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垫布导开工位 物料卷取工位 96kg 问题2:人工再从垫布导开工位将卷轴搬运到大卷物料卷取工位时1.劳动强度大;2.存在极大的安全隐患;3.效率低 问题3:由于卷轴重量过大并长时间磨损,存放卡盘极易损坏,卷轴易脱落 U U U形卡盘 U 加一加 解决方法2:加一加,加摆臂装置。 改造成自动化装置。利用两个气缸来控制摆臂装置,实现空卷轴的移动,大大减轻操作人员的劳动强度。 变一变(2) 解决方法3:变一变,变换卡盘形状,U形改为铜钱 形。 传统卡盘为U槽结构气动套筒式的截面为 卷轴放到两个圆盘上后,利用气缸将卡盘推入,彻底解决上述问题。 问题4:卷取装置高度在1200mm左右,不方便操作人员吊装和引卷,卷取物料的直径太小,大卷的卷取长度仅为400mm。 缩一缩 解决方法4:缩一缩,缩短高度。 卷取装置的高度由1200mm缩短至1000mm后即方便操作人员吊装和引卷,大卷的卷取长度又可由400m变成600m。另外,对于卷轴的驱动电机也是一种保护,不会再被吊起的大卷碰撞。 1200mm 1000mm 项目实施效果: 气缸控制摆臂升起 摆臂利用自身的凹槽托起卷轴 气缸杆继续伸出,形成斜坡,卷轴滚动到卷取位 到达卷取位后,小气缸控制卡盘锁紧卷轴 案例应用2 压出线取消浮动辊项目 运用方法: “缩一缩”+“减一减” 改造背景:目前轮胎厂的胎面、胎侧、垫胶、填充胶等半成品复合挤出生产线中,各段运输带、输送辊道间速度匹配几乎都是通过中间的浮动辊进行调节,其基本的控制流程可用下图表示: 虽然通过此装置,联动线可以实现上述各种半成品的生产速度匹配,但是存在如下问题: 问题1:生产出的半成品尺寸参数不稳定; 问题2:设备稳定性差,浮动辊处经常出现的异常有:接近开关损坏或松动检测不到信号,导致PLC的速度变化使能信号便失效;扇形块松动、线性位移传感器损坏或松动均使输入PLC的速度反馈信号失真,上述异常最终都会引起皮带间速度不匹配,造成半成品堵料或拉伸产生返回料,严重时损坏设备 改造前各段输送带速度通过浮动棍控制的原理图如下: 线性位移传感器检测扇形块的位置变化 PLC通过内部算法给出控制下段输送带电机的速度信号 线性位移传感器信号输入PLC的模拟量输入模块 浮动辊一端连接扇形块 半成品通过浮动辊 实现两段输送带速度匹配 MCGS PLC 速度匹配 改造前各段输送带速度通过浮动棍控制的原理图如下: 线性位移传感器检测扇形块的位置变化 PLC通过内部算法给出控制下段输送带电机的速度信号 线性位移传感器信号输入PLC的模拟量输入模块 浮动辊一端连接扇形块 半成品通过浮动辊 实现两段输送带速度匹配 缩一缩 改造前各段输送带速度通过浮动棍控制的原理图如下: 线性位移传感器检测扇形块的位置变化 PLC通过内部算法给出控制下段输送带电机的速度信号 线性位移传感器信号输入PLC的模拟量输入模块 浮动辊一端连接扇形块 半成品通过浮动辊 实现两段输送带速度匹配 解决方法1:缩一缩,缩小出错范围 将容易影响稳定性的因素缩减至最低,即将原每个浮动辊装置处接近开关、位移传感器、扇形块等缩减成程序控制(MCGS+PLC) 各段输送带速度通过MCGS上位机监控软件调整,下位机西门子PLC控制 解决方法2:减一减,减去前后两段皮带的浮动辊 减一减 项目实施效果: 改善前各规格胎面收缩平均为13mm 项目实施后各规格胎面收缩平均为10mm以下 案例应用3 半钢A区斜裁运输带改造项目 运用方法: “变一变” “学一学” 问题1(改造背景):改造之前带束层自动接头时合格率为1#:50% 2#:60% 3#:50% 4#:50%;合格率低,平均合格率为52.5%,因此需手动接头来保证合格率,4台设备基本处于半自动生产状态。 平带 解决方法1:变一变,改变某个事物的形状、颜色、气味和次序等(将喂料运输带向倾斜一侧安装) 变一变 具有一定斜度斜坡运输带 解决方法2:学一学,模仿形状、结构、方法、学习先进(在喂料输送带下方安装震动装置,通过震动装置震动,实现移动中的带束层向倾斜侧移动,使之与接头输送带调节挡板成一条直线) 学一学 问题2:虽然运输带倾斜安装,但受设备高速运转和运输带与胶料摩擦力的影响,带束层接头无法对齐,接头合格率无法保证。 案例应用4 半钢A区液压纠偏电源控制改造项目 运用方法: “变一变”+“改一改” 问题1(改造背景):纠偏探头固定在卷取架上,抖动幅度很大,纠偏电磁阀频繁通断,并且导致帘布卷料时偏出或打折等 解决方法1:变一变,改变某个装置的安装位置(探头安装位置由卷曲支架调整至地面) 变一变 探头的固定位置 改造后探头位置 纠偏一直处于工作状态 改一改 解决方法2:改一改,改变某个事项的缺点和不足(将纠偏的控制改为工位控制纠偏电
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