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磨煤机液压系统压力异常原因及解决方法
一 概述
1.1 磨煤机工作原理:我公司磨煤机是由北京电力设备总厂生产
的中速磨煤机ZGM113G 磨煤机,是一种中速辊盘式磨煤机,其碾磨部
分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。需
研磨的原煤从磨煤机的中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心
力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。三个磨辊沿圆周方
向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三
点系统,碾磨力均匀作用至三个磨辊上,这个力经磨环、磨辊、压架、
拉杆、传动盘、减速机、液压缸后通过底板传至基础(见图 1―1)。
原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,
将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨煤机上
部的分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉
被一次风带出分离器。
图1―1 磨煤机加载传递系统“受力状态图”
难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷
嘴环落到一次风室,被刮板刮进排渣箱,由人工定期清理(或由自动
排渣装置排走),清除渣料的过程在磨运行期间也能进行(见图1―2)。
图1―2 磨煤机工作示意图
1.2 液压油站工作原理:磨煤机液压变加载系统是磨煤机的重要
组成部分,由高压油泵站、油管路、加载油缸、蓄能器等部件组成。
其功能如下:液压系统为磨辊提供随负荷而变化的碾磨压力,其大小
由比例溢流阀根据负荷变化的指令信号来控制液压系统的压力来实
现。高压油泵站安装在靠近磨煤机的基础上,加载油缸和蓄能器安装
在磨煤机上,三个带蓄能器的油缸由高压油泵站提供动力。高压油泵
站用管道连接到加载油缸上,连接管道采用 1Cr18Ni9Ti 无缝钢管。
油箱容积800L,第一次加油量约700L。采用L-HM46 抗磨液压油,油
液从空气滤清器加入,并需经过过滤精度≤10 μm 的过滤机过滤。在
高压油系统设备和管路全部安装完后,高压油系统必须打油循环,当
高压油系统油液清洁度达到NAS1638 标准八级时,高压油系统方可投
入运行。详细情况见磨煤机液压变加载系统原理图(图1―3)
图1―3 磨煤机液压变加载系统原理图
二、油压异常原因
2.1 油压异常常见现象:
2.1.1 油泵启动后发现压力表上都无压力。
2.1.2 定变加载同时出现压力显示。
2.1.3 变加载无压力,但切换到定加载后压力显示正常。
2.1.4 出现定变加载以及系统压力偏低或者定变加载压力为零。
2.1.5 定加载转为变加载、升磨辊和降磨辊时电磁阀无法切换。
2.2 公司磨煤机运行5 年来液压油站系统压力异常经典缺陷汇总表
序号 故障时间 故障现象 故障原因
1 2015- 11-7 #1 炉磨煤机C 液压油突 变加载比例阀的电源24V 和加载力信号4mA-20mA 消失,接线
然降至2.5MPa 。 端子松动造成的。
2 2015- 11-5 #1 炉磨煤机C 变加载时 经现场检查,该磨液压油站液压油杂质较多导致比例阀有些
加载油压不正常 卡涩,变加载油压波动。
3 2015- 10-8 #1 炉磨煤机F 液压油压 电磁阀内部卡死,此故障可通过手动切换电磁阀两头的应急
突然降低。 按钮来判断, 电磁阀两头都有小推杆,取掉塑料冒, 一定要
用力推,不要怕推坏,假如两头都无法推动,可以确认此电磁
阀内部阀芯卡死,有杂质在里面,需要清洗或者更换。
4 2015-4-3 #2 炉磨煤机D 液压油压 1、污染物混入系统,污染物会堵塞液压元件的节流孔或节流
运行中回油压力波动明 缝隙,改变液压系统的工作性能,引起动作失调甚至完全失
显,系统压力迅速降低, 灵。
变加载压力无法稳定将 2、C1 储能器泄漏,造成系统压力泄压
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