合理调整燃烧降低锅炉机械不完全燃烧热损失.ppt

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  合理调整锅炉燃烧 降低锅炉机械不完全燃烧热损失 锅炉车间QC小组 发布 2011年12月 目 录 一、前言…………………………4 二、小组简介……………………5 三、选题理由……………………7 四、现状调查……………………8 五、确定目标……………………10 六、目标可行性分析……………11 七、原因分析……………………12 八、制定对策……………………18 九、组织实施……………………21 十、效果检查……………………26 十一、巩固措施…………………29 十二、遗留问题和今后打算……30 前 言    锅炉车间是主要生产车间,它担负着锅炉的卸煤、上煤、燃烧、除灰等主要环节。锅炉燃煤成本占发电企业总成本的绝大部分,锅炉各项热损失直接影响着锅炉的热效率,锅炉的热效率直接影响着公司的经济效益。如何调整燃烧,合理的降低锅炉各项热损失是摆在我们小组的重要课题,为此我们锅炉车间QC小组选定了合理调整锅炉燃烧,降低机械不完全燃烧热损失这个有意义的课题。   2、表2-1:锅炉车间QC小组成员一览表   制表:xxx 三、选题理由    鉴于以上理由本小组确定课题活动的课题为:      合理调整锅炉燃烧 降低机械不完全燃烧热损失 四、现状调查 锅炉车间现有型号BWB-130/3.82-M的煤粉炉四台,制粉系统采用中间储仓式热风送粉系统,燃烧器为直流四角布置。每台锅炉燃煤量为23吨/小时,锅炉的燃料成本占燃煤发电企业总成本的65%--70%,锅炉机械不完全燃烧热损失直接影响锅炉的热效率,进而影响着燃煤电厂的经济效益。运行中的煤粉锅炉,机械不完全燃烧热损失根据锅炉的飞灰与灰渣可燃物含量来计算,锅炉飞灰和灰渣可燃物含量设计值分别为4.15%和7.5%。   根据上表的飞灰和灰渣可燃物含量及锅炉效率制定变化图 图一 根据公司、车间的方针目标和现状调查,认为锅 炉飞灰与灰渣可燃物含量偏高,导致锅炉排烟温 度高,锅炉的热效率低, 锅炉的安全、经济运行 受到重大影响。我们研究确定小组目标值,锅炉 飞灰可燃物含量降低1.5%,灰渣可燃物含量降低1.8%。 因果分析图 经小组讨论制定出: 表8-1:要因对策表” 制表:xxx 实施对策二:加强培训,理论联系实际 1、针对各工种编写专业教程,注重实践性。 2、聘请专业技术人员上课,用什么学什么。 实施对策三:调整一二次风配风形式 调整二次风配风方式及降低三次风量及风速。二次风在燃烧器各层之间的分配方式采取缩腰型的配风方式,将上层和下层的二次风挡板开度调节为100%,中部二次风挡板开度调为50%。采取缩腰型的配风方式可加强煤粉的着火,提高燃烧的稳定性和经济性。减少制粉系统的漏风,提高干燥煤粉的热风温度,在保证磨煤机出口温度的情况下,尽量投入三次风再循环,调整排粉风机挡板的开度为80%。 实施对策四: 强化煤质化验、合理配煤 根据钱营煤、范矿煤、赵各庄矿煤等煤种的化验数据进行掺煤燃烧,经过掺和的煤的发热量、挥发份、灰熔点要与设计煤种相近,混合煤的灰熔点应选择愈高愈好,以提高整个锅炉灰熔点,降低灰粘度,以降低机械不完全热损失,提高锅炉热效率。 实施对策五: 一、二、三次风喷口及风管进行精密调整 利用红外线检测仪重新对四角燃烧器的一、二、三次风喷 口及风管进行精密调整,让假想切圆的中心位于炉膛中点, 每次大修结束后都要作冷态空气动力场试验,通过试验检查 炉内的空气流动情况,保证一次风粉气流不发生贴墙现象, 使炉膛内煤粉燃烧充分,降低飞灰和灰渣可燃物含量。 实施对策六: 调整燃煤煤粉细度 根据实际煤种情况,通过调整粗粉分离器及系统通风量将煤粉细度控制在R90=18%左右。因粗粉分离器挡板不可能频繁调节,当燃煤

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