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泵吸反循环施工工艺在深孔灌注桩工程中的应用.doc

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PAGE 泵吸反循环施工工艺在深孔灌注桩工程中的应用与研究 作者: xx xx市市政工程建设管理处 年 月 泵吸反循环施工工艺在深孔灌注桩工程中的应用与研究 1 工程概况 xx城闸大桥工程为2004年度市城建重点项目,桥梁总长为596.2米,总宽度为34米,横断面为4m中央分隔带+2×12.5m车行道+2×2.5m人行道。主桥为142+110+2×45m独塔中央索面斜拉桥,北引桥为6×25m连续梁桥,南引桥为4×25m连续梁桥。 桥式总体布置图 主桥下部结构共有5个墩台,其中7#墩为主塔墩,位于分水岛上。主塔墩采用群桩基础,墩下设42根Φ1.8米钻孔桩,呈7×6行列式布置,桩长82米,承台厚度为3.5米,桩基础按摩擦桩设计,采用水下C25级砼。如此深的大直径钻孔灌注桩在施工地层比较复杂,变化比较频繁,很容易塌孔的土层中施工,在xx地区还是第一次,而7# 2 工程地质 拟建场地属长江三角洲冲积平原,勘察深度内土层属第四系全新统冲海积层及上更新统冲积层。岩性 以滨海相、河口相粘性土、砂土为主。拟建场地陆上浅层地下水为潜水类型,埋深2 m。 7号主塔墩地质柱状图如下: 3 深孔钻孔灌注桩施工试桩情况简介 3.1试桩要求 设计规定:主塔墩42根桩, 7#主墩共做2根试桩,墩外试桩1根,墩内试桩1根。墩外试桩1根压浆前测试,加载数值加到破坏荷载;墩内试桩1根压浆后测试,加载数值以满足K=2的要求。具体的试桩位置如下图: 承载力测试桩位置布置图 3.2试桩工程施工 该试桩采用GPS-20型钻机,1.8米三翼刮刀钻头,4PN 泥浆泵及6BS砂石泵(排量140-180m3/h)组成正、反循环钻孔施工。钢筋笼采用冷挤压机械连接。混凝土及泵车由商品混凝土土厂家提供,采用垂直导管法进行水下混凝土填充,混凝土填充导管为Φ250mm 3.3试桩情况简介 3.3.1墩外第一根试桩第一次施工工艺失败经验教训 墩外第一根试桩的第一次钻孔采用了正、反循环相结合的的施工工艺,但由于施工单位的现场施工人员是第一次组织反循环施工,对施工工艺都较生疏,机具性能也不适应而造成施工中多次出现机械处于停工检修状态,使该次试桩基本为正循环进行施工,故在孔深88.3m 的砂性为主并含有5-20mm粒径含量达6-60%的土层中发生钻孔坍塌,想继续钻孔,满足清孔达设计要求很难,失败应为此次有益的教训,证明该基桩必须采用反循环施工。 墩外第一根试桩的第二次钻孔在墩外另一位置进行试桩1施工,正循环钻孔到孔底,反循环泵吸清施工工艺组织施工,从开钻到灌注结束历时约10天而取得成功,通过此次试桩使我们认识到在88.3m孔深及该地质条件下泵吸反循环是可满足施工的,但因工作效率很低而不能满足施工总进度需求而且风险较大。故一直未同意按此工艺进行墩内第二根试桩2的施工。 根据地层情况及其施工工艺分析,失败的原因经验教训主要为: eq \o\ac(○,1)主塔墩地层以砂性土为主,且下部为粗砂层,正循环携带钻屑能力差,致使成孔困难,孔底不干净。 eq \o\ac(○,2)正循环钻进泥浆性能较差,虽然泥浆相对密度大,但泥浆含砂量比较高,对钻孔的护壁效果差,易造成孔壁不稳定,并且因泥浆含砂量比较高,给清孔带来难度。 eq \o\ac(○,3)正循环钻进时间比较长,对如此大且深的孔存在不稳定因素。 ④钻机功能不足,主要是钻杆密封不够,泵吸反循环排渣能力不足。 ⑤成孔时泥浆性能指标控制不严,导致清孔时间过长。 ⑥原施工人员施工深桩的经验不足。 3.3.2墩内试桩2成功实施的经验 建设、监理、设计、施工单位根据失败的原因和经验教训,共同讨论研究决定:引进新的对泵吸反循环施工有经验的施工队伍,并进行了针对性的整改,特别是对钻杆密封问题进行了详细的了解和研究,设备采用改良型的GPS-20型钻机,加强对泥浆性能指标的控制,强调了管理,制定了新的施工工艺,并通过对泵吸反循环钻孔深度的理论进行计算论证后,决定使用改进的泵吸反循环施工工艺对墩内试桩进行施工,取得了良好效果。 3.3.3改进后的施工工艺重点 3.3.3.1泥浆的制备与控制 在开孔前根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)的要求采用优质粘土,纯碱制备足够的泥浆。利用正循环回转搅拌制备泥浆,在钻孔内加入优质粘土,并掺入孔中泥浆的0.1%~1.4%的纯碱进行搅浆并及时测定泥浆指标,控制泥浆各性能。 泥浆性能控制指标如下: 开孔前泥浆性能指标,比重:1.05~1.08,粘度:22S以上,含砂率:1%,PH值:8~9; 钻进中泥浆性能指标,比重:1.10~1.20,粘度:18~22S以上,含砂率:4%; 清孔后泥浆性能指标,比重:1.05~1.10,粘度:18~20s以上,含砂率:1%; 施工中每隔4小时检查

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