.17
夜班
左中支座焊缝
×××
906
12WJ0171
90
未熔合
2.22
白班
左中支座焊缝
×××
906
12WJ0161
整条\整条
气孔
2.22
白班
左后支座/右中支座焊缝
×××
906
12WJ0192
100
未熔合
3.5
白班
左中支座焊缝
×××
906
12WJ0228
60
未熔合
3.16
白班
右中支座焊缝
×××
906
12WJ0245
50
未熔合
3.20
白班
右中支座焊缝
×××
906
12WJ0237
整条\50
未熔合
3.20
白班
左、右中支座焊缝
五、目标设定
1、目标设定
2、必要性
公司积极开展提高焊缝超声波探伤合格率,提高焊缝质量
公司积极开展提高焊缝超声波探伤合格率,提高焊缝质量
906斗杆超声波探伤不合格品增多,影响焊缝质量,导致外反馈增多
分厂要求超声波探伤合格率96%
3、目标达成可行性分析
2012年
2012年第一季度906斗杆UT探伤合格率为91.5%,相对质量比较稳定的922、925斗杆超声波探伤合格率为100%、99.2%;
因此为保证906斗杆焊缝质量,提高超声波探伤合格率,经小组成员讨论把目标设定为98%,提高6.5个百分点。
合格率低六、原因分析
合格率低
七、要因确认
1、要因确认计划表
NO
末端因素
确认内容
确认标准
确认方法
负责人
完成时间
1
员工焊接技能达不到要求
员工焊接技能是否达到要求
符合焊缝质量要求
现场确认
×××
2012.2.27
2
斗杆拼搭工装孔距不符合工装图纸要求
斗杆拼搭工装孔距是否符合工装图纸要求
前中后三组孔距符合图纸要求
现场确认
×××
×××
2012.3.12
3
斗杆主板尺寸下料不合格
斗杆主板孔径下料是否符合图纸要求
主板孔径下料符合图纸要求
现场检验 供方确认
×××
×××
2012.3.13
4
轴座尺寸不合格
轴座尺寸是否准确
前、中、后支座轴座尺寸符合图纸要求
现场检验 供方确认
×××
×××
2012.3.13
5
无拼搭工艺
工艺文件规定是否明确
工艺文件规定明确
现场确认
×××
2012.3.26
6
无焊接工艺
工艺文件规定是否明确
工艺文件规定明确
现场确认
×××
2012.3.26
7
工艺尺寸不合理
工艺尺寸是否合理
工艺尺寸与设计尺寸差满足拼搭间隙≤1mm
现场确认
×××
2012.3.26
8
光线昏暗,影响拼搭
光线是否影响拼搭
能看清钢尺读数
现场确认
× ×
2012.3.26
9
焊道有锈蚀
工件坡口焊道上是否有锈蚀
工件焊道上不能有锈蚀
现场确认
× ×
2012.3.26
10
焊枪套筒堵塞
套头内飞溅是否及时清理
套筒内无飞溅及杂物
现场确认
× ×
2012.4.09
11
开风扇作业
员工是否存在开风扇作业
不允许开风扇进行焊接作业
现场确认
× ×
2012.4.09
12
量具精度不符合
量具精度是否能测量轴座对接间隙
量具精度能测量轴
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