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油套分注工艺技术讲座-精选课件(设计).ppt

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注水分注井短周期分析 六、油套分注井造成短周期井 项目 油套分注 卡层漏 两级两段 其它 合计 2010年1-12月(井次) 8 21 13 5 47 比例(%) 17 44.7 27.7 10.6 100 2011年1-8月(井次) 1 16 9 3 29 比例(%) 3.4 55.2 31 10.3 100 总计(井次) 9 37 22 8 76 比例(%) 11.8 48.7 28.9 10.5 100 V350(7区108号站) 2011年2月23日下入的油套分注管柱,正常注水油压40MPa,套压22MPa,日注水50m3。6月8日油套压平衡25MPa管柱失效。有效期105天。 原井管柱解封后在3315m座封合格试注3MPa,套管返水。起出原井油管第206根穿孔。下完井管座封验挤堵层失效,起管变更为打桥塞填砂挤堵。 注水情况 作业情况 短周期原因:油管漏。 4-48(4区22号站) 该井2010年4月3日油套分注管柱完井,初期单注油管油压9.5MPa,套压0,日注水18方,4月7日油套管同时注水,油压11 MPa,套压14.5 MPa,日注100方(油管40方、套管60方),5月18日油套压变化为8.5 MPa、9.8MPa,5月19日现场验证,油套压联动,管柱失效。有效期:45天。 原2010年6月4日搬上,起油管25根,于井深2556m座封,站上来水试注3MPa,10分钟后套管返水。起出油管第271根中间有3m油管挤扁裂,工具未发现问题。完井管下到位后,座封试注40MPa注不进水,起出工具未发现问题。下∮100mm套铣头直接放空至2840m(灰面为2844m),充分洗井45方,与地质结合,重新下完井管,试注压力28MPa,套管无返水,于6月10日完井。 注水情况 作业情况 油管挤扁3m裂缝 短周期原因分析:起出原井管,封隔器以上第32根油管接箍以下0.5处有一长3m裂缝,油管挤扁裂,油管漏失导致管柱失效,油管质量。 2-519检封(3区30号站) 该井2009年8月26日下入油套分注管柱,正常注水油压28MPa,套压4 MPa,在2009年12月26日油压突降,油套平衡7.5 MPa,管柱失效,有效期122天。 2010年4月24日检封,起出原井管柱,封隔器上第10根加厚油管破裂(8cm裂口),该井在井段2201.3-2477.01m是四寸套,用φ80mm套铣头处理井筒时2404.41m遇阻,φ80mm铅模于2443.35m打印显示套管变形。经过多次打捞未捞出落物(末根油管下部3m弯曲),φ77mm铅模于2443.35m打印,印痕显示长轴77mm,短轴70mm,分析套管变形。目前鱼顶为φ60mm加厚油管本体,预计鱼顶深度2444.38m。地质变更为下光管注水,5月11日下光管完井,喇叭口深度2421.67m。 注水情况 作业情况 短周期原因分析:该井正常注水时,油压28MPa,套压4MPa,10月29日至11月26日套管日注为0,11月27套管调配至80方/日,12月3日套管调配至0,在正常注水过程中油套压差大,导致油管爆裂,检封原因:油管漏。短周期原因:管理原因、油管质量。 油管裂缝 七.油套分注管柱的适用性 适合注水层间差异大,单靠水嘴无法调节的井,上下注水压差达10MPa以上; 适合高温高压深斜井、套变井分注中; 适合于斜度大的定向井及投捞测配困难的注水井。 结构简单,施工方便,便于管理; 节约作业费用,可以节省因投捞失误而造成的重复作业,可以缓解投捞测配工作量大等问题;; 该管柱既可实现分层注水,还可用于分层注聚合物,满足三次采油需要; 能够启动不吸水油层,达到纵向均衡注水,缓解平面矛盾; 油管光管通过工具,测试简单,配水方便计量; 解决了一级两层分层注水问题,提高了分层注水有效率,使地质配注方案能得以准确有效地实施,对提高油田注水开发效果以及控水稳油、维持油田稳产高产起到了良好作用。 地面无高压油嘴或油嘴套,靠闸门控制流量,高压危险,同时该阀门极容易损坏,增加了维护费用和工作量;某一单层水量注够时,要停注,达不到平稳注水的目的,一旦油管注够,套管注水时容易挤扁油管;套管长期承受高压,对套管不利,不能洗井,长期从套管注水后,管壁结垢,杂质沉淀,易卡封隔器; 封隔器必须上下锚定,一旦管柱卡,无法活动解卡,(因封隔器要想保证油套分注,必须下有卡瓦,上有锚定装置);由于套管一直注水,杂质等结垢物容易腐蚀套管,结垢,造成管柱起不出,起不到保护套管的作用。 地面需增加一套计量器具,比常规分注井地面管理复杂、必须使用悬挂井口; 只适用于两个注水层段的分注.对于三层或三层以上需分注的井不适用。 封隔器座封失效效后,只能起管柱;不能不动管柱洗井,洗井需起出管柱。 套管测同位素吸水剖

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