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某发电厂高旁阀门反馈故障引起机组跳闸经过及分析
1、事情经过
2008 3 8 20:40:00:机组AGC 协调控制负荷512MW,主蒸汽压力16.03MPa,
主蒸汽流量1470t/h,高旁阀后压力3MPa,高低旁压力控制均在手动方式,高低
旁均在关闭位置。
20:40:24:高压旁路调节阀反馈由在3 秒内由0 突升到99%,主蒸汽流量突
升到2427t/h。汽泵转速控制指令快速上升,汽包水位最高到242mm。
20:41:36: 汽包水位高高,MFT 动作,汽机跳闸,高低旁压力控制自动切
到自动控制方式,高低旁压力调节阀均没有开启。
20:48:41:高旁压力控制撤出自动。
20:48:52:高旁阀后压力由1.75MPa 升到2.83MPa。
20:49:31:高旁阀后温度高触发高低旁快关保护,高低旁快关。
20:52:58:高低旁快关信号消失。
20:53:05:高旁阀后压力开始上升,最高到3.1MPa。
20:53:14:高旁阀后温度高高又出发快关保护,高低旁阀门快关。
21:41:45:其间高旁来回快关了多次,
21:41:45,高旁阀后温度高消失,高旁完全开启。再热器进口压力达到
4.28MPa,高于再热器安全门整定值:造成安全门动作。
机组跳闸后更换了高旁位置转换器,对高旁流量进入主蒸汽流量计算因子做了临
时性防范措施,将机组负荷大于150MW 后自动切除高旁流量计算及高低旁阀门指
令97.5%开电磁阀得电逻辑闭锁。机组重新点火后发现高旁压力阀卡涩无法操
作,立即组织抢修,判断为阀门本体问题,锅炉熄火后抢修阀门并于2008-3-10
并网。
2、检查经过
锅炉MFT 后,检查发现高旁控制系统高旁反馈通道故障,检查高旁阀位反馈
回路,发现实际阀位变化时,反馈电流信号一直为 22mA 不变,检查后判断由
SCHREIBER 公司生产的型号为:2-08-9511-060 位置信号转换器故障,更换高
旁阀位反馈装置后,电流显示正常,且随着实际阀位反馈的变化而变化。
PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建
高压旁路调节阀全开后在 方和就地均无法操作进行关闭,判断是机械卡涩
或控制系统调节油管路方面的原因,停运高压旁路控制油站油泵并泄压,调节阀
仍无法关闭,后将油动机和阀杆联接器拆除,油动机能快速下关,确 调节阀已
发生卡涩,需解体检修。阀门解体后,发现阀杆与阀帽发生卡涩,卡涩部位在阀
杆和导向套,通过千斤顶并对阀帽进行加热后将阀杆抽出,阀杆与阀芯连接部位
以上长约100mm、外圆面约1/3 面积的表层发生明显的剥落损坏 (见图5),阀杆
存在质量问题,对损坏部位进行车削处理后装复。
3、现象分析
机组故障前水位控制为三冲量控制,机组主汽流量为控制的外回路前馈量,
主汽流量为汽机流量和高旁流量之和,汽机流量为汽机第一级压力的函数,高旁
流量为高旁阀门反馈的函数,高旁反馈由LVDT 测量后经过信号转换器将电压信
号转换成4-20mA 的电流信号送旁路PLC 控制系统,在PLC 控制系统中通过函数
转换转算出高旁流量信号。该高旁流量信号通过PLC 模拟量输出模件至DCS,在
DCS 系统中完成主蒸汽流量信号的叠加用于汽包水位三冲量控制。所以当高旁阀
门反馈故障显示为99%后,主汽流量计算值由1470t/h 上升到2427t/h,造成给
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