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現場流水線改善報告 報告人:郎浕 2009/12/16 现场改善內容 一、 目的 二、 生產管理看板改善 三、 生產使用料盤規劃 四、 紙箱、泡殼及完成品包裝架規劃 五、 產線料盒分類及定義 六、 涂油產品的放置 七、 機台放置工作桌改造 八、 孔位檢具定位 九、 流水線上附著油污改善 十、 流水線線速與標準產能對照表 十一 線頭物料架規劃 十二 磨合后產品冷卻裝置 一、目 的 ????通過建立一條樣板流水線,進行作業方法、生產性、環境、效率、目視管理、5S、標準化等方面的改善。在保證安全生產的同時,從而提高生產效率、品質及增加附加價值,并水平展開于其它線別…… 二、 生產管理看板改善 改善后 三、 生產使用料盤規劃 料盤改善前 1.使用材料為泡殼 2.泡殼上無料號標示 3.同一穴內幾種物料 4.材質軟,移動時容易倒翻物料 5.容易破損,使用周期短 6.外觀不統一,無標準化 料盤改善后 1.使用材料為乳白色板材,使用周期長 2. 料盤上可以插入使用物料料號,可目視管理,結合SOP可避免物料使用錯誤。 3.外觀以左邊圖示為標準,規格一致,標準化推行。 4.不同物料可分類放置。 四、 紙箱、泡殼及完成品包裝架規劃 改善前 改善前: 料盒無信號標示,無法確定其不同顏色之用途 改善后: 增加信號標示,將不同顏色之料盒準確定義与区分 固定不良品盒子,定點定位。杜絕良品與不良混淆。 改善前:產線使用紙板放置涂油的產品,紙板易吸收油品,導致涂油后的產品使用時,油量不足。改善后:使用亞克力板放置涂油產品,有效放置油品流失。 七、 機台放置工作桌改造 八、孔位檢具定位 改善前: 合孔位治具作业時会隨不同方向受力而移動,影響作业效率。 改善后: 治具下增加一塊防滑墊,有效防止因合孔位時治具在桌面的滑動而導致产出效率低。 針對機種亦可在:扭力測試站、角度檢測站使用,使架線時間短,收取工具方便實用 九、 流水線上油污改善 改善前: 因组装时部分零件需涂油,導致流水線上附著的油污使流水線表面有一層污垢。 改善后: a.在一根鋁棒纏上布條 b.在線尾用螺絲固定鋁棒,让其与流水线摩擦,擦拭流水线上的油污 c.蓋上清潔罩 d.经验证:每12H需换一次擦布 十、流水線線速與標準產能對照表 十一 線頭物料架規劃 改善前: 物料架物料無法區分,無明確標示,線尾完成品棧板上也有堆放的原物料 改善後: 改變物料架尺寸及外觀,將線尾的物料統一放在線頭物料架,并在 物料架上增加物料料號帖示的位置,做到目視管理,一目了然。 十二、 磨合后產品冷卻裝置 改善前: 產品磨合后,直接扭力測試,扭力会高高低低不穩定,易出現假象扭力。 改善后: 產品磨合后,通過冷卻裝置,使產品充分冷卻,便於扭力測試后扭力值的穩定性。 Q A * * 改善前 多餘欄,實際無須計算,前面項目已經體現最終結果 部份項目與目前實際生產機種類別不符合 無法體現首件產品的訊息 線外技術人員不齊全,異常時無法及時聯絡 間接人員 各时段异常原因记录,便于及时处理 每月表現優秀的作業員 首件產品相關生產訊息 改善前: 紙箱放置在地上,凌亂、易脏、拿取不方便,紙箱容易磨损。 改善后: 使用U型鐵架放置紙箱,紙箱抽取方便,整齊,干净,不易磨损。 改善後 a.紙箱放置改善 U型鐵架 改善前: 泡殼、包材放置在地上操作,凌乱,拿取不方便,易損壞及弄脏泡殼与紙箱 改善后: 1.使用鐵架放置泡殼。 2.使用萬向輪的鐵架平臺包裝產品,方便移動、拿取、損壞与弄脏紙箱的幾率小,便于生产作业. 3.统一,标准化 b、泡殼、完成品包裝方式改善 改善前 改善後 五、 產線料盒分類及定義 改善前 改善後 盒子可根據機臺架設需要上下升降。 改善前 改善後 六、 涂油產品的放置 改善前: 1.桌面因設備的放置與摩擦,已破損較多 2.作業桌與機臺放置在一起的高度影響作業效率。 改善后: 1.使用綠皮包裹工作台破損面,美化作业环境。 2.降低工作桌高度,由之前的750mm改為700mm,便於生產作業,降低疲勞度。 操作角度大,易疲劳 操作角度小,作业轻松 改善前 改善後 750mm 700mm 改善前: 1.桌面因設備的放置與摩擦,已破損較多 2.作業桌與機臺放置在一起的高度影響作業效率。 改善后: 1.使用白铁皮包裹工作台破損面,美化作业环境,延长使用寿命。 2.降低工作桌高度,由之前的750mm改為700mm,便於生產作業,降低疲勞度。 改善前 改善後 750mm 700mm 改善前 改善後 改善前 改善後 注:(以生產2000set產品為例) 1.生產2000se
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