MMC变频器研究报告.ppt

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MMC变频器阶段进展和发展方向 MMC变频器细分市场 1 MMC变频器目前进展 2 已经解决的主要问题 3 MMC变频器研究方向 4 MMC变频器的潜在市场 1、具有四象限功能要求 2、具有无功补偿要求 3、高压(3kV以上)大容量(600A以上)要求 1、MMC变频器细分市场 1、MMC变频器细分市场 现阶段市场从哪里开拓??? 火电厂、各类工业用户的风机类变频器。风机负荷控制比较简单,启动转矩不大,从技术上比较有把握; 配网柔性直流装置和各种试验样机。目前已经为电科院直流所提供10KV柔直技术方案、一次图纸和报价,如果顺利第一套MMC装置将在明年取得市场突破; 中高压风电变流器,目标市场明确,技术可行不涉及低频问题。但是需要对永磁同步电机的电压调节、无功功率调节、各种控制方式等进行深入研究。 电科院动模试验采用简单的分时复用传输方式,最小通讯时序5.4ms,计算步长50us,实际上很多问题没有真正暴漏出来。而厂内样机最快控制时序10us,FPGA芯片的语法、时序问题才真正发现。实际上自从厂内高压调试以来FPGA芯片代码已经测试优化几遍遍,占用了大量时间。 2、已经解决的主要问题 控制时序问题 MMC变频器从4月26日开始上高压调试,5月4日开始合电阻并网 MMC变频器拓扑结构与SVG有很大差异,厂内小电源并网是重要难点之一,在调试阶段确实遇到很多困难。后来经过反复测试,尝试多种并网方式,终于解决小电源并网问题。自从6月1日成功并网到现在,MMC厂内并网非常可靠。 2、MMC变频器解决的问题 网侧并网问题 1、单元信息未上报 2、母板端口故障 3、单元通讯故障 4、机侧黑启动问题 5、功率单元并网误报故障 6、小电流条件下单元均压问题 2、MMC变频器解决的问题 代码测试问题 变频器与异步电机容易引起LC谐振,行业内一般采用弱磁调速避开谐振点。但是弱磁调速与MMC变频器的电流反馈特性容易互相影响,导致过流保护。后来在控制策略上采用分段控制,在不同的频率段设置不同的控制参数,终于解决这个问题。 2、MMC变频器解决的问题 系统调谐问题 现在已经完成的试验 网侧SVG功能,包含定无功模式、电压稳定模式 机侧带1000kw、310kw异步电机V/F模式启动 机侧带电机飞车启动(成功率大于90%),含跳频、拐点等功能 机侧和网侧正弦波三次谐波优化设计 装置一键自启动功能 3、MMC变频器目前进展 正常运行时网侧波形,MMC结构在小电流均压方面比SVG有优势 3、MMC变频器目前进展 V/F模式下机侧电流波形 3、MMC变频器目前进展 飞车启动并网波形,成功率大于90% 机侧单元直压,最大最小单元差异不到1.5% 3、MMC变频器目前进展 网侧单元直压,最大最小单元差异不到0.9% 3、MMC变频器目前进展 正在进行的试验 整机故障自启动,代码需要测试 控制系统时序优化,10us改成19.53us 提高MMC主控电流电压采样通道截止频率 更加完善、可靠的故障录波功能 3、MMC变频器目前进展 现在的难点 根据原理,功率单元波动大小与频率成反比,单元波动大引起输出电流畸变-》电流畸变引起单元更大波动-》互相影响最终导致系统发散。所以低频稳定性是MMC拓扑结构的最大难点,也可以说涉及到MMC变频器项目研发成败的关键。 目前我们通过在30Hz以下增加电流反馈算法来抑制输出电流畸变,避免电流电压互相影响来已经解决了低频问题。该方法不增加额外成本,功率单元直流电容量按照纹波支撑能力设计。但是该方式削弱了输出调制波,带来启动转矩比通用变频器小的问题,导致在水泵类、提升机类、轧机类负荷使用受到很大限制。例如,厂内试验装置的负载是西门子逆变器,该负载类似恒功率负载—在低频启动阶段转矩很大,在工频阶段转矩很小,导致现有试验在逆变器负载运行时候电机堵转。 3、MMC变频器目前进展 4、 MMC变频器研究方向 继续研究低频特性 目前解决低频问题的方法导致MMC启动转矩比通用变频器小,在水泵类、提升机类、轧机类负荷使用受到很大限制。 根据目前查阅的有关论文,有一种通过“高频注入方式” 直接抑制功率单元波动;在解决低频波动难题的同时不减小输出转矩;而且还可以减小工频情况下单元波动。该方法一旦开发成功极大地释放MMC功能和适用领域,几乎拓展到所有驱动类变频行业。 “高频注入方式”目前只是找到两篇相关论文了解学习,技术本身难度很大,对设计者专业知识和理论深度要求很高,现在只能是做为项目组挑战目标开发;同时也希望能利用公司资源直接引进成熟技术,避免技术摸索过程。 4、 MMC变频器研究方向 完善系列化装置 目前MMC已经能够实现柔直、风机类变频基本功能,并且取得一定经验。下一阶段宜

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