万向节钟形罩开裂的失效分析探究.pdfVIP

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第29卷第2期 中国修船 V01.29No.2 2016年4月 CHINASHIPREPAIR Apr.2016 万向节钟形罩开裂的失效分析 赵 伟 (宁波市产品质量监督检验研究院,浙江宁波315048) 摘要:采用化学成分分析、裂纹分析、硬度测试及金相分析等方法,对万向节钟形罩轴颈台 阶处环形裂纹的原因进行了检验和分析。该钟形罩轴颈D55与D65台阶处环形裂纹属淬火裂 纹。其主要原因是感应淬火工艺不-3,使得轴颈台阶处感应加热温度过高,造成局部过烧,产生 淬火裂纹。 关键词:钟形罩;失效分析;裂纹;过烧 中图分类号:U672 crackontheaxisneck oftheouterraceoftheuniversalWilts Abstract:The step joint investigated cylindrical re— meansofchemical testandmicrostructureexamination.The by compositionanalysis.crackanalysis.hardness crackontheaxisneck oftheouterraceis wascaused suitsshowthatthe crack,which cylindrical step quenching unsuitableinduction moreheatontheaxisneck and localover- mainlyby hardeningprocess,leading step making crackWill8 heated,SOquenching produced. words:outer Key race;failureanalysis;crack;overheating 万向节钟形罩由于其几何形状复杂,尺寸精 笔者对该钟形罩轴颈1)55与1)65台阶处环形裂纹 度、表面质量、组织性能和力学性能要求严格,在 的形成原因进行了检验与分析。 生产中时常因某些工艺环节控制不力导致废品的出 1检验与结果 现。现有某企业在正常生产期间突然出现一批钟形 1.1化学成分分析 罩发黑处理后在轴颈D55与D65台阶处存在环形 裂纹的问题。 对开裂的钟形罩进行化学成分分析,其质量分 该钟形罩材质为55’钢,其主要的加工工艺 数见表1。由表1可见,该钟形罩材料的化学成分 为:温挤成型-+退火-+车加工_+热处理_发黑处符合GB/T699--1999《优质碳素结构钢》标准中 理。其具体的工艺要求如下:①温挤成型工序。反 55。钢的技术要求。 挤(温度约900℃)2次,正挤压1次(900℃),表1化学成分质量分数分析结果 % 中间进行退火处理(组织珠光体+铁素体,晶粒 化学元素 C Si Mn P S Cr Ni Cu 度4—8级),最后进行

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