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降低两器胀管报废率 飞翔QC小组 * 发表人许建宝 随着铜材和铝箔价格的不断上涨,两器生产成本越来越高,而2004年两器分厂每月因胀管报废的两器平均数量为4500件,占到整个报废两器总数量的60%左右,公司要求分厂将两器总体报废率降到0.55%以下,胀管工序首当其冲是分厂需要控制的方面。 背景介绍 公司要求 确定课题 降低两器胀管报废率 公司要求降低两器各工序生产报废 率,将胀管工序的两器报废率降 至25%左右 分厂现状 2004年下半年分厂胀管月平均报 废率为60%左右 小组成员 三、目标设定 根据公司和分厂的要求,我们把目标设定为25%。 四、目标可行性分析 打管 胀不到底 喇叭口开裂 铜管口扁 U管胀皱胀伤 穿错铜管 露管 翅片叠片 用错穿错边板 根据上表用Minitab作帕累托图如下: 从图中可以看出:2004年12月份露管、胀不到位、喇叭口开裂报废数量占到总报废数量的83.5%,是造成胀管报废的根本症结所在。 (1)根据现状来分析,从12月份的统计数据来看,露管报废1423件, 胀不到位报废1457件,喇叭口开裂报废834件两者占总报废数量的4450 件的73.7%。因此,只要通过降低80%的露管报废、75%的胀不到位 报废、60%的喇叭口开裂报废,那么胀管报废量就可以减少到: 1423*(1-80%)+1457*(1-75%)+834*(1-60%)+4450*(1-83.5) =1717件;对应的报废率为:1717/总报废数量=1808/7595=23.00% (2)国外某知名空调企业的胀管报废率约为27.50%左右,而我们公 司在2003年9月曾有过胀管报废率为29.15%的良好记录。因此, 通过认真控制和实施,我们的目标是可以实现的! 五、原因分析 胀不到底 边板孔与铜管配合有偏差 打片工艺不当 翅片翻边过小 底座未调好 员工操作 技能差 员工培训不够 露管 铜管原材料 的收缩性 两器穿烂片 胀杆老化 翅片不够 翅片变形 打片太松 喇叭口开裂 调机参数 匹配不合理 翅片片距 不符合要求 六、确定主要原因 根据上面的要因确认表,小组找到了影响胀管报废的主要因素 有四个: 七、制定对策 根据以上得到的要因,召集小组成员开会,通过头脑风暴法并综合讨论分析可 行性后得到以下对策,如下表所表: 八、对策实施 1、对策实施一:控制胀不到位 (1)操作人员调机时片数偏差控制量(查表得出的理论片数-实际调机确定的片数)与两器胀不到位数量实验分析:(操作参数类) 实验分析:下表为两器胀不到位数量x(件)与操作人员调机时翅片片数偏差控制量y(mm)的关系,是根据两器厂一车间冲床1组1#、2#冲床2005年1月12日—1月17日调机统计。 利用Minitab对表中数据进行回归分析,如下图所示。 得到回归方程为: y=4.68807-0.389131x+0.286566x2 为了使最终两器胀不 到位数y=0,则x≈-2(片) 故确定冲床操作人员调 机流程如下冲床操作人 员把实际调机片数与两 器工艺参数表中对应的 理论片数的差值定为2片, 查参数表中对应 机型的理论片数 理论片数+2片 实际调 机片数 (2)操作人员调机时翅片翻边大小与两器胀不到位数量实验分析:(操作参数类) 实验分析:下表为两器胀不到位数量y(件)与操作人员调机时翅片大小x(mm)的关系。设计 要求的翻边大小参数为:φ7管——φ8±0.38mm,即7.62~8.38mm;φ9管——φ10.92± 0.38,即10.54~11.30mm。 以下是根据两器厂一车间冲床1组3#机(φ7机)、冲床2组19#机 (φ9机)2005年1月12日—1月17日调机统计。 得到回归方程为:y = 8020.69 -2051.66 x +126.626x2 为了使最终两器胀不到位数y=0,则x≈8.04(mm) 利用Minitab对表中数据进行回归分析,如下图所示。 利用Minitab对表中数据进行回归分析,如下图所示 得到回归方程为:y = 10448.8 - 1951.59x +91.1859x2,为了使最终 两器胀不到位数y=0,则x≈10.70(mm) 故要求冲床操作人员调机时将φ7两器翻边 大小调至8.04mm左右,将φ9两器翻边 大小调至10.70mm左右。 (3)实施效果 统计数据显示,2月份平均每天胀不到位报废的两器件数为10.5件,与2004年12月份(平均48.6件/天)相比,平均报废降低了78.4%,阶段控制目标实现!! 胀 不 到 位 报 废 控 制 图 从图中可以看出:胀不到位报废在措施实施后,效果明显,并得到了较好的控制。 由P<0.05可知,打片是 否得当和是否有烂片对 露管报废影响都很大。 (2)减少露
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