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-武钢炼铁高Zn矿使用现状和应对措施(杨志泉)_5098.pptVIP

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-武钢炼铁高Zn矿使用现状和应对措施(杨志泉); 前言 2012年以来为了降低炼铁成本,提高武钢产品竞争力,炼铁系统加大了综合利用矿、低价矿、低品位矿使用量,导致烧结矿成分和高炉有害元素Zn负荷波动较大,一度严重影响高炉正常生产,导致高炉炉况失常,经济损失巨大。 通过综合调查分析,找出了高炉有害元素 Zn的来源,并妥善制定对策,稳定了高炉生产。 ;1 武钢高炉Zn负荷升高现状和危害;; 2012年以来武钢高炉有害元素Zn负荷大幅升高,尤其四高炉(0.69-1.57 kg/吨铁)、五高炉(0.46-2.55 kg/吨铁),已超出冶金行业限制标准(0.15 kg/吨铁)10倍以上。 Zn熔点较低(907℃),在高炉下部高温区还原成气态,渗入风口区耐火砖中凝结后体积膨胀,造成耐火砖破裂,风口上翘,高炉煤气初始分布失常,炉缸不活,风口大量破损;随高炉煤气上升到高炉中上部炉墙低温区凝结,形成炉身粘结物,破坏高炉正常操作炉型,导致高炉崩料悬料、产量大幅下降、焦比大幅上升。 ; 选择6座高炉(2012年10月、2011年3月)和7座高炉(2012年12月、2011年10月)不同生产模式、生产条件比较接近的时期,对高炉15个生产技术指标进行因素校正计算和对比分析(详见表2)。 从表2可以看出,2012年10月、12月由于低品位矿、综合利用矿使用量大,带入有害元素Zn负荷高(1.36kg/t 、0.9kg/t),导致(四、五、六、七)高炉炉身粘结、炉况不顺,风口损坏增加,休风率上升,高炉产量大幅下降(3231.1t/d 、5260.6t/d),入炉焦比大幅上升(20.5kg/t、19.5kg/t),经济损失巨大(5423.5万元、6087.1万元),详见表2。 ;表2 2012年武钢炼铁高炉炉况失常经济损失计算;2 武钢综合利用矿Zn含量和使用情况 2.1 综合利用资源量、Zn含量、加工工艺情况;表3 武钢综合利用资源量、Zn含量、加工工艺、产品供应量 (万吨);2.2 2012年武钢综合利用矿Zn含量和Zn带入量情况 ; 炼铁回收6.4万吨瓦斯泥Zn含量最高(20.53-24.67%),分散为三个单位加工: 一部分瓦斯泥(1-5#高炉)采用水洗磁选工艺加工成瓦斯泥精矿(2.72万吨、Zn含量3.73%); 一部分瓦斯泥(7、8#高炉)和8#高炉瓦斯灰混合采用水洗磁选工艺加工成瓦斯灰精矿(1.13万吨、Zn含量0.81%); 只有少量瓦斯泥(6#高炉)采用回转窑进行了脱Zn处理(Zn粉外卖),脱Zn遗留物再破碎磁选加工成铁粉。 瓦斯泥精矿直接供烧结厂一线配料使用。 炼钢回收污泥采用水洗磁选工艺加工成炼钢污泥精矿(10.2万吨、Zn含量2.01%),直接供烧结厂一线配料使用。 ; 综合粉、高铁粉、鄂东精矿属外购铁矿石,供港务公司混匀矿建堆和烧结厂一线配料使用。2012年9月以前,由于采购标准中对Zn含量没有严格限制,供应商在配矿中加入了含Zn较高杂矿,因使用量较大(29.79、62.86、61.54万吨),导致Zn带入比例很高(36.9%、20.8%、11.3%)。 目前武钢对含Zn高回收二次资源仅采用了简单水洗磁选、干燥磁选、破碎磁选加工工艺,绝大部分Zn未得到清除,通过烧结矿进入高炉循环、累积,导致高炉锌负荷升高。尤其回收二次资源绝大部分送二、三烧生产烧结矿供四、五高炉使用,造成四、五高炉Zn负荷高、炉身粘结、炉况长期不顺,生产技术指标较差,必须采取果断措施予以控制和消除。 ;3 武钢综合利用矿合理处理方案 ; 从表6中可以看出,通过加强原燃料质量管理,提高铁矿石(有害元素)采购技术标准后,2013年1-3月烧结使用综合利用矿带入Zn量发生了较大变化。 2013年1-3月在瓦斯泥精矿未使用的情况下,带入Zn比例综合粉为22.3%,高铁粉为16.7%,鄂东精矿为17.2%,合计带入Zn比例已由2012年69.0%下降至56.2%,减少了12.8%。; 从表7可以看出,2013年武钢高炉Zn负荷明显下降,4月份四高炉0.519kg/吨铁、五高炉1.16 kg/吨铁,但Zn负荷依然偏高。 冶金行业(国内先进企业)Zn负荷限制标准为0.15 kg/吨铁,鉴于武钢炼铁生产实际情况和当前降低生铁成本需要,武钢高炉Zn负荷必须加以控制,力争低于0.5 kg/吨铁,才能基本保证高炉稳定高效生产。 ;表 7 2013年1-3月武钢炼铁厂各高炉Zn负荷变化情况 (kg/吨铁);2)Zn

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