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PLC在抛光生产线自动化上砖控制系统中的应用.doc

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PAGE PAGE 1 PLC在抛光生产线自动化上砖控制系统中的应用   摘要:陶瓷行业抛光砖生产线“上砖操作”工序中工人劳动强度大,为此,笔者设计和制造了一款适用的自动化上砖机。本文着重阐述上砖机的系统工作原理,介绍如何利用编写应用程序及可编程控制器(PLC),实现上砖机的自动化控制,对提高自动化控制水平及降低工人的劳动强度,提高流水生产线的作业能力大有帮助,并有利于行业推广使用。   关键词:抛光砖生产线;可编程控制器PLC;上砖机;变频器;光电开关;执行机构   1引言   在陶瓷抛光砖的生产过程中,窑炉高温烧出来的砖坯不宜立即进行下道工序,而是要求经过下线降温,通过一段时间的应力释放之后,才送到抛光工序。这就需要一个大量贮坯的过程。通常不采用平叠堆垛的方式进行存放,因为平叠堆垛不利于砖坯的应力释放,而是用竖放的方式,把它们紧密排列在砖架内。平放的砖坯容易上抛光线,用机械手吸盘就能很方便地搬上抛光线。但密集竖放在砖架里的砖坯就不容易上抛光线了。以往通常是用人工的方式,逐块把它们搬上抛光生产线。每块砖的重量约16公斤以上,每天要搬上万块砖坯,工人需要消耗的体力劳动非常之大。随着我国经济的持续高速发展,劳动力资源越来越稀缺,特别是国家计划生育政策实施多年之后,从事体力搬运工作的劳动力越来越匮乏。为降低工人的劳动强度、提高机器化作业水平,我们设计和制造了一批专门从事抛光生产线用的自动化上砖机。顾名思义,上砖机就是要从地面上把砖搬运到1米高左右的抛光线上,这样的一种流水作业系统集成装置。本文从上砖机的系统结构出发,介绍它的工作原理,并说明该系统的工作流程。   2系统结构   本系统由砖架及承载它的载砖车、推砖盘及其气缸、钩砖弯杆及其气缸、挡砖臂及其气缸、上砖皮带系统、电气控制系统、传感器检测系统和电机或气动执行机构组成,如图1所示。以800mm×800mm的砖坯为例,它的厚度通常是11mm,把它们一片紧接着一片竖立斜靠在砖架内,然后用叉车将砖和砖架一起叉到载砖车上。载砖车安装在地面之下,在轨道上来回移动,其表面与地面平齐。   从图1的右边往左看砖架得到的视图,就是图2,即砖坯装在砖架内的背视图。结合图2和图3,我们可以知道推砖盘的作用。在砖架的右侧安装一个气缸,用电磁阀YV1控制它驱动推砖盘,把砖架内最前面的一块砖(即图1的位置1的那块砖)从右向左推出来,以便该砖坯停靠在钩砖弯杆下面,钩砖弯杆往下动作就能把此块砖从砖坯队列中分出来。图3的虚线位置就是砖坯被推出来的位置。砖坯有没有被推出来,我们可以用对射电眼来检测,为作图简化,本文省略了对射电眼的画图。   钩砖弯杆也是靠气缸和电磁阀YV2驱动,如图4所示,左图上面的气缸从上往下伸展,迫使钩砖弯杆围绕转动支点O1自上而下、自右至左做圆弧运动,把位置1处凸出来的砖勾下来,而其余的砖不在钩砖弯杆的动作范围之内,不受影响。注意O1、O2、O3这三个活动支点都必须是可转动的,否则不能完成钩砖动作。被钩选下来的砖倒下来之后,靠在挡砖臂的活动胶轮上,如图4的右图所示位置2。   挡砖臂同样也是靠气缸电磁阀YV3来驱动,它的转动轴与皮带轮同轴,挡砖臂同样只有两个位置,支撑砖位和放下砖位是由气缸的两个极限位决定的。为简便作图,此处气缸不再画出来,如图5所示。挡砖臂转下来后,砖坯被放下来紧靠在输送皮带之上,随着皮带轮的转动向上爬坡传送。   电气控制系统组成:以西门子可编程控制器S7-226为主控中心,由它接收主令控制信号及各种传感器输入信号,经内部程序运行后,输出驱动电磁阀使各气缸动作或者电机转动。系统的电气原理图较简单,不再画出,PLC的各输入输出点分配如下:   I0.0停止开关   I0.1启动按钮   I0.2挡砖光电开关S8,挡砖臂竖起来时亮   I0.3推砖光电开关S7,推砖盘收回后亮   I0.4钩砖光电开关S6,钩砖弯杆在高位时亮   I0.5隔砖光电开关S5,前一块砖离开S5之后,才能上后一块砖   I0.6定位光电开关S4,载砖车往左运动时,由它检测到砖坯信号使之停止   I0.7载砖车左限位S3,防止载砖车向左(前)运动极限位   I1.0载砖车右限位S2,防止载砖车向右(后)运动极限位   I1.1砖坯落靠检测S1,分砖后砖坯停靠在挡砖臂上的确认信号   I1.2对射电眼检测S0,用来检测砖坯是否被推出来   I1.3载砖车手动向左移动(前进)   I1.4载砖车手动向右移动(后退)   I1.5手动挡砖动作   I1.6手动推砖动作   I1.7手动钩砖动作   I2.0系统复位   Q0.0推砖电磁阀YV1   Q0.1钩砖电磁阀YV2   Q0.2挡砖电磁阀YV3   Q0.3载砖车左移(前进)   Q0.4载砖车右移(后退)   Q0.5上砖皮带轮电机

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