变电站避雷针断裂原因分析及对策.doc

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《宁夏电力》2()lo年增刊 变电站避雷针断裂原因分析及对策 徐贤,吴国忠,李岩,马明烨.陆建民 宁夏电力岱司电力稃学研究院, 宁夏 银川 7500 摘要:针对某变电站架构避雷针和独立避雷针的断裂事故,采用断口宏观和微观扫描电 镜检查、化学成分分析、力学性能试验、金相组织检查等方法,找出避雷针断裂原因是由于结 构因素、交变风栽荷和低温的共同作用.致使构件最薄弱部位发生疲劳断裂通过检验结果 分析.提出整改措施和建议 关键词:避雷针;焊接应力;风载荷;低温;疲劳断裂 中图分类号:TM862 文献标志码:B 文章编号:1672—3643(2010)zk一0094—06 间.750 kV区域1号独■避雷针发生断裂.避雷引1概述 一 断裂部位距地面17 n1.第2个法’!下焊口钢管侧 某750 kV变电站构架系西北电力设计院设 焊趾部位.断裂现场见图2=计.浙汀盛达铁塔有限公司制造.送变电工程公司承建:330 kV架构及避雷针于2007年3月起吊,2007年5月15日吊装结束;750 kV独立避雷针于2007年6月15 H起吊,2007年6月19日吊装结束.750 kV区域有3座独立避雷针,l号独立避雷针高56 m,分8段法兰连接,材质为Q235B,最 囤1桨构避雪针断裂现场图2独立避雷针断裂现场下部有缝焊管直径为cb750 mm×12 mm;330 kV区 经现场对330 kV区域未发生断裂的13交A域有6座架构避雷针.高18.5 m,安装在架构上. 轴和1I交A轴2座构架避雷下数第j个法兰角架构高20 5 rfl.分3段法兰连接,使用材料为江苏 焊缝进行外观质量抽查,发现13交A轴构架避雷沙钢生产的Q235B.法兰规格击580 minx28 mm, 针与构架柱帽相贯支管箭板两侧钢管母材及热影最下部有缝焊管直径为士380 minx6 mm。 响区开裂,见图3;13交A轴构架避雷针下数第1 2008年12月,该变电站架构避雷针和独立避 个法兰上焊口钢管侧焊趾部位开裂约400 mm.避雷针先后发生断裂事故。2008年12月3日凌晨, 雷针拆下检查,发现下数第1个法兰上焊15钢管330 kV区域35构架16交A轴41a架构避雷针发 侧焊趾实际开裂430 mn〕.裂纹从外壁向内壁已贯生断裂.避雷针断裂部位距构架l m.下数第1个 穿(见图4),对称倒钢管侧焊趾有300 mm末裂通法兰上焊几钢管侧焊趾(焊缝和母材交界处)部 的裂纹.渗透探伤裂纹向两侧延长.裂纹从咬边处位,断裂部位见图l。2008年12月15曰凌晨期 萌生;11交A轴构架避雷针下数第1个法兰角焊 收稿日期:2010—09—08 作者简介:徐贤(1972一).女.高级〕=程师.从事电力系统金属材料检测1一作 ·94· 一 《宁夏电力))20lo年增刊 变电站避雷针断裂原因分析及对策缝班场外观榆矗末发观肝裂性缺陷 I a J 【b】 图3未断裂架掏避雷针 图4末断裂颦构避雷针 图6 750 kV区域1号独立避雷针断口宏观形貌 筋板开裂 上法兰开裂 脱榆查断口,初始开裂区长约560filln,见刖6(b). 断u齐平,有明显疲劳辉纹;对称侧有270…的2检验结果 区域{_}{现明晟疲劳辉纹,断n齐f;左7 J两侧断n 分别有500 Nlm和230IrlIIl的区域呈45。角.杯锥 为查找避雷针断裂的原因,对已断避雷制的 状,表面黑灰色。断几进行了宏观.扫描电镜检查,法兰断裂部位钢 2.2化学成分分析管及术断裂部位不同壁厚的钢管进行化学成分分 选取一块材质为Q235B厚度9 toni的原始钢析和拉伸、冷弯段不同温度下的冲击试验.对断几 板、对首先断裂的330 kV区域16交A轴避雷针部位焊接接头、母材金相组织进行分析. 钢管和法兰,330 kVⅨ域13交A轴避雷针下数21宏观检查 第1段钢管(简称13一A一1.规格0,380 mNlX6 对变电站330 kV区域35构架16交A轴41a mmj、750 kV区域1号独立避雷针下数第1段下避雷针和750 kV区域1号独立避雷针断盯进行 部(简称独1—1下.规格+750一×12 mm)、发生宏观检查,16交A轴41a避雷针断几见图5.断几 断裂的第2段上部(简称独l-2 J:,规格由500mmxl0上250 mm的区域断口陈旧齐f.已氧化锈蚀并有 mm)、第5段下部(简称独1-5下.规格州00mmx8泥土,对侧断VI边缘有近1一深裂纹区;两侧断 mm)进行化学成分分析,结果均符合文献〔1〕中材口分别有220 mm和170 mm的区域呈45。角.杯 料牌号对Q235B材料的化学成分要求,分析结果锥状.表面呈黑灰色。 见表】。 2 3力学性能试验 对首先断裂的330 kV区域架构避雷针16一 .^一】断口附近钢管f规格∞30mm×6mm)、13一

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