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曲线解析 四、 离析桩 由于离析部位的混凝土松散,对应力波能呈吸收较大,形成的缺陷子波不规则后续信号杂乱,而且频率较低,波速偏小,一般不易见到桩底反射。如图所示: 图16:钢筋φ20×12,在灌注到7m时因缺水泥停灌12h,后经处理重灌至设计标高。采用二台仪器动测均在3.05ms处(4.8m)有明显同向反射,伴有二次反射,经抽芯5m处离析。 图16 离析桩波形图 图17:该桩在距桩顶3m处扩径,6m处为扩径的二次反射并叠加有桩身缺陷,充盈系数达1.24,地质资料该处为软塑及流塑亚粘土分界面,经取芯:桩中心部采取率低,二侧钻孔采取率达90%。 图17 离析桩波形图 ? 图18:该桩径1000mm,护筒1.2m,h=2.0m,桩长45m,设计C30,在测试中发现14.8ms处明显呈低 频同相反射,属离析反映,经监理反映在该处。由于事故,导管无法拔出拆断,另下导管灌注(停工半天)形成离析面。桩底无法见得,经钻二孔均存在离析面,后高压注浆处理。 图18 离析桩波形图 图19:桩径1200mm,桩长22.5m,冲抓桩测试在4m左右扩径,自7m后呈低频振荡,判为离析,桩底无反应,经取芯后证实在7.5m-10.4m胶结不良,取芯率7.5-8.5m为30%,8.5-10.4m为53%,其它部位均密实,后采用二孔高压注浆处理。 图19 离析桩波形图 曲线解析 五、 断裂桩 由于在断裂处波阻抗的突变,故形成以下三种情况:上部断裂往往呈高频多次同相反射、反射波频率值较高,衰减较慢;中部断裂反映为多次同相反射,缺陷的反射波幅值较低;而深部断裂波形,类似摩擦桩桩底反射,但算得的波速明显高于正常桩的波速。如图所示: 图20:桩为预制空芯管桩,采用锺击式,桩长10m。设计承载力350kN,测试后发现1m左右有明显的同向反射,并呈多次,判为断裂(Ⅲ类),经开挖桩身完整,再次了解该桩头1.2 m深进行灌注实芯混凝土,下部为空芯,子波多次反射属截面积(A)的突变引起波阻抗(ρ.C.A)变化。应为l类桩,而下图的管桩头部无混凝土灌注,波形呈完整形。 图20 断裂桩波形图 图21:该桩径700mm,桩长54.9m,砼强度C25,由于地下室开挖,造成部分桩断裂,桩头倾斜,经测试曲线呈等距多次同桐反射,经开挖在1.6m处裂,曲线呈多次同相等距反射。 图21 断裂桩波形图 图22:码头均采用打入预制桩.该桩为0.5×0.5的预制桩,强度c45,桩头离海底入土距离13m,原测试为完稳桩,后被油船碰撞致使桩头偏位1m多,经重复测试在14m处有强同相反射,同时虽多次反射,故判Ⅳ类断桩。 图22 断裂桩波形图 图23:某在建造水泥储窑圆形桩基础(96根桩),桩径800mm,桩长30m钻孔桩。测试发现西北角10根桩动测波形2.8ms(5m左右)呈多次反射,开挖见4.8-5.0m处断,原因为成桩20天时北侧堆土造成土体挤压剪切造成断桩。 图23 断裂桩波形图 图24:该桩径377mm,桩长16m沉管桩。桩设计C20,钢筋笼长度4.5m,承载力450Kn,经测试在1.4m处有强的同向多次反射,衰减慢,无桩底反射,判为2.8m处断,后开挖2.85m处断裂。属机械开挖是受损之故。 图24 断裂桩波形图 曲线解析 六、脱焊虚焊等不良焊接桩 预制桩和管桩的焊接质量及成桩时由于受损造成焊接处表现为有同相反射,严重时难以见到下部位较大的缺陷或桩底反射。如图所示: 图25:该桩为PHC管桩,桩外径600mm,壁厚10cm,桩长54m(10+10+10+11+12),在5.09ms处有同向反射,判为11m处,说明第一节打裂,焊接点脱焊。 图25 脱焊桩波形图 图26:下图在9.72ms处有明显的同相反射,9.72×4250÷2=21m处,说明第一节完好,第二节由于打桩使焊接点打脱裂,造成同相反射,下部无信号。 图26 脱焊桩波形图 曲线解析 七、钢筋笼长度 有时为了监理或业主的要求,对混凝土桩的钢筋笼长度需要测试和验证,桩中的钢筋笼长度检测波形如下图: 图27:该桩砼强度C25,桩长18m,要求对钢筋笼长度进行 检测,经测试Δt=2.25ms,算得钢筋长度5.7m,实际钢筋长度为6m,误差5%。 图27 桩钢筋长测试波形图 图28:桩为桩内钢筋笼长度是否达到设计要求(4×6m= 24m)进行测试,室内测得钢筋Vp=5050m/s,实地测
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