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斗轮堆取料机回转冷却风管采用金属软管,截面积小,而大坝电厂锅炉房环境温度高并且冷却风管靠近炉墙,容易 引起冷却风管变形。运行时炉膛负压摆动较大,冷 却风管容易堵塞,起不到冷却喇叭的作用,从而导
斗轮堆取料机回转
冷却风管采用金属软管,截面积小,而大坝电
厂锅炉房环境温度高并且冷却风管靠近炉墙,容易 引起冷却风管变形。运行时炉膛负压摆动较大,冷 却风管容易堵塞,起不到冷却喇叭的作用,从而导 致声波吹灰器的喇叭烧裂,不能正常鸣音。
(3) 电磁阀安装问题 因通气管较短,致使电磁阀安装位置距离炉墙
太近(小于 800 mm),且锅炉房环境温度又高,经常 发生电磁阀烧坏,使空气不能进入喇叭,导致喇叭 不能正常鸣音。
电机故障原因及改造
李学东
(神头第二发电厂,山西 朔州 036011)
神头第二发电厂输煤系统的斗轮堆取料机型号
为 DQL1200/1600,其回转电机在运行中故障率较 高,严重影响了斗轮机及输煤系统的安全运行。
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故障及原因分析
2 改进措施
(1) 电磁调速电机绕组损坏
电磁调速电机由三相交流异步电动机、测速发 电机、转差离合器组成,正反转达 120 次 /h 之多。 因三相交流异步电动机不能满足频繁启动的要求, 至使电机绕组受冲击电流的次数远大于规程规定的 数值,导致绕组发热,烧坏电机。
(2) 三相异步电机抱闸损坏 三相异步电机在转速达到 1 480 r/min 时,要
迅速制动使其停转后,才能反转。这个过程的制动 时间长,常使摩擦片损坏,使抱闸不能正常工作。
(3) 调速不稳定 电机励磁电流通过可控硅整流获得,由测速发
电机供给速度信号与电压微分负反馈,通过比较电 路实现电机的平滑调速。由于粉尘污染,影响测速
的准确性和可靠性,给运行带来很大困难。
(4) 调速侧制动器不可靠
调速侧制动器采用 YWZ-200 液压制动器,由 于频繁启动,液压部分漏油严重,三相异步电动机 也经常损坏,维护工作量大。
以上 3个问题最终都会导致声波吹灰器不能正
常工作,起不到清除受热面积灰的目的。针对这些 问题对声波吹灰器进行了以下改进(见图1)。
1- 喇叭
5- 接头
9- 电磁阀
2- 安装法兰
6- 螺纹接头
10- 三叉接头
3- 喇叭座
7- 冷却风管
4- 加长螺栓
8- 通气管
11-90°管道接头
图1 改造后的声波吹灰器
(1) 将原来连接喇叭座与安装法兰及连接安装 法兰与喇叭的 6 个 M10 短螺杆改为 3 个 M10 加长螺 杆,将其一体连接后用螺帽、止回垫片上紧后再加 装开口销,防止螺帽振松导致喇叭掉落。
(2) 将冷却风管采用的金属软管更换为ˉ8紫铜
管;原通气用的短铜管改为相应的长铜管,并将接 头连接改为焊接方式,防止接头脱落漏气。
(3) 在加长声波吹灰器通气管的长度后,再接 电磁阀,使其位置距离炉墙≥ 800 mm。
经过改进,消除了声波吹灰器频繁性故障的发 生,达到了清除受热面积灰的目的,同时增加了锅
炉受热面的使用寿命,保证机组安全经济运行,也 切实地减轻了维护工作量。以上改进措施已在1,2,
3,4 号炉上应用。
(收稿日期:2003-07-27)
2
改造措施
(1) 将电磁调速电机改为三相交流异步电动机
将原来型号为 YCTEJ250-4 的电磁调速电机改 为 Y250M-8 三相交流异步电动机,大大降低了转
速(I =750 r/min),从而实现迅速制动这一目的。
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(2) 取消三相交流异步电动机风叶侧抱闸
由于以前的三相交流异步电动机转速高,制动 困难,改造后用 8 极电机,转速低,易制动,故取 消电机风叶侧抱闸。
(3) 将电磁转差调速改为变频调速 由于电磁调速电机的结构复杂,体积大,维修
困难,故改为变频调速。只用 1 台变频器与 1 台普
J i s h u g a i z a o通三相交流异步电动机就能实现电机的正常运转,速度大约为400 r/min。变频调速能大大降低启动电 流,实现恒转矩,延长了电机的使用寿命。(4)
J i s h u g a i z a o
通三相交流异步电动机就能实现电机的正常运转,
速度大约为400 r/min。变频调速能大大降低启动电 流,实现恒转矩,延长了电机的使用寿命。
(4) 制动器改为 MWJ-200 型 以前的电磁调速电机需要2套制动器(调速轴制
动器和三相交流异步电动机风叶侧制动器) ,改造 后只有1根输出轴,用1套制动器就能满足要求,而 且消除了漏油和电机故障的隐患。
经过改造,大大提高了斗轮机的安全系数,故 障率几乎为零,检修工作量相应减少,为输煤的正 常运行提供了可靠保证。
(收稿日期:2003-07-15)
后通过断路器与 35 kV 母线连接。
1- 主柜
4- 绝缘隔板
2- 附柜
5-35kV 母线
3-
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